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  • 简介:应用金相显微镜对Q345q钢板的表面裂纹进行了检测分析。结果表明:表面裂纹有星状裂纹、微裂纹和发状裂纹3种;裂纹由板面向内延伸,内嵌有氧化亚铁,附近及尾端存在明显的高温氧化特征;裂纹附近和远离裂纹区域组织均为铁素体+珠光体,且裂纹附近有明显的脱碳特征。

  • 标签: Q345q 钢板 裂纹
  • 简介:应用相机、金相显微镜和扫描电镜对Q345q热轧态钢板表面疤状缺陷进行检测分析。结果表明:疤状缺陷为非金属夹杂(渣),其成分为含有Si、Ti、Al、Ca、Mg的氧化物或硅酸盐、铝酸盐等,并在钢板表面形成凹坑。

  • 标签: Q345q 钢板 疤状缺陷
  • 简介:通过TMCP+回火工艺,试制了高强度工程机械钢板Q550,并利用光学显微镜、透射电镜和拉伸、冲击试验机,研究了不同回火温度性能和组织变化,得出在550℃回火60min可获得较为优异的综合性能。

  • 标签: 工程机械钢 回火 贝氏体 析出M/A岛
  • 简介:介绍了屈服强度345、370和420MPa级别高性能耐候桥梁的成分设计、现场试制及钢板实物性能。所开发的系列高性能耐候桥梁具有高强度、高韧性、低屈强比、高抗低温断裂性性能及高耐候等综合性能,能够满足未来桥梁建设对高性能桥梁的需求。

  • 标签: 耐候桥梁钢 高韧性 NDT性能 低屈强比
  • 简介:Q235圆在进行对焊时出现焊接不良现象,采用宏观特征分析、化学成分分析以及金相检验等方法对原材、半成品材的焊接区进行了分析。结果表明:Q235成分符合标准要求,造成焊缝接头不良的原因为局部加热温度过高,导致晶界熔化,破坏了的基体连续性。

  • 标签: Q235圆钢 焊接 裂纹 组织
  • 简介:通过检测不同轧制工艺的高层建筑结构用Q390GJ的组织和性能,分析了轧制道次、道次压下率对组织和性能的影响,找出了部分钢板屈强比超标的原因。

  • 标签: Q390GJ钢 屈强比 轧制 晶粒细化
  • 简介:研究了低钼含铌新型耐火的高温力学性能和显微组织。研究发现,新型耐火不仅满足建筑用的要求,并且具有良好的高温性能。分析结果表明,针状铁素体和贝氏体的混合组织具有优异的热稳定性,Nb在中对高温性能的作用分为变形阶级的钉扎位错作用和升温阶段的析出强化作用。

  • 标签: 耐火钢 析出相 组织 高温性能
  • 简介:利用光学显微镜、扫描电镜及能谱分析仪(EDX)等手段研究了Q690D铜板轧后拉伸试样中出现的分层现象,寻求引起铜板分层的显微组织原因。试验结果表明:在分层试样中分层裂纹附近的贝氏体组织中存在条带状分布的珠光体,同时在分层面上出现成堆分布的(Nb,Ti)C颗粒,这些异常组织都是导致Q690D钢板轧后拉伸试样出现分层的主要原因。可通过调整钢板轧制工艺参数消除组织缺陷,有效防止Q690D钢板拉伸时的分层开裂。

  • 标签: Q690D钢 轧制 拉伸分层现象 显微组织 力学性能
  • 简介:介绍了厚规格Q390GJC-Z25高强度钢板的研发工艺及试制过程。试制结果表明:采用Nb、V、Ti复合微合金化、控轧控冷、正火热处理工艺生产的厚规格Q390GJC-Z25钢板组织均匀、晶粒细小,各项力学指标均符合国标要求,探伤达到Ⅰ级。

  • 标签: 厚规格 高层建筑用钢 Q390GJC-Z25 工艺设计
  • 简介:对中温压力容器用钢板Q370R的力学性能及焊后热模拟性能进行了试验,通过统计分析试验数据,表明该钢板具有优良的低温韧性和优良的焊接性能,能用于制造中温压力容器。

  • 标签: 中温压力容器 低温韧性 焊后热模拟
  • 简介:针对低合金钢板Q345CZ25出现批量性厚度方向性能偏低的情况,通过分析铸坯低倍、成分,比较质检试验方法,并借助电子显微镜、扫描电镜观察不合试样微观组织等,确定中富含MnS及NbC夹杂是导致钢板厚度方向性能不合的主要原因。

  • 标签: Q345CZ25 厚度方向性能 原因分析
  • 简介:为消除轴承中碳化物液析,改善碳化物带状,同时降低碳化物网状的级别,南在轴承的生产过程中,不断进行轴承加热温度、加热时间与碳化物溶解扩散情况的关系研究,寻找一条合理的加热温度和加热时间,提高南轴承钢质量水平。另外,南着手进行控轧控冷轧制,寻找低温轧制的途径和方法,降低碳化物网状级别,细化组织晶粒,使南轴承钢线材质量水平提升到一个新的高度。

  • 标签: 轴承钢 加热温度 碳化物 低温轧制
  • 简介:对南转炉厂生产DF中的夹杂物进行了研究,结果表明现有工艺制度下吹氩精炼效果不明显,氩后中的夹杂物含量为865.78mg/kg;大于300μm的夹杂物,主要成分为Si—Al,或Si—Al—Mn;80~300μm夹杂物,主要成分为Si—Al-Mn,且Si较高,Mn较低;小于80μm的夹杂物,主要成分为Si—Al—Mn,并且含Mn较高:改变液脱氧制度及控制吹氩搅拌,可使氩后中及铸坯中的夹杂物含量分别降低到203.38mg/kg、59.8mg/kg。

  • 标签: 转炉 DF钢 吹氩 夹杂物
  • 简介:在对35CrMo与35和16Mn焊接性进行分析研究的基础上,因35CrMo的碳当量高,淬硬倾向强,属于较难焊接的材料,尤其在低温下特别容易产生焊接裂纹,因此我们采用在35CrMo上与35和16Mn相焊接的部位堆焊过渡层金属的方法,很好的实现了在低温下35CrMo与35和16Mn的焊接。

  • 标签: 焊接 焊接工艺 堆焊 焊接裂纹
  • 简介:通过对75Crl锯片轧制工艺的研究,进行轧制工艺调整,提高了75Crl热轧组织的均匀性,解决了75Crl扁卷问题,解决了因强度高用户难以开平的问题,改善了卷表面质量和板形,优化了工艺流程,降低生产成本,缩短交货周期,创造良好的经济效益。

  • 标签: 轧制工艺 涟钢 锯片 工艺调整 表面质量 工艺流程
  • 简介:以奥氏体再结晶型控制轧制和未再结晶型控制轧制相结合的轧制工艺生产的Q345D钢板,其组织均匀、晶粒细小、性能良好,特别是低温韧性较好,达到了控制轧制的目的。

  • 标签: Q345D 宽厚板 控制轧制
  • 简介:探讨了不同的轧制工艺及轧制规格对Q345性能和组织的影响。结果表明,轧制40mm和25mm厚的钢板采用控制轧制方式,轧制14mm厚的钢板采用任意轧制方式,可以得到较好的综合性能;任意轧制时,钢板越薄,钢板的强度越高,塑性和韧性越差。

  • 标签: Q345 组织 性能