简介:采用宏观检验、光谱分析、金相检验和扫描电镜等方法对发动机曲轴制动盘表面缺陷产生的原因进行了综合分析。结果表明:因原材中有大量聚集的夹杂物,使夹杂物部位及附近组织在加热炉内被氧化形成部分脱碳,导致缺陷部位颜色与曲轴制动盘正常基体颜色有较大差异,形成了表面缺陷。
简介:通过热模拟实验,研究了一种低碳钢显微组织的变化规律。在此基础上,进行两阶段多道次轧制和在适度冷却速度下控冷的热加工实验,分析了工艺参数对钢的显微组织的影响。结果表明,化学成分、应变量和冷却速度对低碳钢的显微组织有强烈的影响。通过优化工艺,获得了以等轴状铁素体为主的铁素体和珠光体组织,从而提高材料的力学性能。
简介:利用生石灰与水的化学反应(CaO+H2O=Ca(OH)2+放热)消化吸收低品质原料中水分,达到降低水分和提高分散度的目的。改善低品质原料散状能力,增加流动性,解决低品质原料运输和配料环节的制约。
简介:传统炼铁技术不仅要求使用高质量原料.而且需要大量的投资。因炼焦而带来的环保问题、铁矿石的匮乏、铁矿石炉料和焦炭价格暴涨,极大地限制了欧洲钢铁产业的发展和市场竞争能力。特别是炼铁业:因此.采用新的高效技术势在必行。
简介:第14期教材19问题答案1、C。说明:奥氏体不锈钢可在极冷温度下使用,铁素体不锈钢会在0°C以下发生韧脆转变。马氏体不锈钢的韧脆转变取决于其含碳量和热处理方法,但对410而言,50°C是个合理的转变温度。
简介:针对50窄带钢淬火回火后,冲锯片时出现断齿的现象,从化学成分、硬度、金相、电镜和能谱等方面分析,确定钢的碳含量偏高、夹杂物多是诱发断齿的主要原因。
简介:科技论文包括科学技术报告、学位论文和学术论文,是科学工作者的劳动成果,是推动科学发展、经济繁荣和社会进步的信息源。为使科技信息迅速、有效的交流和传播,必须规范科技论文的撰写和编排格式。GB7713—87《科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》对科技论文的定义、形式结构等都作了明确的规定。编辑工作者在论文的编辑加工过程中通过符合标准和规范的编排使读者能顺利阅读,迅速而方便的了解和利用论文的内容.
简介:结合机床C630×2610的特点和孔加工的形成,对C630机床进行改造,对深孔加工技术经济进行分析。
简介:介绍了鄂钢物理检验试样的种类,影响加工质量的因素,及全面质量控制在物理检验试样加工过程中的推行情况。
简介:公司有两个废钢料场,均为露天料场。一是北大桥料场,面积21800m~2,地面未硬化,废钢储存量2.5万吨,二是新区料场,面积为8000m~2,地面已硬化,废钢储存量0.7万吨。废钢(洁净废钢)加工方法均采用氧割枪及吹氧管加工,加工能力低,烧损较大,不能适应公司生产发展需要。随着VAMA汽车板投入生产,洁净废钢需求增加,洁净废钢需求量达到26万吨/年;随着VAMA基板产量增加,洁净废钢加工保供难度越来越大。为满足洁净废钢需求,必须对废钢料场
简介:对高线厂线材顶锻加工表面开裂问题进行分析。通过改进粗中轧导卫润滑方式,修改粗、中轧机组和预精轧机孔型,加强生产过程料型控制,使顶锻加工开裂现象基本消除。
简介:1问题的提出二轧分厂是以生产∠5~#∠~10~#中型角钢为主,少量槽钢为辅的中型轧钢厂,九二年至九三年分厂对原工艺线进行了"一火成材"技术改造,实现了用连铸坯一火成材,其整个工艺布局改为:"Φ500×1/Φ500×1/Φ420×2/Φ420×1",成为名符其实的中型轧钢厂。
简介:a.原料层技术。b.铺底料。铺底料可降低机头废气中颗粒物浓度70%~80%,降低机尾废气颗粒物浓度50%。
简介:捣固式炼焦工艺能够扩大煤源,降低生产成本,提高焦炭质量,被许多国家广泛采用。目前我国的捣固设备与国外相比有一定的差距,我国应做好对捣固设备的研究开发工作并大力推广捣固炼焦工艺。
简介:针对φ3.2米平环强磁选机磁极框架中磁极圆弧加工困难和同轴度、垂直度难保证问题,设计制作了自动走刀“自车自”加工装置,解决了磁极圆弧加工,保证了上、下磁极园弧中心与上、下横梁轴承座中心的同轴度及磁极中心与横梁端面的垂直度。使用该装置加工的强磁选机经装配后转盘与磁极之间间隙均匀.强磁选机使用后各项指标达到或超过设计要求,提高了原料金属利用率,为企业节约了成本。
简介:机修公司的基本职能就是为生产单位提供维修备件,生产具有多品种规格、少批量的特点,产品无法定型,因之,技术较为博杂。此次炼铁3号高炉大修所需的大套法兰(如图1)。是机修以往从未加工过的,按常规方法加工有一定的难度。该法兰的加工成功,为今后拓展业务范围,扩大效益渠道提供了经验。
简介:本文分析了500热带φ650工艺由于采用新规格的连铸坯轧制233与273系列带钢存在的问题,叙述了改进与完善的方法与措施及取得的效果,对改进前后相关数据进行了计算分析,并指出了仍需进一步解决的问题。
简介:新1#高炉工艺设计采用了多项新技术、新工艺,充分体现了高炉长寿和节能环保的理念,装备水平达到了国内同类型高炉先进水平。
简介:2010年4月至10月,焦化厂对粗苯系统实施了技术改造,采用了更加节能、环保、高效的专利技术负压蒸馏工艺。改造后工艺流程和工艺参数与老系统相比都发生了根本性的变化。新系统运行半年来,取得了良好的经济效益和环保效益。
简介:通过对MA1420A型万能外圆磨床夹具的改造,在保证原来的加工范围情况下,用最低的成本实现了精轧机导辊的修磨,降低了生产备件消耗,节约了生产成本。
发动机曲轴制动盘表面缺陷成因分析
低碳钢热加工工艺对显微组织的影响
低品质原料加工实践
TECNORED工艺——最优化炼铁工艺
第四部分 不锈钢的加工制造——第一节 加工简介
50窄带钢加工锯片断齿原因浅析
科技论文的结构层次及编辑加工
简易机床在深孔加工中的运用
物理检验试样加工的全面质量控制
浅谈公司洁净废钢分类加工、储存的设想
线材顶锻加工表面开裂产生原因及消除
12.5~#角钢工艺实践
烧结工艺技术
捣固炼焦工艺评述
强磁选机“自车自”加工装置的设计
3号高炉大套法兰斜中心锥孔的加工
500热带φ650工艺的改进
新1~#高炉工艺设计特点
焦化粗苯工艺改造实践
MA1420A型万能外圆磨床加工范围的开发