空预器差压大的原因及处理

(整期优先)网络出版时间:2023-03-13
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空预器差压大的原因及处理

程春盛

华电江苏能源有限公司句容发电分公司  江苏省镇江市 212411

[摘要]燃煤电厂超低排放后,氨逃逸量增加,造成空预器冷端硫酸氢氨腐蚀结晶,进一步造成积灰,导致空预器差压增大。随着新能源的大力发展,火电轮为调峰电源,长期低负荷和深度调峰操作,进一步导致空预器冷端低温腐蚀结晶的加剧。空预器差压的增大,不仅影响锅炉运行经济性,增加风机电耗,降低锅炉出力,更是给锅炉运行安全带来重大隐患。基于此,文章分析了某电厂630MW燃煤机组空气预热器烟气侧进出口压差大的原因,提出了运行优化调整的措施,对比了在线高压水冲洗、拆包冲洗和升温处理3种方法治理空预器局部堵塞的效果,为解决空预器压差大问题提供参考。

[关键词]空预器;压差大

引起空预器差压增高的原因有很多,从锅炉的设计、省煤器的输灰、空预器的选型方面一开始就要着重考虑。在正常运行时,如何提高空预器冷端综合温度、防止氨逃逸及加强吹灰是重点考虑方向。目前我厂采用每天全炉膛吹灰后增加一次空预器冷端吹灰的方式,效果良好;在机组检修时,应将空预器换热元件进行充分冲洗。

1设备简介

某公司2×630MW机组锅炉为超临界、变压燃煤直流炉、П型布置、低NOx轴向旋流燃烧器前后墙对冲燃烧方式,风烟系统配有2台32-VI(T)-2500-QMR型三分仓回转式空预器。脱硝系统采取选择性催化还原法(SCR)来达到去除烟气中NOx。SCR反应器布置在锅炉省煤器与空预器之间,采用氨作为还原剂,烟气中的NOx与氨在催化剂的表面发生反应,生成氮气和水蒸气随烟气排入大气。

2空预器压差增大机理、原因及危害

2.1机理

2.1.1低温腐蚀

某电厂两台锅炉在脱硝改造之前就曾发生过空预器堵灰的问题,主要原因是低温腐蚀。煤中的硫经过燃烧、氧化等化学反应形成SO3,SO3与烟气中的水蒸汽结合生成硫酸蒸汽,当空预器换热元件壁温低于烟气露点时,硫酸蒸汽就会凝结在空预器换热元件上,一面腐蚀换热元件,一面吸附飞灰,形成硫酸盐并逐渐增厚,这种低温粘结性积灰在锅炉运行时很难清除。

2.1.2脱硝系统氨逃逸率高

在火电厂空预器烟气环境下,SO3和NH3会发生以下2个反应,生成硫酸铵和硫酸氢铵:2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4;NH3+SO3+H2O→NH4HSO4硫酸氢铵在150~230℃温度区间内呈现液态,会捕捉烟气中的飞灰,附着在空预器换热元件上,造成空预器烟气侧进出口压差增大甚至堵塞。在燃用高硫煤锅炉的脱硝系统中,通常进入空预器的烟气中的SO3浓度相对于NH3浓度高很多,这将有利于NH4HSO4的生成。

2.2原因

(1)SCR反应器内烟气分布不均匀,CEMS测点处测量得到的NOx值偏大,则喷氨量相应会增大,逃逸氨含量增多。(2)催化剂活性不足,脱硝反应效率低。(3)入炉煤含硫量较高。(4)机组长周期运行,空预器换热元件积灰无法通过蒸汽吹灰去除。(5)运行人员调整不当。

2.3危害

(1)风烟系统阻力上升,风机电耗上升,锅炉最大出力受限。(2)炉膛压力呈现周期性波动,两侧风机工况存在差异,可能导致风机失速、抢风等故障。(3)空预器换热效率下降,锅炉排烟温度升高。(4)减少空预器使用寿命。(5)空预器漏风量增大。(6)空预器局部堵塞时可能发生碰磨、卡涩,影响机组安全运行。

