学科分类
/ 3
45 个结果
  • 简介:热轧带的凸度和形主要取决于轧辊的机械磨削、轧辊温升、轧辊磨损以及轧辊的弹性弯曲变形有叠加作用。轧辊弹性弯曲变形又受机架负载(轧制力)和轧辊反向弯曲力的影响。目前控制形的方法主要有可反复移动的CVC工作辊、弯辊。PC辊和轧辊分段冷却几种。

  • 标签: 板形控制 热轧板带 热连轧 轧辊磨损 弯曲变形 机械磨削
  • 简介:介绍了自耦减压启动器的常见故障,分析故障原因,指出三种典型电路存在的问题。提出预防措施并给出了改进电路。

  • 标签: 自耦减压启动器 启动 故障 预防
  • 简介:英国当地时间10月19日,在第四届中英能源对话期间,中国广集团所属通用核能国际有限公司(GeneralNuclearInternational)在英国伦敦正式挂牌成立,将其作为推进英国核电项目的投资平台。英国能源与气候变化国务部长AndreaLeadsom、英国贸易投资总署投资总裁MichaelByod,中国国家发改委副主任、国家能源局局长努尔?

  • 标签: 挂牌 伦敦 国际 核能 通用 MICHAEL
  • 简介:中板厂四辊精轧机轧制形常出现镰刀弯,通过分析影响板形的因素,调整轧机设备参数和轧机工艺,提高轧制稳定性,改善钢板形。

  • 标签: 推床 轧辊 板形 轧制 稳定性
  • 简介:9月7日,中国广集团有限公司(以下简称中广)与肯尼亚能源与石油部下属的核电局在大亚湾核电基地正式签署了《中国广集团有限公司与肯尼亚核电局关于肯尼亚核电开发合作的谅解备忘录》。

  • 标签: 谅解备忘录 肯尼亚 核电 大亚湾 中国
  • 简介:浙富控股称,控股子公司四川华都与中国核工业集团全资子公司中国中原对外工程以独家议标方式签署了《控制棒驱动机构设备订货合同》。合同涉及核电站两个机组的ML—B型控制棒驱动机构设备和专用工具、备品备件、参考试块及耐压壳样品,控制棒驱动机构设备共计122台套,合同总金额为2.58亿元。

  • 标签: 订货合同 核电设备 中核集团 控股 机构设备 控制棒
  • 简介:通过铁水脱硫→转炉→RH真空精炼→连铸→热轧→酸洗→冷轧→罩退→平整→重卷→消除应力退火等生产工艺,采用C≤0.003%,Si+Als≤1.80%成分体系,成功开发出无取向工艺电工钢50W300牌号。消除应力退火后产品铁损值P15/50达到2.75w/kg,磁感应强度B5000达到1.68T,达到国标50W300牌号磁性要求。对比实验炉820℃和850℃消除应力退火后磁性能值,850℃消除应力退火后铁损值优于820℃消除应力退火后的铁损值,磁感强度变化不大。工业炉内800℃消除应力退火磁性能值优于实验炉820℃和850℃消除应力退火磁性能值。

  • 标签: 无取向 半工艺 50W300 磁性能
  • 简介:本实验采用Gleeble-1500热-力学模拟实验机,测试了集装箱钢-IV5934E1钢连铸坯试样从熔点到600℃温度区间的高温力学行为,以断面收缩率(R.A.)为标准对钢的高温延塑性进行了评价。采用金相、扫描电镜等手段对拉伸试样急冷后断口的组织、形貌进行了分析,得到IV5934E1钢各脆性区的脆化原因及机理。结果表明:在熔点-600℃的温度区间内,IV5934E1钢存在第I和第Ⅲ两个脆性区。第I脆性区内,高温下晶界处富含硫、氧等杂质是导致沿晶断裂主要原因;第Ⅲ脆性区内,钢的脆性主要发生在(r+a)两相区高温域(800℃-775℃),由于先共析铁素体沿晶界析出使钢的塑性降低。IV5934E1钢中高含量的磷和铜未对钢的高温延塑性产生不良影响。

  • 标签: 集装箱板钢 耐候钢 高温延塑性
  • 简介:针对冷轧生产过程中出现孔洞,边裂等缺陷,利用表面质量检测仪检测检查热轧基板与实物情况对比的方法分析了孔洞缺陷产生的原因,提出了解决措施,有效控制了孔洞缺陷的产生和危害。

  • 标签: 冷轧板 缺陷 控制 孔洞
  • 简介:介绍了轧辊的初始辊形对于形控制的影响,并从初始辊形的设计和调整方面提出了改进措施,对提高形控制精度起到了促进作用。

