长春中车轨道车辆有限公司 130000
摘 要 为考察HD508褪漆剂在褪漆过程中对车体基材(Q345NQR2)是否具有腐蚀破坏作用,及腐蚀破坏的程度如何,用HD508褪漆剂对Q345NQR2钢基体进行了原位腐蚀试验。
关键词铁路客车车体腐蚀检测数值图像分析
1 前言
现有轨道车辆涂装技术及体系已日臻成熟,但在维修及前处理方面还需继续开发和研究,车外涂装的去除及重新涂装是铁路客车检修中面临的重要课题,目前铁路客车表面涂层的清除使用了机械打砂、打磨的工艺,但在打砂、打磨过程中存在涂层清除困难、粉尘飞扬、腻子层打磨工作量大等问题,针对上述问题,拟研究用化学除漆方案加以解决。
2试验方法
根据飞机行业的情况,飞机化学褪漆剂对基材的腐蚀性按ASTM F 1110和ASTM F 519标准进行,国内以及铁路行业尚无相关标准可参照,结合实际情况,制定试验方法如下:
首先将约2.5mm厚车体用钢Q345NQR2用线切割切成10mm10mm方块,取五块分别在表面做好标记。用超声波在石油醚中清洗5min,取出吹干,再用无水乙醇超声波清洗5min,吹干。然后用Fangrui Fa1104电子天平(精度:万分之一)称量每块试样重量。用Zeiss Supra55扫描电镜对每块试样标记处拍摄腐蚀试验前的形貌。
在室温下,把上述4块试样放入HD-508退漆剂中静置24h后,取出并用清水冲洗掉褪漆液,用超声波在无水乙醇中清洗5min,吹干后再称重和测量尺寸,最后用扫描电镜观察标记位置腐蚀试验后的形貌变化。
2.1腐蚀试验前后的重量变化
如表1所示,各试样经HD-508退漆剂24h浸泡后,重量几乎无变化,平均减重1.5mg,试样的表面积按10mm10mm2.5mm规格粗略计算为300mm2,则每平方毫米表面减重约为0.005mg。
表1 腐蚀试验前后的重量变化 (单位:g)
试样编号 | A | B | C | D | 平均值 |
试验前 | 4.3358 | 4.3121 | 4.3145 | 4.3054 | 4.31068 |
试验后 | 4.3354 | 4.3109 | 4.3131 | 4.3032 | 4.30918 |
变化量 | -0.0004 | -0.0012 | -0.0014 | -0.0022 | -0.0013 |
2.2腐蚀试验前后表面形貌对比
(1) 腐蚀试验前后宏观形貌对比
采用微距近拍方式对4个试样腐蚀前后的宏观形貌进行了记录,如图14所示,试样表面宏观上腐蚀前后看不出明显差别。
试验前
试验后
图14 试样腐蚀试验前后的宏观形貌
(2)腐蚀试验前后微观形貌对比
图15~18为腐蚀试验前后试样表面微观形貌的对比,由图可知,4个试样经过腐蚀试验后,微观表面形貌无明显变化,在扫描电镜下未观察到由腐蚀引起的破坏和脱落痕迹。
试验前
试验后
图15试样A腐蚀试验前后表面形貌对比
试验前
试验后
图16 试样B腐蚀试验前后表面形貌对比
试验前
试验后
图17 试样C腐蚀试验前后表面形貌对比
试验前
试验后
图18 试样D腐蚀试验前后表面形貌对比
3检测结论
上述检测结果表明,HD-508褪漆剂与Q345NQR2基体完全接触24小时后,对钢基体造成的重量变化非常小,表面形貌看不出明显被腐蚀的痕迹,说明在使用HD-508退漆剂褪除Q345NQR2钢表面涂装时,短时接触对钢基体造成的腐蚀极其微小,不会对钢基体造成影响。