A井钻具断落分析浅谈

(整期优先)网络出版时间:2023-12-09
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A井钻具断落分析浅谈

吴建 杨民进

中石化胜利石油工程有限公司管具技术服务中心,山东 东营 257000

摘要:A井随钻震击器公扣疲劳破坏造成旋导落井,打捞过程中,井眼为165mm,鱼头处外径140mm,打捞手段有限,母锥在造扣打捞过程中破损造成大量碎片落井。强磁循环打捞过程中突然憋泵造成强磁阻卡,解卡转动钻具过程中环空母锥碎片堆积在钻杆本体与公接头处,造成钻杆从对焊处断落。

关键词:钻具段落;打捞;套管开窗

1三开旋导使用

A井三开开钻,共入井8趟钻,其中旋导工具入井7趟钻、通井1趟钻。

第一趟钻。使用旋转导向钻进,在钻进中,信号工作不稳定,因旋转头不工作,造成起钻,本趟钻钻进井段5860m-5906.54m,进尺46.54m,纯钻时间11.22h,机械钻速4.15m/h,经工具方拆检,为旋转头仪器机械故障。

第二趟钻。按旋导方要求,分段顶通循环降温下钻到底,开始钻进,因旋转头机械故障,循环、起钻,钻进井段:5906.54m-5979.26m,进尺72.72m,纯钻时间15.56h,机械钻速4.48m/h,后经工具方拆检,原因为旋转头机械故障。鉴于旋导工具故障导致纯钻时效太低,5月24日向项目部打报告申请停止使用旋导,但未获同意。

第三趟钻更换旋转导向头、钻头后开始下钻,下钻到底,循环,开始钻进;旋导钻进至6165.24m时(井斜92.17°、方位40°)发现方位左飘严重,在旋导全力增方位情况下每米方位仍降0.5°-0.7°,原因仍为旋转头故障而失效,旋导方决定起钻换工具。本趟钻钻进井段:5979.26-6165.24m,进尺185.98m,纯钻时间42.09h,机械钻速4.42m/h。

第四趟钻起钻完,选用推靠式旋导工具,开始下钻,下钻到底,循环后于11:00恢复钻进,旋导钻进至6274m时发现旋转头发生故障,循环后于6月4日0:30开始起钻,在起钻过程中,在裸眼井段起钻中非常困难,采取了倒划眼起钻措施,倒划眼过程中出现了扭矩、泵压波动大且振动筛返砂量大的现象,如图2,造成频繁蹩停顶驱,阻卡严重,在倒划眼至6200m时,出现蹩停顶驱、泵压上升现象,阻卡后经反复活动,环空重新建立循环,震击解除异常,经循环两个循环周后,返出大量岩屑、掉块,后倒划眼至6165m时,再次出现蹩停顶驱、泵压上升蹩泵,发生阻卡,后经反复活动钻具后解除复杂。根据现场分析,原因是井身轨迹以及井眼砂桥所致。本趟钻钻进井段6165.24-6274m,进尺108.76m,纯钻时间35.5h,机械钻速3.07m/h。

通过以上四趟旋导钻进施工情况,存在旋导使用时效低,信号不稳定造成循环时间过多。另外旋转头连续出现机械故障,严重影响生产时效,且工具在井下风险大。根据井下情况,方位已由40°调至48°井斜由95°降至92°,轨迹已调整到位,同时,旋导服务方也提出难以保障下步施工能力,考虑井下工具安全及为加快钻井时效,第二次向项目部打报告申请停用旋导,未获同意。

下牙轮钻头通井。鉴于钻具在井下憋顶驱、憋泵严重,下牙轮钻头通井。出技套前在井深5830m时大排量循环2周,返出大量细砂,下钻至井深6125m时遇阻,上提开泵正常后进行划眼,在划眼过程中,出现频繁蹩泵、蹩停顶驱现象,钻具上下活动困难;倒划眼过程中,存在蹩泵,蹩顶驱现象,扭矩由8KN·m上涨至12KN·m-17KN·m,泵压由20MPa上升至23MPa,经长时间小幅度活动循环,振动筛处返出大量细砂、掉块。划眼至井底6274m,循环洗井,短起下15柱,再次循环、活动钻具过程中仍有憋顶驱、憋泵现象。

第五趟钻。起钻完通井钻具后,组配旋导工具下钻,下钻至5796m,循环测试仪器信号(未能测试到仪器信号),16:30继续下钻至5936m,至20:00反复测试仍未信号,决定起钻。起钻完。

第六趟钻。更换MWD仪器,然后下钻,下钻到底,至6月13日24:00旋导钻进至6372m,旋转头故障,至6月15日16:00起钻完,发现旋导仪器坏。本趟钻钻进井段6274-6372m,进尺98m,纯钻时间22.22h,机械钻速4.41m/h。

第七趟钻。下钻、划眼(6218-6372m),旋导钻进至6524.16m,至6月20日3:15循环找信号,仪器信号差,无法测斜,决定起钻。本趟钻钻进井段6372-6524.16-6372m,进尺152.16m,纯钻时间34.15h,机械钻速4.46m/h。

