简述空预器污堵防治

(整期优先)网络出版时间:2022-11-18
/ 3

简述空预器污堵防治

吴小男

河北大唐国际张家口热电有限责任公司 河北省张家口市 075000

摘要:通过空气动力场、一次风调平实验、锅炉出口氧量的控制、二次风配风调整降低脱硝入口NOx生成量;进行脱硝调平实验、控制脱硝出口NOx排放值减小喷氨量,降低氨逃逸;结合机组检修期间对空预器进行水冲洗或更换换热元件、机组启停期间通过烟气旁路投入满足脱硝烟温的要求、弹性减排期间改变空预器吹灰方式,达到缓解空预器污堵的目的。

2021-2022年一个运行周期:2号炉12号空预器压差分别由1.20kPa1.20kPa涨至1.40kPa1.33kPa,分别升高0.20kPa0.13kPa,对比2020-202112号空预器升高幅度分别下降64.52%89.08%

关键词:空预器;SCR;硫酸氢氨;氮氧化物;压差

前言:该研究主要为解决脱硝处理过程中,产生的硫酸氢氨在空预器换热元件表面沉积导致空预器污堵的问题。

煤在燃烧过程中氮和氧元素会生成生成氮氧化物,人直接吸入会引发呼吸道疾病,氮氧化物与紫外线结合产生光化学污染对人的眼睛会造成灼伤,和水形成的酸雨会对植物、土壤等造成不同程度的破坏。因此在生产过程中需要对烟气进行脱硝处理,脱硝处理过程中必然会产生硫酸氢氨,硫酸氢氨在空预器换热元件表面沉积导致空预器污堵,成了火电机组长周期运行的制约因素。

2015年环保部要求火力发电厂烟气中氮氧化物含量按照小于50mg/Nm3的标准实现超净排放,各电厂开始了如火如荼的超低排放改造。2017年以来张家口地区频繁执行弹性减排,火力发电厂烟气中氮氧化物含量按照小于30mg/Nm3的标准实现超净排放。通过增加脱硝喷氨量来降低烟气中氮氧化物的排放量,这样必然增加氨逃逸的数值,空预器堵塞的情况进一步加剧,如何在线降低空预器压差成为我公司技术攻关的主要方向,本文以我公司为例针对如何在线降低空预器压差进行分析,以供同行探讨。

下面介绍一下我公司减缓空预器污堵的方法。

一、机组启停期间预防

  1. 严格控制入炉煤煤质,锅炉启动时应燃用优质煤,低位发热量4000-4500大卡、硫分不大于1%、挥发分不低于20%。
  2. 机组启动过程中,启动引风机前启动稀释风机;停运过程中,停运引风机后再停运稀释风机,防止飞灰堵塞喷嘴。
  3. 机组启动过程中,确保凝结水、给水加热系统尽早投运,提高给水温度,减少给水在省煤器处吸热量,提高SCR入口烟温,投入尾部烟道烟气旁路调节烟气温度,脱硝投运烟气温度控制在307℃以上。
  4. 机组启动时空预器投入连续吹灰,避免油污污染空预器换热元件,机组并网后对空预器连续吹灰一天,确保将机组启动过程中换热元件粘的油污清除。
  5. 机组停运过程中,控制脱硝入口烟温不低于307℃,否则投入烟气旁路或停运脱硝喷氨系统。
  6. 机组停运后,根据机组停运时间安排对空预器进行水冲洗或更换换热元件,确保机组启动后满负荷时空预器压差在1.2kPa以内。
  7. 每年机组检修期间更换一层脱硝催化剂,确保催化剂活性。

