减少PVC糊树脂包装机堵塞次数

(整期优先)网络出版时间:2023-07-28
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减少PVC糊树脂包装机堵塞次数

岳嵘

(安徽天辰化工有限公司  ) 安徽省合肥市    2 3 1 6 0 2

摘要:分析了PVC糊树脂包装过程中堵塞次数高的原因,提出了减少包装机堵塞次数的措施。

关键词:PVC糊树脂;包装机;堵塞;减少

引言

安徽天辰化工有限公司是中盐吉兰泰氯碱化工有限公司控股子公司,是国内糊状聚氯乙烯树脂主要生产厂家之一, 现有产能13万吨/年,产品牌号有:PE1311、PB1202、PA70、PB1152C、PB1302、PB1702等,其中PE1311、和高粘度、高发泡PB1152C产品为天辰股份独家生产。

10万吨/年糊树脂干燥装置是引进丹麦尼鲁公司生产技术,采用半自动化包装机进行包装,近两年在包装过程中包装机堵塞次数逐渐增多,包装机堵塞次数平均达到2次/(月▪台),超出了控制标准1次/(月▪台)。且每次清理都需要40分钟左右,如果处理不及时耽误时间长,就会造成成品料仓满,干燥系统就会停车,不但影响了生产,而且还造成了极大的浪费。

随后公司从工艺、设备、生产运行等多方面分析,发现填充螺旋轴频繁抱死,使物料在螺旋轴处堆挤,造成糊树脂包装机堵塞次数增加。为降低螺旋轴抱死次数,公司对包装机螺旋轴进行技术改造。实施了重新设计新螺旋轴、轴承重新选型、增加气封环等措施,提高螺旋轴运行稳定性,降低堵塞次数,从而达到该指标控制值,提升包装机运行连续性。

1 糊树脂包装填充螺旋轴存在的问题

糊树脂包装机包装时粉状物料首先通过螺旋输送轴送到压送段,压送螺旋轴再把物料推送到锥形管处,然后再由螺旋轴中部出来的压送气源通过喷嘴喷出,把物料吹出去通过喂料嘴进行充装的。包装填充螺旋轴运行是否正常对包装机运行稳定性影响极大,在运行过程中发现问题如下:

1.1螺旋轴变形

包装机螺旋轴前端正好与包装口锥形管底部齐平,推送过来的糊树脂物料全部聚集在锥形管处,然后再由喷嘴喷射出去进入包装袋。在实际运行中,通过维修记录分析发现每次堵塞均在锥形管连接位置,经现场查验发现轴前端螺旋有些变形,造成物料在变形处堆挤形成环状塑化片堵塞包装口,进而造成物料输送不出去而频繁检修。

1.2轴承选型不合理

包装机螺旋轴前后两端各有一个轴承,轴承在运转过程中因摩擦不可避免产生热量,从而传导至轴承座以及螺旋轴上。现有包装机压送螺旋轴轴承采用UCFC206带座外球面单列球轴承,该轴承在实际使用中发现运行温度偏高,轴承座经仪器测试达到55-60℃之间(控制标准<50℃以下),并且轴承处发出的声响较大。轴承温度长期超标运行,极易发生故障抱死,进而导致螺旋轴发生抱死。此外螺旋轴温度控制对糊树脂产品质量影响较大,轴承温度直接影响螺旋轴温度,因螺旋轴与筒壁之间间隙较小(仅1mm),螺旋轴温度高时极易磨出塑化片,造成产品不合格。

表1  螺旋轴轴承座温度检测统计表

时间

包装机

轴承座平均温度

2022.3.1

1#/2#/3

56

2022.3.2

1#/2#/3

55

2022.3.3

1#/2#/3

59

2022.3.4

1#/2#/3

55

2022.3.5

1#/2#/3

60

2022.3.6

1#/2#/3

57

1.3气封环接触面小

包装机螺旋轴通过密封函实现密封,密封函由由4个骨架油封和一个气环,其中气封环上面有进气孔,主要的作用是起到螺旋轴法兰端面气相密封和对轴冷却的功能。

在生产中发现,密封函处维修频率较高,现场观察骨架油封都存在变形情况,并且与物料粘连在一起,通过分析判断主要是因为气封接触面小,冷却效果不足,导致螺旋轴温度高(控制温度指标<45℃),造成骨架油封受热软化变形。对包装机密封函维修记录进行统计,气环密封压力有7次不合格,气封密封效果不好伴随螺旋轴温度上升,轴与密封函处产生塑化片,综合作用,造成螺旋轴易抱死。

