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  • 简介:现在,各厂家都不同程度的存在灰渣层过厚的现象,气化层位置对煤气的产气量及气质有非常大的影响,原灰层指标为直插40~90mm,灰较厚,不利于气质、气量及炉况的稳定,应该保持较薄的灰层,其优点有以下几点:

  • 标签: 煤气炉 气化层 布风 换热过程 粒度 气化工艺
  • 简介:我公司肓2套“8·13”合成氨联尿装置,实际生产能力尿素300kt/a、碳铵12kt/a,共有巾2610mm煤气14台(老系统8台、新系统6台)。老系统原料基本为河南永城煤,并掺烧部分小粒煤和腐植酸煤球。新系统原料以晋城煤、焦作煤为主,另外补充40%左右的杂煤,如贵州煤、四川煤、宁夏煤等。经2004年下半年的技改和工艺操作上的调整、摸索,全系统生产基本正常,吨氨煤耗维持在1280-1310kg,但也存在以下几个方面的问题:生产负荷难以提高,单炉发气量小。新系统烧块煤单炉产氨43-44t/d,老系统烧煤球单炉产氨33-34t/d。煤气连续运行周期短,易挂炉,1个月左右需处理1次。灰况不稳定,漏炭多,严重时发生塌炉,威胁安全生产。气质不好,块煤制气时半水煤气中CO2含量高达9.0%~9.5%,煤球制气时半水煤气中C02含量在10%以上。为此,2005年公司成立了造气攻关组,经过近2个月的总结论证,一致认为三分控制,七分配置,再加以科学的管理方能收到满意的效果。于是2005年4月,我们首先从煤气的技改入手,同时根据不同煤种及时优化工艺操作条件,并加强工艺控制的考核力度,确保攻关组操作思路的贯彻落实。通过近半年的努力,对新系统6台炉进行技改调优,现煤气运行稳定,无挂炉、塌炉现象,单炉产氨提升至48-50t/d,半水煤气中CO2含量降至8.0%~8.5%,吨氨耗白煤稳定在1210~1250kg,并在2005年7月取得了吨氨耗煤1218kg的较好水平。现将近阶段的技改及操作调整措施总结如下。

  • 标签: 煤气炉 工艺操作条件 CO2含量 半水煤气 挖潜 运行周期
  • 简介:本文从Ф3000煤气热损失,系统阻力,气化强度,造气消耗等方面阐述了煤气流程改造的目的,意义和必要性,同时从提高余热回收率,降低设备维修费用,提高设备运转率等角度介绍了热管废锅在造气的应用。

  • 标签: Ф3000 煤气炉 技术改造 造气设备 合成氨 旋风除尘器
  • 简介:1问题提出为了提高单炉产气量,设备制造厂家及使用厂家都将煤气炉径不断扩大,导致炉底负荷也在不断增加,再加上润滑问题一直得不到妥善解决,造成炉底传动部分磨损非常严重,使炉子运行起来阻力大,负荷重,径向位移严重,维修频繁,严重影响生产,加重了工人的劳动强度并增加维修费用,再加上目前有些厂家在设计炉箅上存在一些误区,只考虑不流炭,不塌炉,单一地将炉箅直径加大,导致与夹套之间距离太小,遇到大疤块就不能够顺畅地排下来,影响排渣,还导致夹套的碎渣条和炉箅本身的严重磨损,缩短使用寿命,同时由于炉底积灰,煤灰粘在齿轮上,日积月累,大小齿轮的啮合部位形成压饼现象,侧隙增大,导致传动不平稳。还有许多厂采用水冲大齿圈积灰的办法,水质对钢球、滑道、齿圈、炉底壳的腐蚀造成炉底总成和炉条机寿命缩短。

  • 标签: 传动部分 煤气炉 机构改造 制造厂家 维修费用 使用寿命
  • 简介:近年来,由于国际市场石油价格居高不下,国内工业的快速发展,使国内煤化工行业升温,进而带动了固定层煤气的加快发展。煤化工的新建工程、改扩建工程、旧系统改造及单炉大中修,都需要把对原有的固定层煤气进行技术改造放在重要位置。

