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23 个结果
  • 简介:降低高速线材厂钢的首要任务是降低中间废与成品废。通过对2001年1-7月钢情况进行分析并采取相应措施,2001年8-10月中间废、成品废比以往有较大幅度下降。

  • 标签: 高速线材厂 中间废 成品废 降耗 节能 鄂钢
  • 简介:通过对2000年小型轧钢厂轧制过程中钢构成诸项的分析,针对主要问题,提出了技术攻关措施,推行了现化代的管理方法,使轧制过程中的钢由2000年的1060kg/t降到2001年1-8月份的1057kg/t。

  • 标签: 降耗 节能 轧钢厂 轧制过程
  • 简介:论述了CSP热板轧机轧辊解决非正常失效是降低生产成本、降低辊的关键。针对不同材质轧辊,其实际生产中弥补轧辊磨损和避免裂纹发生采取有效措施的侧重点不同。提出了今后CSP热轧辊研究工作的建议。

  • 标签: CSP 辊耗 轧辊 磨损 裂纹 热板轧机
  • 简介:热轧带钢厂近年来优钢比不断提高,而较高的钢给优带的生产造成了压力。本文从热轧带钢厂实际生产情况出发,结合钢的构成因素,分析了引起钢过高的主要原因,通过一系列的改进措施,取得了一定的成效。

  • 标签: 非合金钢 钢耗 中间废 氧化烧损
  • 简介:正负单管风动送样系统是利用高压风机(旋涡泵)产生的风压作为动力,通过空气分配阀进行气流分配后,在管道中的样盒前后产生一定的或正或负压力差,从而推动样盒沿着输送管线做高速双向运行,达到输送的目的。

  • 标签: 正负压 单管 风动送样
  • 简介:本文介绍了鄂钢焦化厂空站的工艺流程以及主要设备的工作原理,在近几年的使用过程中对工艺及设备做的一些改进与优化。

  • 标签: 空压站 设备 优化
  • 简介:详细分析高炉顶控制系统三种工作方式:TRT控制系统、旁通阀组调节系统、比肖夫环缝控制系统。阐述高炉项控制系统是高炉冶炼工艺中的关键调节装置,顶控制是高炉安全生产的重要保障。

  • 标签: 高炉 顶压控制系统 TRT 冶炼工艺
  • 简介:通过对各种微差变送器零点漂移问题的研究,测出微差变送器受不同环境影响所产生零点漂移的数据,并根据实测数据制定出解决微差变送器零点漂移的对策,最终实现微差变送器的准确测量。

  • 标签: 变送器 微差压 零点漂移
  • 简介:通过对3个空站的能耗进行分析比较,找出了能耗高的根源,并制定了相应的节能措施,取得了较好的效果。

  • 标签: 空压机 干燥机 节能降耗
  • 简介:转炉炼钢在吹炼过程中,产生大量的以CO为主要成分的转炉煤气,特别是在吹炼中期CO的浓度可达80%以上。转炉烟气中CO具有很高的回收利用价值。通过转炉煤气的回收,不仅可以节约大量能源,而且对烟尘加以综合利用,变废为宝,净化了大气环境。

  • 标签: 转炉炼钢 微差压 应用 改造 炉口 转炉煤气
  • 简介:本文主要从板坯加热工艺、精轧冷却水开启策略以及轧制速度方面对薄规格产品生产进行了简要的分析和归纳。通过综合调试控制,薄规格基板产品氧化物得到控制。

  • 标签: 入控制 冷轧基板 压入
  • 简介:介绍了转炉炉口微差测量方法,简要分析转炉炉口压力管道堵塞原因、位置,说明在安装中取口的位置角度等的重要性,指出了维护中的检查方法,在工作中易出现的现象及解决方法。

  • 标签: 炉口压力测量 原因 维护 检查方法
  • 简介:针对炼铁厂4#高炉多次发生均放散油缸活塞杆断裂故障的原因进行了分析,并在均放散液压回路中增加了减压阀等措施,有效地解决了均放散故障,保证了生产的顺行。

  • 标签: 均压放散阀 活塞杆 断裂 液压 减压阀
  • 简介:酒钢焦化厂目前拥有4座焦炉,全年产焦炭约189万吨,焦炭的外送任务较为繁重,一出现问题严重制约生产,给焦炉生产带来不便。本文对运焦系统皮带炭事故进行研究,避免今后发生类似事故。

  • 标签: 酒钢焦化厂 皮带压炭
  • 简介:介绍酒钢120t转炉烟气净化回收工艺和炉口微差自动控制系统。转炉炼钢在吹炼过程中,产生的CO气体具有很高的回收利用价值。在工艺先进,装备完善及工艺操作到位基础上,运用模糊控制原理,实现炉口微差自动控制,可提高转炉煤气回收指标,取得良好的经济和社会效益。

  • 标签: 转炉煤气回收 微差压 模糊控制器
  • 简介:2009年10月,涟钢新建210t(第一座)炼钢转炉投产,由于氧枪调节阀(主要调节流量)和氧气输送调阀(主要调节压力)不能协同动作,给炼钢吹氧冶炼过程造成很大影响,炼钢厂根据此情况,人为把氧气输送调节阀全开,造成调节阀后氧气压力时刻与阀前保持一致(氧压机出口压力),

  • 标签: 氧气压力 调压阀 隐患分析 安全 超压 用户