云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司
摘要:泄洪洞弧形闸门通过9年多的运行,加之在开始运行4年多时间里各种流量监测设备不够完善,闸门开度不太精确。在多年的运行下闸门多数是小开度运行,但存在一个长期被人们忽视的问题;闸门在这样的运行条件下,务必会对闸门部分配件及水工建筑物造成损坏。本文根据水库泄洪洞弧形闸门的实际使用情况,如何处理弧形闸门小开度运行后的问题。
关键词 : 缺陷处理、小开度、水工建筑物、液压启闭机
1.工程概况
水库总库容4.48亿m³,为大(2)型水库,正常蓄水位为1790m,正常库容4.16亿m³,调节库容2.27亿m³、死水位1752m。水库设计洪水位为1791.49m,校核洪水位1793.91m,调洪库容3191万m³,最大下泄流量为2020m³/s。
泄洪洞布置在右岸,以龙抬头和导流洞后段结合,全长 659 m,洞身长426.2m,进口底板高程 1725m,5.6m×5.0m 弧形闸门控制泄流量,闸后为6.4m×10.0m 、7.0m×10.0m 圆拱直墙形无压洞,最大泄量为872m³/s,消能方式为底流消能。
德泽水库特性表
项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
正常蓄水位 | m | 1790 | |
正常库容 | 万m³ | 41597 | |
死水位 | m | 1752 | |
死库容 | 万m³ | 18902 | |
兴利库容 | 万m³ | 21236 | 泥沙淤积前兴利库容为22695万m³ |
设计洪水位 | m | 1791.49 | |
校核洪水位 | m | 1793.91 | |
最大下泄流量 | m³/s | 2020 | |
调洪库容 | 万m³ | 3191 | |
总库容 | 万m³ | 44788 |
2.闸门运行情况
泄洪洞弧形闸门是用来控制水库出库流量大小的,在每年坝后电站检修及汛期时都要对闸门进行开闸泄放生态流量。闸门全开、大开度的时候并不多,更多的是小开度运行(40mm~80mm)。因此,每次开启闸门时,需要根据放水流量的不同,计算出所需的闸门开度。泄洪洞弧形闸门的开度是用来控制通过闸门水流量的主要参数,由于闸门多数是上下起落,过水断面的宽度不变,过水断面的面积与其高度(即闸门开度)成正比,在小开度运行的情况下,对闸门水封及门槽、底板的影响程度。泄洪洞弧形闸门距离液压站较高(83.3m),运行时经过一定的时间、气温的不同闸门易下滑,只能通过人工在一定的时间调整闸门开度,确保流量的泄放。
3. 泄洪洞弧形闸门工作原理
泄洪洞弧形闸门的开度也是闸门下方的垂直高度,闸门的起落也是上下方向,但是与平板闸门不同,平板闸门的起落是垂直方向上的直线运动,多数是卷扬机启闭,不受液压站油压、油缸的控制。而弧形闸门是一种常见的水利工程设备,用于控制水流的流量和水位。弧形闸门的工作原理是利用液压站、电机带动油泵旋转,泵从油箱中吸油后打油,将机械能转化为液压油的压力能,液压油通过集成块(或阀组合)被液压阀实现了方向、压力、流量调节后经外接管路传输到液压机械的油缸或油马达中。将闸门控制在不同的高度,从而达到控制水流的目的。液压闸门由液压缸、闸门、控制系统等组成。液压缸是液压闸站的核心部件,它通过液压油的压力来推动闸门的运动。液压缸内部有一个活塞,当液压油进入液压缸时,活塞会向外推动,从而推动闸门的运动。
4.主要问题及处理措施
4.1.闸门部件及水工建筑物影响问题
泄洪洞弧形闸门在小开度运行前后,经多次对闸门及洞内进行检查,发现威胁工程运行安全的结构性裂缝及缺陷,闸门运行后对水封、门槽,底板的影响较大,在工作闸门运行时顶部水封有射水现象。底部水封、左右侧水封在运行时无法观察到,但通过对出水口观察水流形态平稳,没有出现水流起伏不定。在运行后,受水流的冲击、碰撞对闸门水封,底板、边墙的冲刷下,均有不同程度的损坏。因长期小开度运行造成的闸门水封容易损坏,多是因为水流压力冲击过大造成,有水流在止水和底板板之间流出。当脉动压力发生在止水上会使止水发生振动和损坏,如果漏水量太大,使得闸门的水流射出不断拍打边墙、底板,产生钢筋混凝土掏空现象。
工作闸门都是人为操作,如有操作不当,势必对闸门各部件、及下游人生财产安全造成较大损失。德泽水库弧形闸门距离液压站较高(83.3m),由于液压油管过高,自身存在将近0.84MPa的压力,使得在闸门运行时闸门易自动下滑,油压保压不足。闸门运行过程中,操作完成都是把电源、液压站联通油管的闸阀关闭,确保安全运行,但在气温过高(大于20℃)时液压油在管路内流动性较大闸门下滑近(1mm/h),在气温低(小于20℃)时闸门下滑近(0.6mm/h)。