3解决对策

3.1加强运行调整

(1)发现空预器压差有增大趋势后,应增加吹灰器投运频次。吹灰时尽量保持较高负荷,以保证换热元件的壁温。吹灰前应充分疏水,注意控制脱硝喷氨量和氨逃逸率。(2)加强燃烧调整,减少烟气中SO3含量,合理控制炉膛总风量和氧量;(3)控制加仓煤种的硫分。(4)采用合理的配风方式,适当减少下层燃烧器的二次风量,增大燃烬风量,降低NOx生产量。(5)调整喷氨量,控制烟囱出口处NOx的含量在45mg/m3左右,控制氨逃逸率不大于2×10﹣6。(6)冬季应采取措施适当提高排烟温度。

3.2在线高压水冲洗

某公司与2017年2月29日至3月10日对#1炉空预器1B进行了在线冲洗,预期是能将空预器1B进出口压差降到1.4kPa。步骤如下:(1)打开空预器1B出口烟道下方的放水门。(2)于空预器冷端烟气侧架设冲洗设备,空预器内部已安装冲洗车轨道,冲洗车从空预器后侧专用冲洗门进入。(3)试冲洗:冲洗水压力设定为20MPa,沿空预器冷端外侧进行冲洗,连续运行60min后冲洗车向前移动25mm,再连续运行60min后停止。(4)在空预器冷端烟气侧人孔门处检查确认换热元件未发生冲裂、偏斜和破损的现象后,逐步提高冲洗压力5MPa/次,直至冲洗泵出口压力达40MPa。(5)正常冲洗:冲洗水压力设定为45MPa,由里往外步退25mm/次,最内侧点停留时间初始为10min,每往外步退10次,增加2min冲洗时间,并观察冲洗后的空预器压差变化趋势,适当调整各步的冲洗时间,直至步退至空预器最外侧,完成一次冲洗流程。空预器1B烟气侧压差下降1.8kPa,引风机电流明显下降,虽预期有差距,仍可认为效果较好。冲洗期间机组正常运行未受影响。

3.3拆包清洗

要在机组运行中对空预器拆包清洗,要将一台空预器停运,机组负荷减至50%,且空预器进出口挡板可严密隔离的情况下才能进行,否则只能等待停炉。2017年9月开始C修,期间对空预器冷端换热元件进行了解体冲洗,效果优于在线冲洗,风机电耗大幅降低。

3.4在线升温处理

2018年入冬以来,#2炉空预器压差逐渐升高,500MW负荷时空预器2A烟气侧压差3.0kPa,空预器2B烟气侧压差2.6kPa,较2018年7月启动时上升约700Pa。经分析讨论认为:(1)对空预器升温后硫酸氢氨从固态变成气态,堵塞程度会减轻。(2)空预器蓄热片普通碳钢变形温度为420℃,表面喷涂陶瓷的冷端蓄热元件爆瓷温度在300℃以上,升温对蓄热片无影响。(3)该方案的风险在于空预器升温后整体膨胀变形,控制好升温速率将不会发生卡涩,因此认为升温治堵方案是可行的。2014年1月18日、19日分别对空预器2A、2B进行升温处理。操作步骤如下:(1)做好空预器卡涩的事故预想与人员安排;机组负荷500MW,稳定2h。(2)将2A侧空预器热二次风出口挡板就地手动关闭至50%,随后根据排烟温度变化情况缓慢关小挡板,控制2A侧排烟温度逐渐升高至150℃,随后每升高5℃稳定30min,力求使排烟温度达到180℃。(3)操作过程中空预器冷端保持连续吹灰,热端每4h吹一次,吹灰压力设定值为2.0MPa。(4)2A侧空预器升温操作完毕后,缓慢开大2A侧空预器二次风出口挡板,排烟温度每降低10℃稳定10min,直至挡板全开。(5)参数稳定后,采用同样的办法对空预器2B进行处理。

4结束语

3方法处理空预器压差大的效果对比如下,希望对解决该问题有一定帮助。(1)拆包清洗。优点:清洗彻底、效果好;缺点:需要减负荷或停炉、成本高、时间长。(2)在线冲洗。优点:机组运行不受影响;缺点:效果不如拆包清洗、成本较高、时间长。(3)升温处理。优点:机组运行不受影响,成本低;缺点:效果一般。

参考文献

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