某核电推力轴承油压高跳机2号通道压力无法建立问题处理

(整期优先)网络出版时间:2022-12-19
/ 2

某核电推力轴承油压高跳机2号通道压力无法建立问题处理

王洋1

1. 山东核电有限公司,烟台,265116  E-mail: wangyang03@spic.com.cn

摘  要:某核电现场轴向死点设计在汽轮机推力轴承处,靠推力轴承承受汽轮机转动部件的轴向力,推力轴承磨损装置用于监测汽轮机推力盘或推力轴承瓦块的磨损。在做推力轴承油压高跳机2号通道试验过程中无法保压,文章主要介绍了事件的原因分析、处理过程及相应的经验反馈。

关键词:推力轴承磨损装置 多专业 防异物 动火

1前言

某核电现场汽轮机轴向死点设置在汽轮机推力轴承处,汽轮机靠推力轴承承受汽轮机转动部件的轴向推力,汽轮机推力轴承的轴向间隙设计要求为0.25mm-0.38mm,在安装期间测量1号机组轴向间隙为0.29mm。推力轴承保护装置用于检测汽轮机推力盘或推力轴承瓦块的磨损。

2事件背景

2.1推力轴承保护装置的工作原理

推力轴承保护装置用于监测汽轮机推力轴承的轴向位移状况,当推力轴承向调端或电端位移时,压力表PI3024和PI3025读数会发生变化,正常推力轴承未发生磨损时,压力表PI3024和PI3025读数小于0.55MPa,当推力轴承发生磨损,导致转子向调端或电端的轴向位移量过大时,压力表PI3024和PI3025读数会发生变化,以调端推力瓦块磨损为例,瓦块磨损从而使得转子向调端移动,从而堵塞推力轴承保护装置调端喷嘴,从而使得喷嘴喷油量减小,压力升高,当压力升高到一定数值,压力变送器会发出轴向位移过大的报警信号,从而跳机。三菱设计定值为0.55MPa,当大于等于0.55MPa时汽轮机跳机。

2.2问题的提出

在系统调试期间,单独启动控制油泵(COP),做推力轴承油压高跳机2号通道试验时,缓慢打开1通道的手动阀门HY1-LOS-JT-V3371,后端压力表PI3024可以做到0.55MPa,缓慢打开2通道的手动阀门HY1-LOS-JT-V3376时,后端压力表PI3025读数为0.54MPa,无法继续提升,因试验要求需要做到0.55MPa,试验无法完成,手动关闭HY1-LOS-JT-V3372,压力表PI3025读数上升为0.84MPa,根据此现象,仪控专业提出阀门HY1-LOS-PL-V3345//V3346无法关严。

2.3问题的分析

根据以上现象,将问题可能产生的原因进行罗列,按照单体设备缺陷和系统缺陷进行分类。单体设备缺陷又可分为安装缺陷和设备本体缺陷。安装缺陷包括:推力轴承保护装置两个喷嘴间隙不合格;设备单体缺陷包括:1)阀门HY1-LOS-PL-V3345/V3346制造有缺陷,无法关严2)压力表PI3024和PI3025校验过期3)压力表PI3024和PI3025前端节流孔板堵塞或规格型号使用错误;系统缺陷包括:自阀门HY1-LOS-JT-V3372至推力轴承保护装置管道有破口。

2.3.1检查阀门

拆下推力轴承保护装置检查结果为:阀门V3344/V3345/V3346/V3347结构简单,仅包含一钢球,钢球表面光滑无损伤,排除阀门损坏的原因。

2.3.2检查压力表PI3024和PI3025

联系仪控试验室对两块压力表校验后排除压力表本身的问题。

2.3.3检查压力表前端节流孔板R322和R323

因R322和R323规格型号应完全一致,于是对调了压力表前端节流孔板R322和R323,并且进行清理,启动控制油泵COP进行试验,仍然无法消除 ,排除节流孔板堵塞或R323规格使用错误的原因。

2.3.4推力轴承保护装置喷嘴间隙不合格

为以防万一,将推力轴承保护装置拆下,将2号机组到场的整个装置安装并测量其喷嘴间的间隙。间隙值为27.86mm,符合27.84±0.05mm的要求。

排除推力轴承保护装置安装不合格的原因。

2.3.5检查自压力表至推力轴承保护装置管道是否有砂眼或开裂现象。

在之前,因轴承箱内残油较多,无法直观发现管道漏油现象,根据缺陷现象描述手动关闭HY1-LOS-JT-V3372,压力表PI3025读数上升为0.84MPa,重点排查自阀门HY1-LOS-JT-V3372至推力轴承保护装置之间的管道是否存在破口。联系运行启动控制油泵,打开阀门HY1-LOS-JT-V3372,发现轴承箱内有油自轴承箱内残油产生了波浪,因此确定漏点在轴承箱内部的油管路上。

为确定漏点位置,组织揭开轴承箱进行检查,发现漏点位于阀门V3345/V3346出口管出轴承箱弯头处。具体原因为弯头焊接处未焊满。

2.4问题的处理

2.4.1消防设施准备及作业

因为此工作需要焊接,16米层的消防水全部不可用,工作组在每个缸及发电机周围布置了灭火器。在焊接位置周围也布置了灭火器。包裹感温探头,拆除感温线。

2.4.2人员组织机构

此工作需要多专业进行配合作业,由机械维修处汽机组进行组织且清理管道及轴承箱,调试仪控专业配合拆除感温线,哈汽工作人员负责焊接,维修支持专业提供焊机、氩气及氧气等焊接设备,江苏电建三起重人员配合吊装轴承箱上半。

2.4.3检修工艺概述

清理干净。

将压力表PI3025拆下,将空压机接入,对整个管道进行吹扫,吹扫30分钟左右,尽量将管道内残油尽量吹扫干净。

对焊道两侧20mm范围内氧化皮、油污及其他有害物质进行清理,使其漏出金属光泽,根据哈汽厂出的焊接方案对管道开口处进行焊接。

对焊接处进行着色试验,试验后无裂纹。

用氮气对管道进行打压2.1MPa,保压10分钟合格。

将空压机拆除,回装压力表PI3025,启动COP再次进行试验,压力表PI3025读数可以达到0.55MPa。工作结束。

3 经验反馈

3.1组织协调方面的经验反馈

此次工作组人员较多,配合专业较多,在工作开工前,需要将此工作的工作内容、职责分工、风险分析向所有参与人员进行交底,便于各专业提前准备物资、人员等。

3.2问题分析的经验反馈

此工作缺陷表征非常明显,在这种情况下,需要按照设备缺陷原因和系统缺陷原因的方式分类,从而将相关的全部缺陷原因罗列出来,从简到难,依次排查,从而顺利将缺陷原因找到。




