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  • 简介:在铜氯原理基础上,通过铜氯的探索性试验,确定对中上清进行铜氯,并进行了中上清铜氯半工业试验,确定了铜氯的条件为:加入氧化剂和废液浸出铜1h,氯30min,氯率达70%;在将铜氯应用于工业生产后,氯率达60%,效果好。

  • 标签: 铜渣 温度 除氯率 PH值 产业化
  • 简介:葫芦岛有色成功研发热酸浸出新工艺,初获成功。截止到4月5日,累计处理180余吨,含铟指标同比下降0.2%,为公司创造了一定的经济效益。

  • 标签: 热酸浸出 葫芦岛 硅渣 工艺 经济效益
  • 简介:转炉留法作为一种新型的炼钢工艺,被广泛应用到当前的炼钢工艺发展中,借助其工艺能够提升炼钢技术应用的质量。鉴于此,针对转炉留法炼钢工艺试验进行了研究,能够为我国钢铁炼钢工艺应用提供参考。

  • 标签: 转炉 留渣 单渣法 炼钢工艺 试验
  • 简介:介绍了回转窑处理锌浸出系统的各生产工序,结合实际生产和工程设计经验,配料系统宜采用减压仓和湿式圆盘给料机,回转窑挥发系统需控制好反应温度,供风系统风压宜选择0.1~0.12MPa,烟气脱硫系统应充分考虑烟气量和温度波动的影响。

  • 标签: 回转窑 锌浸出渣 设计分析
  • 简介:着重从工艺、计算机控制系统的软硬件设计和通讯等方面对固态的计算机控制系统进行了详细的阐述。此系统利用PCAccess软件实现了S7-200与WINCC的通讯,系统投运后运行效果良好。

  • 标签: 固态渣 控制系统 通讯
  • 简介:针对太钢4350m3高炉水系统皮带机头轮吹扫装置在生产过程中暴露出来的能耗较高的问题,对其机械结构进行降耗改造.根据实际生产设备,运用三维建模软件对其结构进行建模,给出了改造部位的结构模型图,并且已经运用到实际生产中.实践证明,这次技术改造不仅大大降低了能源消耗,直接降低了生产成本,而且提高了吹扫冲的能力.

  • 标签: 皮带机吹扫装置 节能 降本增效 三维建模
  • 简介:江西铜业铅锌金属有限公司采用铅、锌联合冶炼技术,冶炼过程中产生的含高砷化合物,随高温冶炼烟气进入硫酸废酸系统,含砷废酸经过硫化工序分离,分离出的砷滤饼量大,处置费用高。通过优化现有废水处理工艺流程,对降低砷滤饼量进行研究,提高砷滤饼含砷量以降低砷滤饼总量,具有一定的经济效益和社会效益。

  • 标签: 除砷工艺 砷滤饼 废水 工艺调整 效益
  • 简介:四川攀钢集团高炉残渣经提钛处理后生成主要由铝酸钙、尖晶石组成的提钛尾。提钛尾A1:O,含量高,铝硅比高,但高CaO含量导致其A1:O,溶出率低,不宜单独采用拜耳法处理。将提钛尾作为铝土矿溶出过程添加剂,可替代石灰,同时能够有效利用提钛尾中氧化铝资源,给提钛尾综合利用找到了新的处理思路。

  • 标签: 提钛尾渣 铝酸钙 拜耳溶出
  • 简介:介绍了某种高硬度铜的性质,分析了用颚式破碎机和惯性圆锥破碎机两段开路将铜破碎到90%以上-8mm的方法,研究和解决了破碎过程中遇到的问题,简介了一段回收铜和铁的新选矿流程。

  • 标签: 铜渣 综合利用 惯性圆锥破碎机 破碎 选矿流程
  • 简介:对钴溶解后液原使用的中和法铁的情况和采用黄钠铁矾法铁后的现状进行了对比分析,介绍了采用黄钠铁矾法铁后,金属回收率、辅材消耗量等项指标有明显改善,提高了经济效益.

