某型随车起重机变幅油缸内泄问题分析与处理

(整期优先)网络出版时间:2023-04-17
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某型随车起重机变幅油缸内泄问题分析与处理

牛小刚     ,张建    ,孙文涛

徐州徐工随车起重机有限公司    江苏  徐州     221004

摘要:

某型随车起重机在起吊重物做静载试验时,变幅油缸存在内泄现象。分析认为,该故障是由于液压油缸在生产装配过程中,存在油缸拆卸返修过程,返修过程中未清洗油缸各子件,清洁度不符合要求,油缸内存在多余物原因导致。对此提出相应改进措施,经过试验测试,变幅油缸内泄现象得到了有效解决。

关键词:随车起重机、油缸内泄、多余物、清洁度

1 故障概述

某型随车起重机在做鉴定试验过程中,随车起重机在起吊重物做静载试验时(工作半径8m,重物总质量1800kg,起升高度离地3m),经过一晚时间,变幅油缸回收,重物着地。服务人员现场清洗油缸平衡阀,并将平衡阀压力调到最大28MPa,故障仍未消失,判断油缸内泄。拆卸油缸后发现活塞杆活塞以及缸筒端部有明显划痕,活塞密封圈有刮痕。见图1。

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图1 变幅油缸拆解示意图

2 故障定位

经分析,造成变幅油缸内泄,可能有以下两种原因:一是油缸设计问题;二是油缸生产问题。以变幅油缸内泄为顶事件建立故障树分析,故障树如图2 所示。

图2 变幅油缸内泄故障树

2.1 油缸设计问题

2.1.1 参数设计问题

该油缸借用民品定型油缸改制,只更改了安装距离、油缸行程,安装距离由1083mm更改为1072mm,行程由760mm更改为694mm。民品该变幅油缸目前已定型5年,应用于公司多种产品,未出现过内泄问题。且油缸行程更改为相对缩短。因此可排除油缸参数设计问题。

2.1.2 活塞与缸筒配合间隙问题

缸筒图纸如图3所示,缸筒内径mm(接近H8),《机械设计手册 第5卷 第6版》缸径尺寸公差宜采用H8、H9和H10三个等级;活塞图纸如图4所示,活塞外径mm(h9),在活塞上安装GB/T1078.2-2000活塞组合封170*145*25.4/12.7(POM+NBR低温)。本产品上安装的为的A09-H组合密封圈,密封圈沟槽尺寸要求见图5,单边间隙0.4mm,符合要求;因此可排除活塞与缸筒配合间隙不合适问题。

图3 缸筒图纸

图4 活塞图纸

图5 组合密封圈沟槽尺寸要求

2.2 油缸生产问题

2.2.1 加工问题

2.2.1.1 活塞尺寸超差

活塞件外协加工,入库前对其零件进行全面检测,查看检验记录均达到图纸要求。

排查结果:活塞加工尺寸符合图纸要求。活塞尺寸超差因素可排除。

2.2.1.2 缸筒尺寸超差

缸筒刮平两端面后刮屑滚压后精车内螺纹,检查记录中各档尺寸及形位公差均为合格。

排查结果:缸筒加工尺寸符合图纸要求。缸筒尺寸超差因素可排除。

综上:加工问题可排除。

2.2.2 装配问题

2.2.2.1 多余物未清洗干净

装配前清洗各零件,并检测各零部件清洁度合格后装配密封件;组装各零部件

至成品,并检查安装尺寸及油缸行程;检查油缸试运行,耐压测试。检测结果均为合格。

在检查油缸装配记录时,发现油缸存在一次返修过程,问题为缸筒阀座位置焊接错误,导致油缸重新拆卸并更换缸筒,在更换缸筒过程中,未留下过程检验记录,无法证明油缸各子件在装配前是否进行清洗,清洁度是否合格。如果活塞密封与缸筒之间存在多余物,活塞杆在缸筒内多次运动过程中,会导致活塞密封与缸筒表面出现划痕,造成油缸内泄。

排查结果:多余物未清洗干净因素不可排除

2.3 故障排查结果

综合以上分析,无法排除油缸返修多余物未清洗干净这一因素。油缸内部存在多余物,将导致油缸内部损坏,造成內泄或其它形式的故障。

3 整改措施

故障发生后,主要采取如下措施:

一、试验现场对随车起重机使用的液压油进行更换,对更换后液压油检测并满足油液清洁度要求;

二、要求油缸厂家按照其生产作业指导书,重新生产一套变幅油缸发送至试验现场,将随车起重机变幅油缸进行更换。在油缸出厂前,要求厂家对液压油缸进行加压检测内泄等出厂测试,出具了《油缸出厂试验报告》,满足技术要求。

4 整改措施验证

按照上述方案对该产品进行了整改,并做了可靠性试验以及超载静载荷试验,均未再出现内泄或其它形式故障,证明此整改方案可行有效。

5 结语

某型随车起重机在起吊重物做静载试验时,变幅油缸存在内泄现象。分析认为,该故障是由于液压油缸在生产装配过程中,存在油缸拆卸返修过程,返修过程中未清洗油缸各子件,清洁度不符合要求,油缸内存在多余物原因导致。对此提出相应改进措施,经过试验测试,变幅油缸内泄现象得到了有效解决。

参考文献:

1GB/T 3811-2008 起重机设计规范[S]

2机械设计手册 第五卷

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