2旋导工具使用分析

从井深5860m开始使用旋转导向钻进,钻达6524.16m,旋导工具入井7趟钻,累计进尺664.16m,纯钻时间160.74h,平均机械钻速4.13m/h。

旋导工具适应性差,故障率高,主要存在以下问题:小井眼尺寸旋导工具在使用不成熟。通过近期斯伦贝谢、贝克休斯旋导工具使用情况来看,旋导仪器适应能力差、需要频繁循环降温,井下震动大,仪器故障频发,行程钻速低,起下钻频繁。自旋导入井下钻开始,循环时间长,进尺工作时间少,纯钻时效低。由于该井井身轨迹复杂,最大井斜95.5°,同时调整方位,局部狗腿角过大。旋导工具因对排量等钻进参数的限制,导致井内岩屑无法及时排出,水平段容易沉积形成岩屑床,循环、划眼时容易堵塞环空造成憋泵和卡钻。指向性旋导工具因方位控制困难,方位偏移严重.,后更换为推靠式旋导工具后,也同时存在排量等钻进参数受限的制约因素。

3钻具断落故障处理

旋导钻进至6524.16m,倒划眼至6223m时憋停顶驱,反复上下活动钻具后,7:40恢复正常。倒划眼,参数:转速60rpm,排量12L/s,泵压15MPa,扭矩8-13KN.m。倒划眼至6219.54m时再次憋停顶驱,并且憋泵,扭矩13↑18KN.m,立压15MPa↑20MPa,上下活动钻具时,泵压逐渐下降至10MPa,开泵,泵压升高至20MPa时停泵,活动钻具,泵压慢慢下降至10MPa,反复上下活动钻具,转动钻具,扭矩在8-16KN.m波动,泵压下降至11.5MPa后泄压,转动顶驱上提钻具,10:52扭矩由16↓8KN.m,钻具转动正常后起钻2柱循环,钻头位置6180m,开泵循环正常。起钻至随钻震击器,发现随钻震击器公扣根部断。

第1趟钻(下入110-143母锥打捞)。开泵下放至6154.83m探到鱼头,开始造扣打捞,造扣后,上提钻具,正常悬重160t,加上正常摩阻上提166t,造扣后最高上提180t,但上提过程中悬重降至166t,期间下探过程中鱼头位置下行至6174m,再次下探、造扣,22:45上提悬重174t,决定起钻。 起钻至6040m有阻卡显示,通过上下活动、转动钻具后起过阻卡点,然后正常起钻,起钻完,发现母锥底部破碎。

第2趟钻(强磁打捞器打捞)。组织强磁打捞器,下入半剖式强磁打捞器至6030m。从6030m开始主动开泵下划,主动划眼至6171.18m探到鱼头,后开泵冲至6179m泵压升高,环空憋压,上提下放困难,转动后起至6140m循环,起钻完,发现4”钻杆公接头与钻杆加厚部分对焊处脱落,落鱼长度11.28m。

第3趟钻(牙轮钻头+破槽器通井)。组织4"非标钻杆40根,20:00开始下牙轮钻头通井。下牙轮钻头+破槽器通井至5950m开始主动划眼,至16:00主动划眼至6153.77m探到鱼头,多次下放钻具探鱼头位置不动,泵压无变化,扭矩无变化,指重表指针跳动明显。循环至6月28日0:30起钻,至16:00起钻完,发现钻头外缘有明显的刻痕。

第4趟钻(下入162mm凹底磨鞋修整鱼顶)。下入凹底磨鞋至6030m开始主动划眼,上下活动钻具并间断转动,至5917m,扭矩由13下降至4KN.m,后开泵正常循环。起钻完,发现钻杆本体与公扣接头加厚部分断裂;起出钻杆本体距断口0.9m处有严重磨痕且变形。

第5趟钻(Ф155mm平底磨鞋探鱼顶)。甩4"非标钻杆,下钻至5804.51m探到鱼头,至23:00循环,下压40t,鱼头下行至5808m遇阻,反复上提下压,最大下压吨位90t,落鱼不再下行,大排量循环,起钻完(磨鞋下部有压痕)。

第6趟钻(下刮管器刮管)。下刮管器至5700m,无阻卡显示。从5700m开始开泵刮管,每柱刮管3遍,至15:30刮管至5808m探到鱼头,至21:30以25L/s排量循环,泵压28MPa,期间对5785-5805m多次刮管,至7月7日6:00起钻至2660m。                                     

4故障原因分析

随钻震击器公扣疲劳破坏造成旋导落井。井眼为165mm,鱼头处外径140mm,打捞手段有限,母锥在造扣打捞过程中破损造成大量碎片落井,为后续处理埋下隐患。强磁循环打捞过程中突然憋泵造成强磁阻卡,解卡转动钻具过程中环空母锥碎片堆积在钻杆本体与公接头处,造成钻杆从对焊处断落。牙轮钻头+破槽器通井过程中提前开泵主动反复划眼,未发现明显阻卡,认为母锥碎片主要堆积在鱼头处,因此制定了下磨鞋修鱼头方案。磨鞋进入裸眼后主动划眼至鱼头处修整鱼头,倒划眼起钻过程中发生憋泵阻卡,转动钻具过程中钻具断落。

参考文献:

[1]卜进晓. 几起钻井事故对钻具的损失及原因分析[J]. 商情,2020(48):188.

[2]梁先贵. 双12井井下落鱼位置的分析判定[J]. 钻采工艺,2001,24(6):78-79.

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