  • 标签: 黄钠铁矾 除铁 金属回收率
  • 简介:对铜阳极泥处理过程产出的净化,经稀酸初步脱铜砷后,在碱性介质条件下,采用硫化钠浸出-氧化工艺浸出回收锑,分别对浸出过程硫化钠浓度、液固比、反应温度进行考察,取得最佳结果,并经小试及工业试验,结果锑回收率93.27%,锑酸钠产品达到化工行业标准(HG/T3254-2010)要求。

  • 标签: 冶金技术 净化渣 硫化钠 碱性介质浸出 锑酸钠
  • 简介:针对我国顶吹和底吹-鼓风炉炼铅工艺,所产高铅均为致密熔结物,结合青海西豫有色金属有限公司目前生产现状,鼓风炉还原需要二次配料以适应鼓风熔炼,与烧结块比增加了还原难度、能耗高、含铅高、床能力低及炉顶温度高等缺点。因此,将高铅的物化性质在较小的投资下,优化转换甚至高于烧结块的物化性质,更加适应于鼓风炉的熔炼,从而解决这一难题,起到节能降耗的作用。创新方案实施及对节能方面进行了较详细的分析论证。

  • 标签: 铅冶炼 高铅渣 制孔技术 创新 节能降耗
  • 简介:本文报导一种不锈钢轧制中镍的回收方法。首先在室温下用2:1H2SO4和1:1HCl混合酸浸取,镍的浸出率为95.50%;然后,用正交实验方法研究了从浸出液中沉淀镍的最好条件为:Na2S过量50%,pH值为3.1,沉淀时间为6h,沉淀温度35℃。分离出的NiS可返回冶炼过程或制备镍的其它化合物。

  • 标签: 不锈钢渣 镍的回收 硫化镍
  • 简介:本文在分析某企业铜钴有价金属化学物相的基础上,提出了硫酸浸出回收中铜钴的工艺。通过试验研究,基本确定了在控制浸出温度80℃、液固比7:1、亚硫酸钠加入量10%、时间5h、初始酸度2mol/1下,可以使铜钴中铜、钻、铁的浸出率分别达到62.56—67.62%、70.39~73.93%、69.50~73.39%之间,含钻可以降至0.092%以下,证明了采用硫酸介质浸出工艺,从铜钴中回收有价金属的工艺可行的。

  • 标签: 铜钴矿渣 浸出率
  • 简介:铜精炼生产电铜过程中,净化工序产生大量含砷锑铋的黑铜,本研究采用加碱湿磨后固砷焙烧,使黑铜中的砷与碱生成易溶于水的砷酸钠,在水浸脱砷工序中进入溶液;水浸液中的砷加石灰生成砷酸钙沉淀填埋;脱砷后滤液含碱高、含砷极低,可部分返回循环使用;其它返铜盐厂沉镍工序替代一部分纯碱使用;滤进行硫酸浸出,酸浸液可用作生产铜盐产品;硫酸浸用于提取锑、铋、银。整个工艺过程铜回收率达到99.6%,砷脱出率达到98%以上,95%以上的锑和98%以上的铋进入中,酸浸时通过加入微量氯根,98%以上的银也进入酸浸里,综合回收了黑铜中的铜、银、锑、铋等有价金属。

  • 标签: 黑铜渣 加碱固砷 砷酸钠 浸出率 脱出率
  • 简介:结合镍转炉吹炼,并对镍转炉吹炼实施低硅型交叉作业,在吹炼中影响作以探讨,阐明低硅型可有效地提高镍转炉炉寿命,降低转炉生产成本。

  • 标签: 转炉 低冰镍 炉龄 吹炼 炼镍
  • 简介:基于一般分析试验煤样制备时,用磁铁将煤样中铁屑吸去对样品分析结果的影响,每个样品制备成两个分析试验煤样,一个样品按照标准要求制样,另一个样品去掉"用磁铁将煤样中铁屑吸去"的操作步骤。通过分析结果比对,不同制样过程对样品分析的数据不同。证实煤的制样过程必须严格按照标准过程进行,不能因任何原因减步骤。

  • 标签: 分析试验煤样 制样 磁铁 铁屑