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  • 简介:摘要本文介绍了Super304H小径管氩弧焊工艺评定试验,以及Super304H焊接工艺应用于某电厂三期扩建工程2×600MW超超临界机组#5锅炉高温再热器具体情况。

  • 标签: Super304H钢 焊接 工艺评定 现场应用
  • 简介:摘要本文对新型奥氏体耐热Super304H(A213-S30432)进行简单介绍,分析了该钢种焊接性焊接技术要点,结合我公司工程实例对焊接该钢种所采取焊接工艺方法所遇到质量问题进行了总结。

  • 标签: Super304H(A213-S30432) 焊接
  • 简介:利用连续驱动摩擦焊技术焊接Super304H和T92钢管,焊接接头具有良好显微组织和力学性能。考察摩擦压力对焊接接头显微组织和力学性能影响,研究表明:随着摩擦压力增加,焊合区和热影响区晶粒尺寸没有明显变化,热影响区碳化物析出相数量略微增加,显微硬度逐渐增大,冲击韧性逐渐降低,拉伸断裂位置和拉伸强度没有变化。

  • 标签: 摩擦焊 摩擦压力 SUPER304H T92
  • 简介:摘要针对高温再热器Super304H钢管焊接接头发生晶间腐蚀问题,通过晶间腐蚀试验、金相检验等方法探析不同焊接工艺对接头晶间腐蚀敏感性影响规律。结果表明,随焊接热输入量增加,焊接接头晶间腐蚀敏感性呈现上升趋势,并且焊接工艺参数基本相同情况下,层间温度越高,焊接接头晶间腐蚀裂纹深度越深。

  • 标签: Super304H钢接头 晶间腐蚀 敏感性 焊接工艺 影响分析
  • 简介:摘要不锈软管产品易开裂实际生产中普遍存在技术难题。本文对某安装后不久304奥氏体不锈波纹软管失效原因进行分析,通过采用先进仪器进行宏观检验,化学成分分析,金相检验,断口分析,能谱分析,最后综合总结得出软管失效原因。希望能为有关方面的需要提供帮助。

  • 标签: 304奥氏体不锈钢 理化检验 失效分析
  • 简介:1号高炉炉体状况做了阐述.并提出了解办法。利用2006年8月份高炉检修时机,实施了喷补造衬、砖灌浆、炉皮挖补、安装冷却柱、铁口压力灌浆等技术。由于停、开炉施工方案制定合理.实现了安全停炉和快速恢复目的,为今后酒钢高炉新技术应用进行了有益尝试。

  • 标签: 降料线 喷补造衬 冷却柱 压力灌浆
  • 简介:采用表面机械研磨方法制备出具有双面梯度显微结构超细晶304材料(DGD-304)。使用Zwick微拉伸实验机测试粗晶和细晶不锈样品室温下力学性能,对比退火工艺对具有梯度晶粒尺寸分布304不锈样品力学性能影响。使用透射电镜分析其塑性变形表层组织结构和细化机制。另外,通过扫描电镜观察其断裂特征,讨论其变形机制。结果表明,高频双面表面机械研磨(SMAT)处理后304不锈表现出很高强度和较好塑性;500°C温度下短时间热处理可以显著改善其力学性能,具体表现为保持高强度同时增加了断裂延伸率。可见,DGD-304材料可以通过热处理有效改善其塑性变形能力。

  • 标签: 表面机械研磨 不锈钢 热处理 双面梯度 力学性能
  • 简介:针对冷轧304不锈表面微裂纹缺陷,通过系列分析和工艺试验表明,裂纹内不含量相比正常不为升高,调查发现热轧精轧机采用导卫主要来源,也是导致微裂纹主要原因。

  • 标签: 304 表面 微裂纹
  • 简介:通过对304不锈生产工艺研究,解决了304不锈冷轧板抛光性能问题。抛光时间由原来40~90min缩短至15~20min,抛光后成品粗糙度降低至0.02~0.045μm,使304不锈冷轧板抛光性能得到改善,抛光效率得以提高。

  • 标签: 304不锈钢 冷轧 抛光 工艺控制
  • 简介:奥氏体304不锈进行不同方式、不同程度冷加工变形,奥氏体组织会发生不同量马氏体相变,用铁素体测量仪测定了马氏体相变量冷加工方式、形变量关系,通过金相显微镜、透射电子显微镜(TEM)观测,探讨了该微观组织变化规律和演化机制.