2 改善措施

针对以上问题,公司组织研讨,多方咨询,结合装置现状,实施如下改善措施。

2.1 重新设计新螺旋轴

查阅螺旋轴螺旋技术参数,经研讨分析,并与厂家交流沟通,选取螺旋叶片外径、螺旋叶片内径和螺距的 3 个影响因素,与设备厂家联合进行正交试验,找出螺旋轴螺旋性能最佳的参数,优化螺旋性能指标。

经过试验,最终确定了改造方案,即适当增加螺旋叶片厚度、螺旋轴长度,螺旋轴延长后轴头部位头延长40mm至锥形管的中段,增大了压缩比,确保了气源喷嘴,更加有效的把料吹出到包装袋里,避免在锥形管形成熟料环、堵住充装头情况发生。

在生产负荷持平情况下,改造后包装机螺旋未发生变形。同时包装的速度得到了提升,平均每包节约了5秒,效果显著。

2.2轴承重新选型

针对轴承发热问题,经研讨后决定将轴承重新选型,经与厂家沟通、查阅资料,从滚珠单双列形式特点、各类型球轴承性能分析比较,结合生产现场实际需要,决定选用双列调心球轴承。

双列调心角轴承(左)、带座外球面单列球轴承(右)结构示意图

将新轴承进行安装和调试,并统计改造前、后包装机运行时轴承座温度情况,从图表中可以看出,改造后轴承座温度下降到40℃,达到并优于控制指标值。

2.3增加气封环

针对气封环问题,结合包装机密封函结构图,经过和厂家交流关键部位各项性能指标,认真分析和讨论,决定增加一个气封环来加大气源流量,进而加强冷却效果。但由于安装位置不够,需相应取消一个骨架油封,方案确定后进行安装和调试。

对改造前后包装机运转时气封环部位温度进行统计。从表中可以看出,改造后的气封环部位温度明显下降,平均值35℃,且没有发现塑化片,效果非常明显。

3 改造效果

改造全部完成后,对2022年3-5月与 2022.9-11月份包装机堵塞次数进行统计。

改造前

时间

产量(吨)

包装机

包装机堵塞次数(次)

月平均值

(次/台)

平均值

(次/台▪月)

2022.3

8000

1#线A/B

3

2

2.6

2#线A/B

1

3#线A/B

2

2022.4

8500

1#线A/B

2

3

2#线A/B

4

3#线A/B

3

2022.5

8302

1#线A/B

1

3

2#线A/B

4

3#线A/B

4

改造后

时间

产量(吨)

包装机

包装机堵塞次数(次)

月平均值

(次/台)

平均值

(次/台▪月)

2022.9

8100

1#线A/B

0

0.3

0.3

2#线A/B

1

3#线A/B

0

2022.10

8300

1#线A/B

0

0

2#线A/B

0

3#线A/B

0

2022.11

7500

1#线A/B

1

0.6

2#线A/B

1

3#线A/B

0

从表中可以看出,改造后包装机堵塞情况得到改善,包装机堵塞次数降到了平均 0.3次/(台▪月),达到了公司包装机堵塞次数指标控制值。

改造后,单台包装机每月清理次数减少2次,每次清理耗时约30分钟,3条生产线每月节约时间约3h,可释放装置产能;同时每包糊树脂包装耗时减少约5秒,经测算糊树脂电单耗降低约50kWh/吨,包装用时节约250秒/吨,亦可释放大量产能,经济效益十分可观。

4 结语

通过对螺旋轴结构的技改,解决了包装机堵塞频率高的问题,降低了糊树脂产品的生产成本,提升了产品的竞争力。同时减少包装机清理次数,减少了粉尘泄漏量,有益于环境保护及工作环境的提升,为公司节能降耗、环保以及职业健康防护做出了贡献。