机车遥控改造应用

(整期优先)网络出版时间:2023-07-01
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机车遥控改造应用

候晓冬1,肖忠岭2 

日照钢铁控制集团有限公司   山东日照  276806

摘要:铁水运输调车作业遥控操作的改造研究,从论证、改造、运行和标准化四个阶段工作开展成果的运用经验分享。

关键字:铁水运输;内燃机车;遥控;

1前言

公司铁水运输内燃机车29台、10个车型,铁路线路27.84km,铁水罐分为75T、115T、140T三种罐型。铁水运输组织主要为高炉取重配空、炼钢组合送铁、铁水铸串作业,本文介绍了铁水运输机车遥控技术的改造研究、减员增效,提升作业人员安全保障。以及遥控调车作业运行及管理经验分享。

2.现行作业模式存在制约

高炉底为贯穿式,拉重配空机车需穿越炉底作业,发生落铁时,司机及副司机无紧急避险时间,存在高温灼烫安全风险。

高炉底配罐作业时,调车员通过对讲机发出指令,司机根据指令操作机车,存在作业延时。且调车作业人员语言表达多为方言,存在指令接收传达错误可能,易造成运输时间延长,影响调车作业效率。

3.机车遥控改造

为降低高炉底机车司乘人员安全风险,提高运输作业效率,并且能够达到减员增效降低公司生产成本。为一次实现改造目标,联系上海海希、鞍山铁科、莱尔德凯特龙遥控厂家进行技术交流。选取1台GK1C型机车进行改造实验,试验摸索成功后进行全面推广。

海希遥控在天车遥控行业有过往业绩及成熟的改造技术,在内燃机车遥控领域尚为初次涉及。为确保改造一次成功,组织遥控厂家与内燃机车生产厂家进行技术交流,由机车厂家提供内燃机车工作原理,我方提供运用工况及操作需求。三方共同制定改造方案。在内燃机车原操作系统基础上重新开放操作程序,通过对接海希自主设计的遥控主机系统,实现机车的换向、行走、风笛等操作,以下为电气原理图。

机车控制功能测试完美完成,第二步机车制动系统操作,经过研讨设计采用原车CZDF型机车自动常用制动装置以及ZTL3-B型电动放风阀,实现自动制动阀(大闸)的操作功能。单独制动阀(小闸)的制动功能,通过多次模拟实验,在机车后机室内增加小闸电制动系统,原作用阀阀座处加工制作并行阀座一套,通过比例阀控制制动风压,通过作用阀实现机车制动缓解功能,机车制动系统系统的稳定性直接影响铁水运输行车安全,比例阀选用英国诺冠品牌。

改造完成后,安排在东货场专线进行操作、制动、遥控距离实验,操作及制动实验正常,500米遥控操作实验正常。改造一次试车成功。

4.运用管理

4.1工程技术改善

4.1.1罐车隔离技改

铁水运输机车大部分实现遥控操作后,出现一系列制约,单手操作遥控器同时还需要手扶车梯,对调车作业带来安全风险。为消除该安全风险,设计用2.0mm后钢板焊接制作隔离防护棚,罐车2位、3位车梯割除,安装隔离防护棚。在保护调车人员不被铁水飞溅烫伤的同时,可以让调车人员解放双手,站在隔离棚内进行遥控操作,同时降低调车人员劳动强度。

4.2固化标准流程

4.2.1修订调车作业标准

原调车作业标准中车速超过5km/h不下车,改为遥控操作后携带遥控器上下车不便,标准修订为停上停下。新增隔离棚内推进作业时禁止调车人员坐在隔离棚内操作,避免前方进路确认不良发生行车事故。

4.2.2作业标准培训

标准修订完成组织全员培训学习,以及现场实操培训。利用班前会每日一题进行提问,加深员工操作技能。

为保障机车设备点检技能,安排1名司机与1名调车员搭配成一个机组人员,有原司机岗位人员对调车员进行点检指导。

新工人员安排以老带新,主要以原司机岗位人员作为师傅,从设备点检、操作为主,熟悉设备性能及遥控操作技能。

4.2.3绩效管标准

遥控岗位人员培训验收合格独立顶岗后,以班组长巡视为主、课长巡查为辅。查遥控作业标准执行。违反标准及标准执行不到位的,教育指导无明显改善的落实绩效考评。督导标准落地。

6.结论

通过遥控改造,人员全部在车下操作,在高炉底或炼钢货位区突发落铁异常情况时,能够第一时间撤离,能够有效解决作业人员安全风险。

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