  • 标签: 奥氏体 微观组织 304不锈钢 冷加工 马氏体
  • 简介:摘要:机械加工焊接接头材料304奥氏体不锈期间,由于温度和外力因素变化,导致了不均匀变形,产生了残余应力,由于残余应力会严重影响机械结构安全,为此,探求高效、安全、方便检测残余应力方法十分关键。压痕法具有微损、简易等特点,被广泛使用在材料力学性能测试方面。基于此,笔者针对于压痕实验304奥氏体不锈残余应力测试进行了深入分析探讨,以此为相关学者以及从业人员提供有价值参考依据。

  • 标签: 压痕实验 304奥氏体 不锈钢 残余应力测试
  • 简介:摘要:304不锈管路例行检查过程中发现多处裂纹,该管路最大运行压力约40MPa,内部介质温度为-40~60℃,外部为舱室,管路材质为0Cr18Ni10Ti奥氏体不锈,型号规格为φ42mm×6mm,管线服役过程中存在压力温度变化,裂纹分布于焊缝附近,通过无损检测、宏观观察、金相检测、扫描电镜断口观察能谱分析等方法进行了研究分析。结果表明:高压空气不锈管发生了刀状腐蚀开裂失效,属于晶间腐蚀裂纹位于焊缝熔合线处,焊接工艺不当导致熔合线区域抗晶间腐蚀能力下降以及外来腐蚀介质导致晶间腐蚀产生原因。

  • 标签: 钢管开裂 应力腐蚀 补焊
  • 简介:摘要TP304HTP347H薄壁管均是18-8奥氏体不锈,广泛应用于亚临界、超临界等机组高再、高过、定位管等高温高压部件上,提高TP304HTP347H现场焊接质量水平对电厂整体质量提高有着重要意义。

  • 标签: 18-8系 薄壁管 不锈钢 焊接
  • 简介:本文利用电化学噪声技术检测了304不锈6.0%(质量分数)FeCl3溶液中点蚀行为。通过电化学噪声时、频域分析和电化学噪声信号统计分析以及相应腐蚀形貌,研究了蚀点生长过程。结果表明,浸泡初期噪声电阻Rn较高水平波动,试样处于钝化状态;浸泡4~14h为点蚀诱导期,Rn开始降低,峭度和不对称度增大,出现明显噪声峰,试样表面业稳态点蚀形核,生成亚稳态点再钝化,通过扫描电镜观察未发现蚀点;浸泡14~32h为亚稳态点蚀向稳态点蚀过渡期;浸泡22h后,观察到电位噪声突然下降后不再恢复,功率密度(PSD)图低频区出现白噪声水平,亚稳态蚀点发展成为稳态蚀点,通过扫描电镜观察到小蚀点;浸泡32~48h材料处于稳定点蚀阶段,通过扫描电镜观察到口径较大且较深蚀点。

  • 标签: 304不锈钢 点蚀 电化学噪声
  • 简介:用动电位扫描法、环状阳极极化曲线法、交流阻抗法研究了304不锈模拟冷却水中耐腐蚀性能影响。动电位扫描显示Cl-浓度增大,不锈点蚀电位Eb降低,特别当[Cl-]〉200mg/L时,不锈电极会出现明显点蚀现象,点蚀电位Eb迅速降低,并随浓度增大减少;保护电位击穿电位差值大小反映了不锈钝化膜自我修复能力;由交流阻抗图谱得到随氯离子浓度增大,不锈界面阻抗值降低。

  • 标签: 腐蚀 凝汽器 氯离子浓度 304不锈钢
  • 简介:摘要:通过对TP347H双相不锈焊接裂纹产生原因分析,并制定了相应应对措施,调整了焊接工艺参数;对焊接方法,程序进行了优化,并使用试件进行了焊接验证;经过无损检测合格,证明可行。现对双相不锈焊接施工方法进行总结,便于为以后同类焊接积累经验,提供参考。经过调整焊接操作方法,加快冷却速度,降低层间温度,减少热影响区区停留时间;促使焊缝保有奥氏体+铁素体双相组织,有效保证了焊接质量,消除了焊接裂纹

  • 标签: 腐蚀裂纹 热裂纹 铁素体 工艺因素 冷却速度
  • 简介:304不锈连铸坯进行了解剖分析。分析结果表明:25%铸坯深振痕或渣坑缺陷试样中观察到了微裂纹或气孔。

  • 标签: 304不锈钢 连铸板坯 表面缺陷
  • 简介:针对常减压装置中常压蒸馏塔塔顶馏出线腐蚀开裂现象,通过宏观微观监测手段,从材料化学份、宏观形貌、腐蚀环境、施工质量等方面分析了常减压装置中常压蒸馏塔塔顶馏出线腐蚀开裂原因,并提出了防范措施

  • 标签: 常压蒸馏塔 腐蚀 开裂 防范措施
  • 简介:摘要: 超级不锈焊接时候,由于焊接过程受到多种因素影响,对不锈使用造成很大影响。在这种情况下,笔者分析了不锈焊接过程中存在问题,同时针对当前焊接工艺,分别进行简要分析,阐述不锈焊接在当前发展现状。立足时代发展基础上,笔者还分析了 304 不锈焊接工艺未来发展状况。从当前实际情况来看, 304 不锈焊接工艺有氩弧焊、等离子弧焊等。

  • 标签: 超级不锈钢 焊接工艺 焊接质量 发展