4.2.材料配置
此次处理采用较高标号C50细石混凝土+环氧砂浆及双组份聚硫密封胶分部位进行处理。具体选材如下:
(1)水泥
采用P·O52.5普通硅酸盐水泥。水泥的凝结时间、安定性、比表面积和抗压抗折强度均达到国标《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)要求,试验结果详见表4-2-1。
表4-2-1 水泥物理力学性能检验成果表
检验项目 | 标准要求 | 检测结果 | |
标准稠度用水量(%) | / | 27.0 | |
比表面积(m2/kg) | ≥300 | 306 | |
体积安定性(沸煮法) | 雷氏法(膨胀值)(mm) | ≤5 | / |
试饼法 | 无裂缝、不弯曲 | 无裂缝、不弯曲 | |
凝结时间 | 初凝(min) | ≥45 | 172 |
终凝(min) | ≤600 | 227 | |
抗折强度(MPa) | 3天 | ≥4.0 | 6.6 |
28天 | ≥7.0 | 7.9 | |
抗压强度 (MPa) | 3天 | ≥23.0 | 35.1 |
28天 | ≥52.5 | 52.9 | |
结 论 | 依据标准GB175-2007的各项规定,被检样品各项检测指标符合标准要求。 |
(2)粗骨料(小石)
小石采用粒径为5mm~20mm,碎石物理性能试验结果见表4-2-2。
表4-2-2 碎石(5mm~20mm)物理性能试验成果表
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检测结果 | ||||||
5~20mm | |||||||||
1 | 含泥量(%) | ≤1(D5-D20) | 0.8 | ||||||
2 | 泥块含量 | 不允许 | 无 | ||||||
3 | 表观密度(kg/m3) | ≥2550 | 2690 | ||||||
4 | 堆积密度(kg/m³) | - | 1450 | ||||||
5 | 吸水率(%) | ≤1.5 | 0.56 | ||||||
6 | 针片状含量(%) | ≤15 | 5 | ||||||
7 | 压碎值(%) | ≤10 | 8.0 | ||||||
8 | 原孔筛超径含量(%) | ≤5 | 0 | ||||||
9 | 原孔筛逊径含量(%) | ≤10 | 0 | ||||||
筛孔(mm) | 25.0 | 20.0 | 16.0 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | |||
实测累计筛余% | 0.5 | 11.3 | 20.9 | 70.8 | 99.5 | 99.6 | |||
检验检测 结论 | 依据《水工混凝土施工规范》(SL677-2014),被检样品所检测指标符合标准要求。 | ||||||||
(3)细骨料
机制砂采用粒径为5~0.16mm,砂的物理性能指标检测成果详见表4-3-3。
表4-3-3 砂物理性能试验成果表
序号 | 检验项目 | 标准要求 | 检测结果 | ||||||||
1 | 石粉含量(%) | 6~18 | 12.6 | ||||||||
2 | 泥块含量 | 不允许 | 无 | ||||||||
3 | 表观密度(kg/m3) | ≥2500 | 2610 | ||||||||
4 | 堆积密度(kg/m³) | - | 1630 | ||||||||
5 | 细度模数(人工砂) | 宜在2.4~2.8 | 2.82 | ||||||||
6 | 表面含水率(%) | ≤6 | 1.2 | ||||||||
7 | 饱和吸水率(%) | - | 1.1 | ||||||||
机制砂颗粒级配试验 | |||||||||||
筛 孔(mm) | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | |||||
标准级配 | I区 | 10~0 | 35~5 | 65~35 | 85~71 | 95~80 | 97~85 | ||||
Ⅱ区 | 10~0 | 25~0 | 50~10 | 70~41 | 92~70 | 94~80 | |||||