  • 标签: 固定层煤气炉 技术改造 改扩建工程 石油价格 国际市场 化工行业
  • 简介:我公司合成氨分厂共有五台J28Φ3200煤气,由于煤气传动系统故障多,检修频繁,使生产非常被动。为此,2003年6月我公司采用了湖南大乘冶金化工机械实业公司的改造方案对I^#煤气进行了改造,现对改造前后情况总结如下:

  • 标签: 鹿寨化肥有限公司合成氨分厂 煤气炉 炉条转速 炉上温度 电流
  • 简介:通过煤气由水压机械程序控制改为油压程序控制,对入炉焦炭质量严格把关,调整煤气主要工艺指标,改进后增加煤气产气量,经济效益显著。

  • 标签: 改进 工艺 产气量 合成氨 煤气炉 工艺指标
  • 简介:造气是合成氨生产的龙头工序,合成氨成本的6096在造气,所以要降低合成氨成本,造气是十分关键的。而造气的核心是煤气煤气的技改一直是氮肥行业摸索探讨的内容。本文阐述了笔者在改造中的几点体会,供同行参考。

  • 标签: 煤气炉 造气 合成氨生产 氮肥行业 技改 降低
  • 简介:目前,我国固定层煤气主要有:Ф3600mm、Ф3000mm、Ф3200mm、Ф2650mm、Ф2610mm、Ф2400mm等炉型。在实际生产中,不同的炉型,生产能力、气化强度、原料消耗、气体成份等指标存在着一定差距。若干年来,大部分人把这种差距归结到煤气型号不同方面去,特别是简单地把这种差距归结到煤气的直径不同。因此,许多企业采用简单的技术改造措施,把原来的煤气统统扒掉,新建另一型号的煤气

  • 标签: 固定层煤气炉 技术改造 生产能力 气化强度 原料消耗 气体成份
  • 简介:自20世纪80年代中后期开始,小氮肥行业应用的中2260煤气开始扩径改造,至今已形成φ2m系列多种不同直径的煤气,最大型已扩至中2800,扩径改造已到顶点。直筒型煤气扩径改造的潜力已基本全部展现出来,下一步造气技术改造应向哪个方向发展呢?分析目前新的趋势可以认为,要进—步提高间歇式煤气的运行效益.应该从改变煤气主体结构上着手,这是造气界多年的构想,现已成为现实。

  • 标签: 煤气炉 20世纪80年代 特点 锥形 扩径改造 行业应用
  • 简介:目前,甲醇市场看好,国内很多生产厂家都在逐步扩大产能或新建装置。由于间歇式固定层煤气发生炉工艺成熟、投资少、工期短,很多厂家仍采用此种炉型制取水煤气来生产甲醇。但制取水煤气与制取半水煤气从工艺角度讲有一些区别,生产厂家对此应引起高度重视,否则制出的水煤气惰性气体含量高,使甲醇合成率降低,吨甲醇耗原料气量高,使甲醇成本上升,甲醇合成原料气CO单程转化率低,甲醇弛放气量增加。本文对生产水煤气与半水煤气的工艺进行了比较,简述生产甲醇企业的造气工艺流程选择及技改思路,供兄弟厂家参考。

  • 标签: 生产厂家 半水煤气 固定层煤气炉 间歇式 固定层煤气发生炉 甲醇合成
  • 简介:0前言锥形煤气作为一种对炉体结构形式的新型改进方式,近两年来不断进入中小化肥厂家。因其独具一定的技术特点和优势,同时也正逢煤化工行业,煤气新建工程多、数量大。加之大部分厂老系统的炉型换代也进入高峰阶段。再加上众多厂家对新技术渴求度高,都有尽量选用新炉型,不至于短期内再更换的心理。在此大环境下,因而推广较快。

  • 标签: 煤气炉 锥形 应用 化工行业 新建工程 小化肥