  • 标签: 初始辊形 板形控制 改进措施
  • 简介:北京时间10月21日晚间,法国电力公司(EDF)正式宣布,中国广集团将在英国欣克利角核电项目中投资60亿英镑(约合588亿元人民币),持股33.5%。欣克利角核电项目总投资高达180亿英镑,由法国电力集团与中国企业共同建设,是英国30年来的首个核电项目,因高昂的造价被称为“地球上最昂贵的工程”。该项目预计2025年完工。

  • 标签: 项目投资 核电 英国 法国电力公司 中国企业 项目总投资
  • 简介:本文针对涟钢CSP线无头轧制过程中的辊耗、轧制力、形质量等进行攻关,通过对轧辊温度测量时刻、停机时刻、空冷时间进行分析,建立轧辊热凸度变化函数,对不同机架的润滑油进行差异化控制策略。辊缝润滑的使用效果表明:F2~F6载荷降低8%-12%,轧辊磨损均减少,凸度小于20μm,麻点等表面缺陷显著减少。辊缝润滑工艺对热轧微观组织影响不大,却可改善表面质量。

  • 标签: 辊缝润滑 辊耗 轧制力 板形 表面质量
  • 简介:通过对运焦系统溜槽内衬板材质及固定方式进行改进,达到了延长溜槽使用寿命,保证运焦系统持续稳定生产的目的。

  • 标签: 运焦系统 溜槽 陶瓷衬板
  • 简介:技术改造后的钢板弹簧加热炉可以提高簧分厂装备水平,大幅度节能降耗,提高劳动生产率和改善产品质量。

  • 标签: 加热炉 技术改造 节能 回火炉 淬火
  • 简介:采用在线淬火+离线回火工艺替代离线淬火+回火调质工艺可大幅降低NM360钢的生产成本,实际生产中,由于NM360钢强度高、冷却敏感性强,在线淬火中板形控制难度大。通过合理制定钢板冷却工艺参数、优化设定MUPLIC区上下水量和水比、辊道速度等措施,生产的NM360钢平直度≤10mm/m,同时性能达到使用需要。

  • 标签: 在线淬火 板形控制 残余应力 耐磨钢
  • 简介:采用低碳(≤0.09%)成分设计和在线淬火工艺进行Q800CFE钢板的生产试验,并对钢的连续冷却相变规律和回火工艺、焊接工艺进行了研究分析。

  • 标签: 低碳 在线淬火 回火 焊接
  • 简介:通过Q370qEN桥梁生产中遇到的一些问题,从坯料成分选择、轧制成形和热处理工艺等角度出发,结合各阶段组织、性能变化,尤其是组织对钢板低温冲击韧性影响方面,进行分析和探讨。结果表明,组织的均匀性是保证低温韧性的关键因素,并且对今后生产工艺改进提出了几点看法。

  • 标签: Q370qEN 冲击功 组织 低温韧性 均匀性
  • 简介:液压AGC控制技术是现代轧钢生产中不可缺少的关键技术之一,其控制效果直接影响产品质量,因此,对AGC控制系统进行研究具有重要的理论及实际意义。本文对带轧机厚度偏差形成的原因进行了分析,详细探讨了反馈式AGC,前馈式AGC,厚度计式AGC的不同与优缺点。通过对几种AGC控制方式的分析,了解了轧机液压AGC系统的组成,并分析了液压AGC系统的调节方式和基本的控制原理。本文针对AGC的原理及控制中的一些常用技术进行理论研究,为今后轧机液压AGC控制提供一定的技术支持。

  • 标签: 精轧 液压AGC 厚度检测
  • 简介:CsP(Compactstripplant)是近年来发展起来的短流程带钢生产工艺,其生产装备、工序设计及配置决定了其生产流程具有高度的自动化水平和连续性。从外部环境来看,CSP生产线以客户订单作为信息流的源头,以来自炼钢车间的钢水作为物流的源头。如

  • 标签: CSP 短流程 板带钢 厚度超差 厚度超差 生产工艺
  • 简介:带钢按厚度可分为厚板、薄板和极薄带钢三大类。我国将厚度为60mm的钢板称为特厚板,厚度为20~60mm的钢板为厚板,厚度为4.0~20mm的钢板为中板,厚度为0.2~4mm的钢板称为薄板,其中厚度0.2~1.2mm又称为超薄板带,厚度小于0.2mm的钢板称为极薄板带材,也称箔材。

  • 标签: 板带钢 钢板 薄板 箔材 特厚板 带材