Ⅲ区 | 10~0 | 15~0 | 25~0 | 40~16 | 85~55 | 94~75 | |||||
实测累计筛余% | 6.4 | 31.9 | 49.2 | 61.9 | 74.1 | 81.1 | |||||
检验检测 结论 | 依据《水工混凝土施工规范》(SL677-2014),被检样品除细度模数外,其余所检测项目符合标准要求。 | ||||||||||
(4)HF型混凝土抗冲耐磨减水剂
采用山西桑穆斯建材有限公司生产的HF,掺量4%~6%。HF型混凝土抗冲耐磨减水剂的各项指标试验成果详见表4-4-4。
表4-4-4HF型混凝土抗冲耐磨减水剂试验成果表
序号 | 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 实测结果 | |
1 | 减水率,不小于 | % | ≥15 | 21.2 | |
2 | 细度(1.25mm筛筛余) | % | ≤15 | 11.4 | |
3 | 比表面积 | m2/kg | 367 | ||
4 | 含水率 | % | <6.0 | 0.3 | |
结论 | 依据标准DL/T 5100-2014的各项规定,被检样品所检测指标符合标准要求。 | ||||
4.3.处理措施
针对以上问题的实际情况,及时对水封进行更换。对底板、边墙的处理措施如下:(1)基面清理:新浇筑的混凝土应给其充分凝固后才能施工环氧砂浆,一般在常温下建议10-15天为宜。在浇筑砼时会对钢筋网片和新凿的作业面造成污染,在施工环氧砂浆前必须对此部位进行清理。采用钢钎钻、灰刀、钢丝刷、吹风机等工具对表面沙粒、粉尘及污染部位进行清理,并将清理的灰尘清除作业仓,确保作业面坚实、洁净,干燥,验收合格后进行下一工序。
(2)材料配制:环氧砂浆包括A.B.C三种料,其中A料是树脂,B料为固化剂、C料为填充料其配合比为3.75:0.75:25.5。先将A料和B料按照4:1的比例倒入桶中搅拌混合均匀,然后边搅拌边缓慢加入C料,直至搅拌成均匀的胶泥状,C料可根据现场实际情况调整加入用量。注意: A料和B料长时间存放会出现轻微分层现象,使用前应先摇匀方可使用。配制好的胶液应在45分钟内用完,严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的砂浆。
(3)涂刷结合剂:采用环氧树脂的A、B量按照4:1的比例调制后的基液,用毛刷均匀的在作业面涂刷一遍,涂刷时需覆盖整个作业仓面,不得漏涂。涂刷完成后需在50分钟内施工环氧砂浆。
(4)环氧砂浆分层施工:用抹刀将配制好的环氧砂浆涂抹在作业面,涂抹时要边压实边抹光,注意每次涂抹的厚度保持控制在50mm以内为宜,待第一层涂抹完成,施工下一层时应间隔>30分钟,<60分钟。进行最后一次抹面时,应采用铁板进行搓揉、拍打提浆表面一次抹平。
(5)面层养护:待最后一层环氧砂浆施工完成后,在其表面涂抹一道环氧基液,并向四周各延伸100mm。全部施工完成15天后即可投入使用。
针对泄洪洞弧形闸门下滑的处理,对液压站各部件及液压油进行更换维护保养,截止目前我们只能在固定的时间里计算出闸门自动下滑的开度,通过计算及下游流量计测出的实时流量,现场对闸门启动控制闸门开度,确保闸门的开度及泄放生态流量。
5.结束语
启闭闸门要严格遵守操作规程,防止闸门各部件损坏或造成其他不良后果。目前闸门出现渗漏水的情况较为普遍,导致渗漏水的原因也很多,各水工建筑物的缺陷也基本类似,不同原因造成的缺陷,其处理措施也不同,除了根据实际情况及特点掌握和采取行之有效的处理措施外,更应做好经常性的检查和维护保养工作。
参考文献:
(1)《环氧树脂砂浆技术规程》DL/T5193---2004;
(2)《水土建筑抗冲磨防空蚀混凝土技术规范》DL/T5207---2005;
(3)《水工混凝土施工规范》DL/T5144---2015;
(4)《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119--2013;
(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015;
(6)《水利水电建设工程验收规程》SL223--2008;
(7)《混凝土强度检验评定标准》GBJ107--2010;
(8)《水工混凝土外加剂技术规程》DL_T 5100-2014 ;
(9)《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》SL722-2015.