MTP工艺流程及工艺优化

(整期优先)网络出版时间:2024-01-27
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MTP工艺流程及工艺优化

郭松岩

大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司,内蒙古锡林郭勒盟 027300

摘要:甲醇制丙烯的MTP工艺是目前重要的化工技术。该技术以煤或天然气合成的甲醇为原料,生产低碳烯烃,是发展非石油资源生产丙烯产品的核心技术。装置原来存在带水较多后续系统波动,丙烯的浪费,C3分离塔T-60561塔底热源不足问题。后续增加了液烃除水聚结器S-60451减少了后续系统带水引起的波动问题,增加聚丙烯装置尾气压缩机尾气回收降低了丙烯单耗,增加C3分离塔T-60561塔底再沸器E-60561解决了C3分离塔T-60561塔底热源不足问题。

关键词:MTP装置;技改

引言:随着我国国民经济的发展,特别是现代化学工业的发展对低碳烯烃的需求日渐攀升,供需矛盾也将日益突出。近年来中国丙烯消费量年均增长率约为8.5%[1],我国原油 进口量已占加工总量的一半左右,以乙烯、丙烯为原料的聚烯烃产品仍将维持相当高的进口比例。因此,发展非石油资源来制取低碳烯烃的技术日益引起人们的重视。丙烯是仅次于乙烯的重要有机化工基础原料之一[2],甲醇制丙烯的MTP工艺是目前重要的化工技术。该技术以煤或天然气合成的甲醇为原料,生产低碳烯烃,是发展非石油资源生产乙烯、丙烯等产品的核心技术。本文主要针对MTP装置自原始投料开车至今,针对降低丙烯单耗所采取的一系列改造措施进行讨论及总结。

1.MTP装置工艺简介

本单元的任务是利用来自甲醇中间罐区的精甲醇经过DME反应器、MTP反应器进行反应,反应产物经两级急冷降温分离后,送压缩单元。压缩后的物流经分离,液烃送入氧化物萃取塔、液烃干燥器脱除含氧化物及水分后,送入精制单元。气烃经气烃干燥器脱除水分后送入精制单元。同时,来自精制单元的萃取水和气体分离单元的萃取水、急冷水送入甲醇回收塔回收甲醇。工艺流程如图1所示。

图1 MTP装置工艺流程图

在MTP工艺中,原料甲醇预热到260℃后进入固定床绝热式二甲醚(DME)反应器,采用高活性、高选择性的催化剂将75%甲醇转化为二甲醚和水。未反应的甲醇、水、二甲醚混合物料共同进入分凝器,气相受热到反应温度后,进入MTP反应器,液相作为温控介质经流量控制仪通过急冷喷嘴进入MTP反应器,在450~470℃、0.13~0.16MPa条件下反应。产物经冷却后进入分离工段,气相产物脱除水、CO2和二甲醚后,进一步精馏得到聚合级丙烯。副产物烯烃(乙烯、丁烯)返回系统再生产,作为歧化制备丙烯的原料,为避免惰性组分在回路中富集,轻组分燃料气排出系统,部分合成水也返回系统用来生产不可或缺的工艺用蒸汽。

2.MTP技术特点

采用稳定的分子筛催化剂和固定床反应器由甲醇生产丙烯,首先将甲醇转化为二甲醚和水,然后在三个MTP反应器(两个在线生产、一个在线再生)中进行转化为丙烯。采用改进ZSM-5催化剂,有较高的丙烯选择性。甲醇和DME的转化率均大于99%,对丙烯的收率则约为70%。产物中除丙烯外还有液化石油气、汽油和水。

3.MTP装置技改优化

3.1.技改方案及说明

(1)液烃除水聚结器S-60451

压缩四级分离罐液体由泵P-60441抽出经液烃,经过氧化物萃取塔T-60451再经过液烃干燥器D-60491进入脱丁烷塔进料加热器,加热至100℃后进入脱丁烷塔,由于带水量较大液烃干燥器D-60491除水效果不明显,导致后续系统带水量大波动,因此在氧化物萃取塔T-60451和液烃干燥器D-60491之间加S-60451液烃除水聚结器,见底后续系统带水量。

将变径段聚结器更换为聚结填料PY3.0(上下设置支撑格栅),板波纹结构可以提供较大的聚结面积,使得较大的液滴有规则的上浮,聚结。将变径处聚结填料高度(厚度)增加到1000mm,使得液滴能够有足够的时间,足够的聚结表面进行聚结沉降。塔顶部聚结器改为复合式聚结器,高度增加到1300mm,下方300mm高的破乳聚结填料,使得较小的乳化液滴能够在滤丝表面破乳,上部设置1000mm高聚结填料PY3.0,使得液滴在聚结板表面进行聚结,并继续沉降如图2所示

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图2  S-60451液烃除水聚结器

此技改完成后,S-60451液烃除水聚结器脱水达到75%,大大降低了液烃干燥器D-60491的再生频率。降低脱乙烷塔进料中水含量,减少脱乙烷塔波动造成丙烯损失。

(2)聚丙烯装置尾气压缩机尾气回收

聚丙烯装置尾气压缩机尾气排放一直是一个大问题,尾气中主要成分丙烯,尾气的排放给公司造成了巨大的损失,也对环境造成了污染,这与政府和环保相关部门要把环保建设放在优先发展地位背道而驰。因此对聚丙烯装置的尾气回收,把聚丙烯尾气加过滤装置后,直接送到MTP装置预急冷塔T-60321顶部,100%回收了聚丙烯装置尾气压缩机处理不了的丙烯,从而降低了丙烯单耗。

(3)C3分离塔T-60561塔底再沸器E-60561

一直以来,烯烃中心MTP装置C3分离塔T-60561塔底再沸器E-60561存在热源不够, C3分离塔T-60561提温困难,塔釜丙烯损失超标,严重影响了丙烯收率及装置满负荷运行。通过新增加一台塔底再沸器T-60561,实现三台并联运行,将解决该公司MTP装置C3分离塔T-60561存在的问题。此项技改投资成本小、易于实现。实施后提高了C3分离塔T-60561的处理能力,实现再沸器E-60561切换运行和C3分离塔T-60561长周期满负荷运行,确保产品质量。

4结语

经过后续增加液烃除水聚结器S-60451减少了后续系统带水引起的波动问题,增加聚丙烯装置尾气压缩机尾气回收降低了丙烯单耗,增加C3分离塔T-60561塔底再沸器E-60561解决了C3分离塔T-60561塔底热源不足问题。装置运行已经平稳,后续系统不再波动,今后工作中边运行边优化,结合本装置的实际情况,对工艺进行适当改进,保证装置安稳长满优运行。

参考文献:

[1]周颖霏,钱伯章.中国石化产品市场现状和预测[J].化工科技市场.2010,33(5):1-6.

[2]陈乐怡.世界丙烯工业进展与展望[J].中外能源.2009,14(3):66-71.