电炉炼钢终点控制工艺实践

(整期优先)网络出版时间:2023-07-29
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电炉炼钢终点控制工艺实践

李杨,陈平

西宁特殊钢股份有限公司青海 西宁 810005

摘要:为了响应国家“碳达峰”及“碳中和”的战略目标,电炉炼钢将会在钢铁生产企业得到越来越广泛的应用。不过电炉炼钢因其料型结构以及设备工艺特点,易造成冶炼终点钢水过氧化,对炼钢产品的质量产生较大的隐患。因此对电炉炼钢生产过程研究以控制电炉终点钢水质量十分重要的。其中,如何在电炉炼钢过程实现保碳脱磷是十分值得研究,如何实现高效脱磷和终点保碳,直接影响到了电炉炼钢的品质和效率。本文就某钢厂110tConsteel超高功率电炉冶炼工艺对电炉冶炼终点控制进行研究与探讨。

关键词:电炉炼钢;终点控制;Consteel电炉

引言:某钢厂采用110tConsteel电炉→70LF→70tVD→70t连铸机生产模式进行特殊钢的生产,其电炉的主要技术特点是半铁冶炼,Consteel输料道持续预热进料,EBT出钢,炉体快速回顷,炉壁超音速集束氧枪,超高功率直流电极,炉内喷碳,连续留钢操作。

1造渣工艺

1.1Si及Si氧化产

由于Si元素与氧气结合能力很强,电炉冶炼起始带入的Si元素会很快的被氧化生产SiO2并进入渣中,结合各类物料Si含量及产生SiO2如表3-1-1所示:

表3-1-1 Si元素输入及氧化产物

物料

Si元素含量

Si元素输入量,kg

氧化产物量,kg

铁水

0.60%

180

386

大块废钢

0.20%

26

56

二级合格料

0.20%

54

116

经过计算可知,各类钢铁料中含有的Si经过氧化会形成约557kg SiO2进入渣中。

1.2泡沫渣成渣碱度确定

碱性渣中,SiO2属于表面活性剂,可以降低炉渣的表面张力,有利于炉渣发泡,但也会造成炉渣粘度降低,这又会不利于炉渣发泡。根据先前的研究表明,R=2.2-3.0的碱度时,炉渣的发泡性能最好[1]

1.3 造渣工艺设计

以目标R=2.5计算,渣中的(CaO)=557kg×2.5=1393kg,按照某钢厂石灰平均活度92%计算,需要在硅锰氧化期结束时总共累计加入石灰量约1500kg。

因此制定以下造渣工艺:

兑铁后吹氧3-5min一次性加入石灰500kg,随着冶炼过程进行,根据炉内渣况,在随后的10min内,分批次按照每批次200-300kg加入总量1000kg石灰造渣,随后进入脱磷期,期间根据终点P控制要求分批次放渣及补充石灰3-5次总量800-1200kg保持炉内泡沫渣,持续15-20min后取预判样。

2脱磷及炉内温度控制

2.1 脱磷反应

电炉炉内脱磷反应式:

2[P]+8(FeO)=3FeOP2O(s)+5[Fe]

一般认为,温度≤1580℃对于脱磷反应是有利于进行的,但是较低的温度不利于泡沫渣的形成,因此,制定脱磷期温度为1540℃-1580℃。

2.2 炉内温度控制

制定以下吹氧及送电工艺,以保证炉内温度控制:

(1)硅锰氧化期:兑入铁水10-15t时开始送电吹氧,氧气流量1500m3/h。兑铁完成后,氧气流量4000-5000 m3/h,持续5-8min后测温,温度>1520℃后进入脱磷期;

(2)脱磷期氧气流量3000-4000 m3/h,温度>1540℃后调整为3000 m3/h后保持,期间测温如果温度超过1580℃则停止送电,温度<1540℃开始送电。保持10-15min后取样分析P成分符合内控要求后,进入脱碳升温期;

