简介:1前言为适应市场需要,优化产品结构,增加品种质量效益,为此,公司决定开发转炉连铸生产20管钢的高效工艺路线。2试验过程与结果冶炼连铸试验是在三炼钢厂15t纯氧顶吹转炉及2R5弧形连铸机上进行的,由五轧钢厂开坯,在衡阳钢管厂φ50车间进行穿拔
简介:介绍了转炉炉口微差压测量方法,简要分析转炉炉口压力管道堵塞原因、位置,说明在安装中取压口的位置角度等的重要性,指出了维护中的检查方法,在工作中易出现的现象及解决方法。
简介:炼焦炉是一种结构复杂和连续生产的热工设备,炭化室的工作是周期性的,装煤时炉墙表面降至600cc左右,结焦末期炉墙表面温度又升至1000~1100℃,炭化室两端的炉头,由于炉门开启时温度骤然变化,由1000℃降到500℃以下。在长期的生产过程中,炭化室炉墙除受推焦磨损,还受灰分、熔渣、水分和酸性气体的侵蚀、甲烷渗入砖体空隙产生炭沉积。这样,炼焦炉在运转周期末期,出现窜漏、炉墙变形、硅砖断裂等问题,严重影响炼焦炉的产量和焦炭质量,有的炭化室甚至填沙废弃,浪费资源和使能耗提高。
简介:介绍高线厂线材切头尾设备改造的实施过程。重点介绍了通过对切头小车的设计、安装、调试,成功地解决高线厂长期以来因线材切头问题导致质量异议的经验。
简介:简要介绍了宽厚板厂2号冷床的工作原理和在日常生产过程中经常出现的电气故障,以及采取的处理方法与改造措施。
简介:新建的2×1800^3高炉开炉分为三个阶段,第一阶段开炉准备,包括各种原燃料及培训学习准备、做好各种预案;第二阶段做好高炉开炉料的理论配料计算及加料要求;第三阶段点火开炉,包括点火初始风口配置及第一炉出铁要求等。通过精心准备,两座高炉均实现快速开炉达产。
简介:针对2008年探伤不合格钢板数据统计分析和取样分析的结果,对精炼、连铸、轧钢工序进行优化,对头坯、尾坯、钢板轧制压缩比进行优化轧制管理。改进措施实施后,2009年一季度探伤钢板合格率提高到98.87%,比2008年平均探伤合格率提高了3.38%。
简介:本文简述了传统手工管理存在的问题及由手工管理过渡到计算机管理的初步实现方法。
简介:1前言一炼钢厂1#连铸机是从法国引进的二手设备,铸机型式为四机四流弧形方坯连铸机,弧形半径为6米,生产铸坯断面有130×130mm、150×150mm方坯。在这台普钢连铸
简介:本文描述了酒钢竖炉球团生产实践和对润磨机、造球盘、圆辊筛、齿辊等竖炉生产的关键设备进行了一系列的技术改造和有益的探索,改善了生球质量,稳定了炉况,为球团矿产质量的提高奠定了基础。对竖炉生产有了更加深刻的认识。
简介:本文简单介绍了12L14易切削钢的特性及用途,叙述了易切削钢热轧盘条的生产试制工艺,分析了生产和成品检验结果。
简介:阐述2500m^3高炉在限产的情况下,采取相关措施:下部采取缩小面积来改变送风制度,上部通过调整装料制度,提高顺行度和煤气利用率,达到“低产低耗”的生产目标。通过对高炉操作参数的调整,低强度冶炼取得了成功。
简介:本文叙述了棒材厂二车间大规格圆钢的工艺选择、孔型及导卫设计的基本情况,同时分析了试轧过程存在的问题及改进措施。
简介:鉴于空料线停炉在国内得到广泛应用,南钢2000m^3高炉选择使用空料线方法停炉。介绍空料面前炉况的处理及准备,阐述空料面操作要点。此次停炉为南钢在大高炉停炉方法上积累了宝贵的经验。
简介:企业要追求卓越和基业长青,必须坚定不移地走创新和转型发展之路,才能实现效率、效益的双重提升。南钢ERP成本日清日结,作为深化和提升企业基础管理的重要一环,对于自身的生产经营和转型升级发展具有十分重要的现实意义。
简介:在2#高炉停炉前的半年多时间里,通过研究煤粉燃烧特性,加强设备管理,优化高炉操作制度,提高风温、富氧等措施。成功的在孰料率低、综合品位低、渣量高,主流生矿比例低且低品位杂矿比例高的不利条件下,实现炉况长周期稳定高效运行,同时高炉在提高煤比方面也取得较大进步。
简介:介绍了转炉炼钢厂通过加强生产管理,实施多项攻关措施和加强能源基础管理,使工序能耗大幅度下降,并介绍了以后的节能方向。
简介:结合线材生产线设备布置情况,制订了Φ5.3mm盘条高精度轧制方案,通过严格控制轧线温度,成品孔型重新设计,精确计算减定径机组轧件尺寸与速度,在计算机控制系统采用Φ5.0mm盘条轧制程序表的基础上,开发出了椭圆度不超过0.20mm的Φ5.3mm高精度盘条,尺寸精度达到Φ5.3mm±0.1mm。
简介:介绍了炼铁厂5#炉原料转运系统除尘治理情况及治理技术,有效解决了原料转运过程中的无组织排放,为同类型粉尘治理提供了有益的参考。
简介:本文对酒钢炼轧厂的钢铁料消耗控制实践进行了叙述,通过典型年份对比的形式对降低钢铁料消耗的各种工作以及效果进行了说明,着重介绍了少渣+留渣工艺、精炼热渣循环工艺、连铸切缝优化等的实施情况以及对钢铁料消耗的贡献。
转炉连铸生产20管钢实践研究
转炉炉口微差压测量防堵实践
关于焦炉热修施工技术改进的实践
高线厂线材切头尾设备的改造实践
宽厚板厂2号冷床电气故障处理实践
南钢2×1800m^3高炉开炉实践
提高钢板探伤合格率因素分析与实践
计算机辅助档案管理的初步实践
普钢连铸机生产优质钢的实践研究
酒钢竖炉生产实践及技术改造
易切削结构钢热轧盘条生产实践
2500m^3高炉降低冶强操作实践
大规格圆钢在棒材厂的轧制实践
南钢2000m^3高炉停炉实践
推进ERP成本日清日结的探索实践
2#高炉炉役后期提高煤比实践
转炉炼钢厂节能降耗实践探索
Φ5.3mm盘条高精度轧制工艺与实践
5#高炉原料转运站粉尘治理实践
酒钢炼轧厂降低钢铁料消耗的实践