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  • 简介:为发挥92m2烧结机生产能力,在实验室进行了酸性烧结矿试验探讨,结果表明:当烧结矿是碱度为0.6~0.7倍的酸性烧结矿时,品位上升5.0%左右,转鼓指数下降4.5%,且在现有原料条件下生产酸性烧结矿是可行的。7月份进行酸性烧结矿试生产,并进行了酸性烧结矿与碱性烧结矿的质量对比和成本分析。

  • 标签: 酸性烧结矿 探讨研究 试生产 质量对比 成本分析
  • 简介:球团厂是利用原氯化球团的原料及造球系统的厂房、设备进行改造。新建一座8m~2竖炉而成。该厂以杭钢竖炉为依据并吸取国内多家竖炉之长处,由南钢自行组织设计、施工。于1995年9月25日成功地点火烘炉,10月8日顺利生产出首批合格竖炉球团矿。

  • 标签: 工艺特点 球团厂 竖炉导风墙 竖炉球团 造球系统 膨润土
  • 简介:本文简述了各类氧化锌的生产方法及特点,明确了利用锌精矿直接浸出生产高纯氧化锌的技术方案,并就工业试验结果与转入大规模生产提出了笔者的见解及建议.

  • 标签: 锌精矿 氧化锌 生产工艺
  • 简介:介绍金隆铜业一号阳极炉、三号阳极炉分别应用稀氧燃烧技术(DOC)和重油乳化技术,以提升其燃料燃烧效率,减少废气排放;并在一号阳极炉成功应用透气砖技术,增强熔体搅拌力度,改善氧化还原反应动力学条件,提升阳极炉冶炼反应速率,以达到低碳节能高效。

  • 标签: 阳极炉 清洁生产 稀氧燃烧 重油乳化 透气砖
  • 简介:计算机控制技术是计算机技术与自动化技术相结合的产物,是工业自动化的重要支柱,它的广泛应用提高了工厂设备的装备水平,节约了能源,促进了生产的柔性化和集成化,大大提高了劳动生产率。

  • 标签: 球团生产 计算机控制 工业自动化 节能 烧结
  • 简介:论述了电炉厂的探伤修磨生产线在品种开发、工艺改进和质量控制方面的作用和贡献。

  • 标签: 探伤 修磨 品种 工艺 质量
  • 简介:采用100t电弧炉(EBT出钢)→100tLF精炼→90tVD脱气→5流150mm×150mm断面连铸机浇注→轧制工艺生产合金工具钢钢带。通过成分设计及冶炼工艺控制,材料硬度和耐磨性能均可满足用户要求。

  • 标签: 工具钢 钢带 电弧炉
  • 简介:提高煤比是高炉节焦降耗的重要措施,通过提高精料水平、制定合理的上下部调剂制度,4#高炉喷煤比达到120kg/tFe,焦比降到387kg/tFe,利用系数达到2.3t/m3·d。

  • 标签: 精料 调剂 喷煤比
  • 简介:本文介绍了以自然铜为主的铜矿石浮选生产实践,针对矿山不同时期的矿石性质变化进行工艺设备改造和技术攻关,使选剐流程逐步趋于完善。生产技术指标达到了设计要求。

  • 标签: 自然铜 浮选 流程结构 分段加药
  • 简介:针对莱钢428辆自备车担负着千万t铁水的调运和部分原材料的厂内运输的重任,车辆段面对点多、面广、影响因素复杂等一系列问题,通过切实抓好精细管理,消除了各种不利因素,保证了设备状态稳定。

  • 标签: 精细管理 责任对号 列检管理 日考评
  • 简介:在烧结生产中,通过优化配料结构,强化制粒,低水低碳厚料层有效措施降低和稳定烧结矿中的FeO含量,改善烧结矿还原性。

  • 标签: 低硅 低水 低碳 厚料层
  • 简介:在管线钢、高强度钢等超低硫钢冶炼过程中,通过转炉降低出钢硫含量、加强出钢过程脱氧,LF造高碱度还原性渣、选择合适的渣量、降低钢水氧化性、控制合适的钢液温度和保持良好的氩气搅拌等控制技术,使成品钢中硫含量小于0.003%。

  • 标签: 超低硫钢 高碱度 管线钢 高强度钢
  • 简介:1前言为适应市场需要,优化产品结构,增加品种质量效益,为此,公司决定开发转炉连铸生产20管钢的高效工艺路线。2试验过程与结果冶炼连铸试验是在三炼钢厂15t纯氧顶吹转炉及2R5弧形连铸机上进行的,由五轧钢厂开坯,在衡阳钢管厂φ50车间进行穿拔

  • 标签: 连铸生产 转炉 管钢 铸坯皮下气泡 水化学成分 弧形连铸机
  • 简介:文章介绍了有色金属矿山通过开展清洁生产审核,可消除现行“末端治理”的弊端,对矿山清洁生产审核程序进行了分析,矿山实施清洁生产审核是综合利用有色金属矿产资源,控制环境污染的有效手段之一。

  • 标签: 清洁生产 审核 环境 可持续发展
  • 简介:以涟钢1720mm冷连轧机组为研究对象,结合涟钢产品结构和工艺特点,研究高强钢在冷轧如何实现稳顺生产。根据冷轧产品特性和工艺要求选择恰当的压下率指标与轧辊粗糙度,可有效避免高强钢生产过程中发生断带或质量问题,将这一研究成果应用到生产,在解决工艺润滑和带钢表面缺陷方面取得显著成绩。

  • 标签: 冷轧实现 实现稳 稳生产
  • 简介:对用于塑料阻燃剂的三氧化二锑,要求具有优越的分散性,并尽可能地做到粒度微细。由于生产工艺和设备问题,以往生产的三氧化二锑很难满足要求。其生产步骤是:首先将金属锑置于坩埚炉中熔融,再鼓入空气使锑氧化而挥发,将气体导入收尘装置中,使之自然冷却而析出固体粉末。由于没有施行急骤冷却,所得三氧化二锑的平均粒度很大,印使在收尘装置的最后部分,其产品粒度也只小到0.7μ,而且数量也只占整个产品的20%左右。

  • 标签: 三氧化二锑 阻燃剂 坩埚炉 平均粒度 产品粒度 冷却气体