(3)脱碳升温期:送电并调整氧气流量氧气流量4000-5000 m3/h,温度达到1620℃以上停电停氧出钢。

3喷碳工艺

3.1渣中(FeO)保持

由于渣中FeO不但是脱磷反应的重要反应物质,又是炉渣的表面活性物质,因此保证渣中一定含量的(FeO)又是很有必要的。渣中(FeO)在15-20%时,炉渣的发泡性能及脱磷效果良好[2]

有研究表明[3],钢液中[C]在0.2%-0.4%范围内时,吹入的氧气既会和钢液中的[C]发生反应,也会和钢液中的[Fe]发生反应。反之则偏向于与[C]或者[Fe]进行反应。因此为了保证渣中(FeO)含量稳定,既不造成钢铁料的过度损失和钢液过氧化,也不造成渣干不发泡,使用碳枪喷碳粉来保证熔池中的碳含量是很有必要的。

3.2喷碳工艺

取样结果报回后,[C]成分>0.4%时不喷碳粉,[C]成分0.2-0.4%时,碳粉按照15kg/min速度喷入,[C]成分<0.2%时,碳粉按照20kg/min喷入,[C]成分<0.1%时,碳粉按照35kg/min喷入。

4工艺实践

4.1冶炼钢牌号20Cr。

配料如表4.1.1所示:

表4-1-1 电炉配料

物料

加入量t

铁水

30

大块废钢

14

二级合格料

29

留钢

41

使用铁水成分如表4.1.2所示:

表4-1-2 铁水成分

C

Si

Mn

P

S

4.25%

0.58%

0.71%

0.16%

0.04%

4.2电炉冶炼过程:

(1)硅锰氧化期:

①兑铁3min后送电,氧枪总流量1500m3/h;

②兑铁完成后氧枪调整总流量5000 m

3/h,吹炼3min后一次性加入石灰503kg,继续吹炼5min,期间分4批次加入石灰总量1012kg,测温1526℃。

(2)脱磷期:

①氧枪调整至总流量3000m3/h,保持7min,期间分3批次放渣加入石灰总量604kg,测温1559℃,取样;

②调整氧枪总流量2000m3/h,保持4min后试样结果返回,C成分0.462%,P成分0.026%;

③开碳枪流量15kg/min,氧枪总流量2000m3/h,继续保持5min,期间期间分2批次放渣加入石灰总量397kg,测温1594℃,取样分析,停止送电 ;

④关闭碳枪,氧枪总流量2000m3/h,4min后试样返回,C成分0.163%,P成分0.012%,测温1583℃。

(3)脱碳升温期:

打开碳枪流量35kg/min,送电,氧枪调整至总流量5000 m3/h,期间持续放渣,保持5min后停电及氧气,测温1626℃符合出钢条件出钢。

4.3冶炼结果验证

电炉相关KPI完成情况如表4-3-1所示:

表4-3-1 KPI完成情况

KPI

要求

实绩

冶炼周期

50±5min

52min

LF到位温度

≥1510℃

1523℃

LF到位铝含量

0.020-0.040%

0.028%

LF到位磷

≤0.020%

0.013%

LF到位渣况

不结壳

未结壳

电炉冶炼周期及终点控制KPI符合要求。

5结论

(1)通过合适的渣料配比,将炉渣碱度控制在2.2-3.0,有利于形成泡沫渣,提高脱磷反应的动力学条件;

(2)通过合理的吹氧及送电工艺,将脱磷温度控制在1540-1580℃,同时辅助以炉内喷碳工艺,将渣中FeO含量控制在15-20%范围内,有利于脱磷反应的进行,提高脱磷反应的热力学条件。

(3)通过提高脱磷反应的动力学条件和热力学条件,可以提高电炉脱磷期脱磷效率,避免长时间脱磷导致脱碳严重,可以避免出钢过氧化,有效提高电炉终点钢水质量。

参考文献:

[1]王维,胡尚雨.电弧炉炼钢脱磷的研究与实践[J].炼钢,2006(06):15-17..

[2]亓福川,叶飞来,谷昊等.电炉快速脱磷工艺的研究[J].山东工业技术,2018,No.256(02):55.

[3] 刘宗辉. 连续加料式电炉工艺技术研究[D].东北大学,2008.