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  • 简介:我公司中型轧钢厂是以开坯为主的中型厂,轧机布置形式为φ650×2/φ650×2两列四架。目前随着下道工序用量的增加,我厂开坯产量不足已经显得越来越突出。方和薄板坯的品种更换频率高,使得每一个品种生产周期缩短,即生产刚开始转入正常,便又面临着大换辊,形成一个不良循环,这限制了我厂开坯产量的提高,造成备辊量增加,辊耗加大,生产组织比较被动。为此,我们决定

  • 标签: 工艺改造 新工艺 方坯 生产组织 轧制线 布置形式
  • 简介:脱方是连铸方的常见缺陷。它是由于钢坯不均衡受力及不均匀凝固共同作用造成的。采取相应措施将有效控制脱方的产生。

  • 标签: 电炉小方坯 脱方 原因 措施
  • 简介:1前言连铸是把钢水直接连续地浇注成钢坯的新技术、新工艺,具有提高金属收得率,节约能源、提高铸质量等诸多优点。最重要的是连铸把许多工序简化到一个机械设备上进行,为采用自动控制和计算机监控创造了良

  • 标签: 电控系统 控制系统 自动控制 小方坯连铸机 改造 控制器
  • 简介:分析了转炉厂方连铸机火切装置丙烷气消耗高的原因,通过优化丙烷站布局、实施应用副枪点火技术改造,使丙烷气吨钢成本大幅下降。

  • 标签: 丙烷气 丙烷站布局 副枪点火
  • 简介:针对炼钢厂小方裂纹产生的原因,从钢水成分、工艺操作、结晶器状况,保护渣的性能等几方面进行分析,采取了相应的措施,取得一定效果。

  • 标签: 方坯 连铸 裂纹 控制措施
  • 简介:针对故障频发的拉矫机缺陷,提出了改进措施并付诸实施,提高了拉矫机作业率,减少了故障,降低了维护费用,延长了设备寿命。

  • 标签: 拉矫机 连铸机 小方坯 水冷电动机
  • 简介:结合电炉炼钢厂连铸表面缺陷的类型,分析了各种缺陷产生的原因,提出了相应的控制措施,旨在提高连铸的表面质量。

  • 标签: 连铸坯 表面缺陷 产生原因 控制措施
  • 简介:通过热重分析(TGA)研究TiH2粉末粒度对其脱氢温度及脱氢量的影响,采用热膨胀仪研究粉末粒度对TiH2压收缩率的影响,同时利用真空烧结炉研究成形压力和温度对TiH2压烧结脱氢的影响。结果表明:TiH2粉末粒度越细,起始脱氢的温度越低;与粒度约为45μm的原料TiH2粉相比,经过球磨的粉末脱氢量减小;球磨30min后的TiH2粉末压,烧结线收缩率和收缩速率都显著增大;原始TiH2粉末压和球磨30min后粉末压的最大收缩率分别为5%和9.5%,最大收缩速率分别为2.4×10-4和7.30×10-4μm/℃;成形压力越大,TiH2压脱氢峰值温度越高,650℃保温1h,TiH2压失重率达到3.572%(理论含氢量为4.01%)。

  • 标签: 氢化钛 脱氢 粉末冶金
  • 简介:分析了连铸结晶组织与其缺陷的关系,并系统地介绍了连铸方试样酸蚀后低倍缺陷的宏观特征,提出了改善铸质量的控制措施。

  • 标签: 组织 夹杂 裂纹
  • 简介:本文就连铸易出现的缺陷——形状缺陷、内部缺陷和表面缺陷,结合转炉炼钢厂实际情况进行了分析,在分析各种因素的基础上找到主要因素,并采取相应措施加以解决。

  • 标签: 连铸坯 形状缺陷 内部缺陷 表面缺陷
  • 简介:介绍了Profibus网络控制技术应用在方连铸生产线上,具有数据传输可靠、响应速度快、抗干扰能力强等优点,阐述了方连铸机控制系统硬件和软件的设计,并分析了典型程序段的运行情况。

  • 标签: PROFIBUS网络 方坯连铸 硬件 软件 程序
  • 简介:1前言高效连铸是九十年代迅速发展起来的,它已经成为各冶金企业提高生产效率,增强经济效益的重要手段。尤其是近几年来,国内新建成的小方连铸机及一些原有小方连铸机的改造均大量采用高效连铸技术。高拉速、高作业率、高质量是高效连铸发展的关键。现在,在国内,150×150的铸拉速已经达到了2.6m/min,120×120的铸的拉速则

  • 标签: 高效连铸 质量问题 中间包 铸坯表面 小方坯连铸机 结晶器铜管
  • 简介:从炼钢出、转运、热轧制和质量保证等几个环节上探索降低能耗、降低成本、提高经济效益的连铸热送热装工艺方法。

  • 标签: 连铸坯 热送 热装
  • 简介:为了适应目前高产的节奏,提高铸机作业率,有效控制方1号、2号、和3号机漏钢事故,尤其是有效控制粘结漏钢等恶性事故的发生对生产的平稳进行至关重要。分析了方目前存在的问题,并给出了解决方案,希望以此来改善生产条件。

  • 标签: 漏钢 粘结漏钢 方坯连铸机 铸坯
  • 简介:针对炼轧厂炼钢方连铸机零星脱方事故频繁发生的现象,分析探讨方脱方缺陷生成的机理,尤其考虑设备因素对于脱方现象的影响,通过数据检索、现场情况分析验证,就脱方缺陷控制提出有效整改措施。

  • 标签: 连铸方坯 脱方 机理 控制措施
  • 简介:对304不锈钢连铸进行了解剖分析。分析结果表明:在25%的铸深振痕或渣坑缺陷试样中观察到了微裂纹或气孔。

  • 标签: 304不锈钢 连铸板坯 表面缺陷