长庆油田第三采油厂油房庄第二采油作业区
摘要:随着油田开发时间延长,池46区块综合含水逐渐升高,老井因腐蚀严重而出现套损的现象日益增多, 近年来开发形势变差,与油田稳定生产和开采间的矛盾日益突出,为提高采收率及油田开发效果,隔采井数逐渐增加,而影响隔采效果最关键的因素就是封隔器的成功座封。本文对Y211封隔器的使用特点,根据井下作业现状、井筒内封隔器位置的确定,以及施工中注意事项进行探讨,为以后提高Y211封隔器使用成功率提供一定经验。
关键词:Y211封隔器 座封 失效 避开接箍
一、 封隔器的分类
封隔器是具有弹性密封原件,并藉此分隔环形空间,以控制产(注)液,保护套管,主要用于分层试油、采油、注水和油田改造等。按照封隔器封隔件实现密封的方式进行分类,分为:自封式、扩张式、压缩式、组合式。
代号说明 分类代号:
分类代号 | 自封式 | 压缩式 | 楔入式 | 夸张式 |
分类代号 | Z | Y | X | K |
支撑方式代号:
支撑方式名称 | 尾管 | 单向卡瓦 | 无支撑 | 双向卡瓦 | 锚瓦 |
支撑方式代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
座封方式代号:
座封方式名称 | 提放管柱 | 转管柱 | 自封 | 液压 | 下工具 |
座封方式代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
解封方式代号:
解封方式名称 | 提放管柱 | 转管柱 | 钻铣 | 液压 | 下工具 |
解封方式代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
二、Y211封隔器的技术规范以及工作原理
由于池46区块隔采井普遍采用Y211-114封隔器,下面对其原理进行阐述
1.技术规范:
工具总长(mm):2075
钢体最大外径(mm):∮115
扶正块最大外径(mm):134-136
扶正块并紧最大外径(mm):116
内通径:48
内受压差(Mpa):正向25,反向8
座封力(KN):80-100
适用套管(mm):124
2.Y211封隔器的工作原理:
下入:将改工具直接连接在管柱上,滑环销钉处于短轨道位置封隔器既可顺利下井。
座封:下到预定位置,油管挂坐入四通后,再按要求上提,然后正旋转四圈以上,保持扭力缓慢下放管柱,将滑环销钉由短轨道换人长轨道继续下放,椎体撑开卡瓦,套住套管壁,再下放,剪短销钉,压缩胶筒,密封油套环空,一般情况下座封力为80-100KN,最大不超过100KN,并观察悬重的变化,座封载荷如果达不到要求,需要重复上述座封操作,直至达到要求为止。
三、封隔器失效的原因分析
1.封隔器座封失败的原因
在下封隔器之前没有对套管进行刮削或洗井作业,座封位置上下,套管内壁有赃物,封隔器胶片不能密封油套环空。
下封隔器之前没有进行通井等检查套管是否完好作业,座封位置可能已经损坏,封隔器根本无法在此座封;
封隔器只在套管接箍处座封,造成井口不能密封;
封隔器在下井前没有进行质量检查,封隔器质量有问题;
座封操作方法不当,如上提高度不够,旋转圈数不够等。
2.封隔器密封失败的原因:
封隔器胶皮质量差,不能满足现场施工要求;
下井过程中胶皮被损坏,由于下钻速度太快,导致胶皮被刮坏
封隔器胶皮耐高温性差,在深井使用时,由于井底温度过高,胶皮被 损坏;
座封载荷没达到要求导致座封不好;
封隔器深度计算错误,将封隔器座在套管接箍上;
下井油管本体或丝扣处渗漏。
四、解决现场施工工艺问题
通过典型井分析可见,隔采井施工工序投入、现场监督的履职情况以及工程测井资料的配套对封隔器是否能有效座封也起到了很关键的作用。
五、 结论和下步意见:
要实现Y211封隔器的成功座封,影响原因很多,作业中的每一步都至关重要,一方面提高封隔器自身质量,一方面降低人为影响,座封的成功率会大幅提高。
下步意见:
1.通过以上说明刮削套管,并进行彻底洗井重要性;
2.在下封隔器之前,必须对各部位进行认真检查;
3.保证下井油管质量,准确丈量3次,同时还应考虑管柱轴向变形量;
4.封隔器下到座封位置后,应再次落实座封位置,使封隔器座封时避开套管
接箍;
5、严格落实现场管理,做好每一项工序的现场监督。
参考文献:
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[4] 张立新,沈泽俊,李益良等.我国封隔器技术的发展与应用,《石油机械》,2007年第35期