二、机组运行中控制

  1. 机组启动后进行带粉一次风调平实验,确保炉内有较好的火焰充满度,合理的火焰中心位置,良好的气氛。

1 2号炉带粉一次风调平实验数据

  1. 降低脱硝入口NOx生成量,通过配风调整,根据不同负荷对脱硝入口NOx生成量制定控制标准,超过标准值在智能辅助监盘系统报警提示运行人员调整,并将绩效系统内脱硝入口NOx生成量划分为20个得分区间,对监盘人员实时考核。
  2. 控制总排口NOx排放值,防止过喷氨,对控制不好的机组,重点监督、指导调整。将绩效系统内总排口NOx排放值划分为11个得分区间,对监盘人员实时考核,在70%-80%目标值区间得分最高。对总排口NOx长时间低于20 mg/Nm3的进行积分考核,达到15分钟积1分,达到20分钟积2分,按100元/积分进行考核,月底按积分由少到多进行排名,按考核金额的50%、30%、20%的比例分别返还给前三名。
  3. 通过在绩效系统内加入NH3逃逸率指标,达到3ppm进行相应扣分,不断优化绩效系统内脱硝出、入口NOx得分区间及得分比例,引导运行人员主动调整,降低喷氨量。
  4. 供暖期根据环境温度变化,对暖风器出口温度控制目标值不断进行调整,根据环境温度、排烟温度变化将暖风器出口温度逐渐由20-25℃提至30-35℃。
  5. 弹性减排期间空预器连续吹灰,对吹灰压力、投入情况进行监督。通过调整进汽压力,控制吹灰器进汽压力在0.93MPa-1.07MPa之间,确保空预器吹灰效果,避免因压力高吹损空预器换热元件。
  6. 根据空预器压差变化情况,对两侧风机出力、喷氨量偏差控制量不断优化。单侧空预器压差有增大趋势时,在出口NOx不超标的前提下,适当提高污堵侧脱硝出口氮氧化物,控制污堵侧送风机动叶比另一侧送风机动叶开度小5%左右,引风机电流比另一侧引风机电流大5A-10A。
  7. 尿素、液氨切换后或烟气流场发生明显变化时,进行脱硝调平实验。2号炉于2022年1月采取拉网格方式进行脱硝调平实验,并根据实验情况对2号炉B侧出口NOx测点移位,移位后测点更具有代表性,进一步减少了喷氨过喷现象,脱硝调平、测点移位后日耗氨量共下降13.33%。

22号炉脱硝调平实验数据

三、降低脱硝入口NOx生成量措施

机组高负荷时二次风配风采用均等配风方式,以降低火焰中心,机组低负荷时采用缩腰型配风方式,保持锅炉燃烧稳定,根据大风箱压力,可适当开大燃烬风开度,把燃烧区分为两部分,降低脱硝入口NOx生成量。

经过对锅炉不同工况进行燃烧调整实验,在不同负荷及不同磨煤机组合下进行燃烧配风调整积累一定经验,降低锅炉SCR入口NOx同时保证锅炉效率、控制飞灰含碳量、再热汽温偏差方面达到一个相对较好的效果。

(一)配风调整操作注意事项

  1. 运行磨煤机对应辅助风档板开度最低不小于20%,各运行磨煤机周界风开度不小于10%;底部二次风开度不小于40%。
  2. 进行磨煤机组合变换调整操作时,磨煤机组合方式应考虑机组负荷;无特殊情况不允许隔层燃烧运行。
  3. 加强锅炉各受热面管壁温度监视,防止出现受热面管壁超温现象。如发现受热面管壁超温时应及时进行调整,消除超温。
  4. 任何工况运行时空预器入口烟气含氧量严禁低于2%,二次风箱与炉膛压差严禁小于100Pa。

(二)燃烧调整规范

  1. 锅炉燃烧状态总体良好的标准是锅炉具有良好的空气动力场,较好的火焰充满度,合理的火焰中心位置,良好的气氛。
  2. 在满足锅炉合适氧量前提下,应适当降低一次风机风压设定偏置为负值,注意监视运行磨煤机参数,防止堵磨。
  3. 控制一次风率不高于30%,否则应根据煤质及石子煤量情况适当降低磨煤机通风量;密封风机入口调整门控制在20%-40%,备用或停运磨煤机密封风电动门、冷、热一次风调节门应及时关闭,减小进入炉膛冷风量、降低氧量、降低NOx生成量。
  4. 因5号磨煤机运行会使NOx生成量升高50mg/Nm3以上,4台磨运行时采取下4台磨运行方式,无特殊原因不得启5号磨煤机。
  5. 加强设备运行参数监视,发现参数异常应及时调整,经分析为测点问题应及时通知设备部热控人员处理。尤其应加强对锅炉省煤器出口、空预器入口烟气含氧量、锅炉送风量、磨煤机一次风量监视,发现参数失真时,应加强分析、联系处理。

(三)氧量及NOx控制

  1. 100%负荷1-5号磨运行时, 通过配风调整氧量控制在2.8%~3.2%,调整稳定后可将SCR两侧入口NOx分别控制在250mg/Nm3、210mg/Nm3以下。
  2. 90%负荷1-5号磨运行时, 通过配风调整氧量控制在3.5%~4.0%,调整稳定后可将SCR两侧入口NOx分别控制在260mg/Nm3、220mg/Nm3以下。
  3. 80%-90%负荷1-5号磨运行时,参照90%负荷,1-5号磨运行调整控制;1-4号磨运行时,参照80%负荷,1-4号磨控制。
  4. 80%负荷1-4号磨运行时,通过配风调整氧量控制在4.0%~5.0%,调整稳定后可将SCR两侧入口NOx分别控制在230mg/Nm3、190mg/Nm3以下。
  5. 70%负荷1-4号磨运行时,通过配风调整氧量控制在4.0%~5.0%,调整稳定后可将SCR两侧入口NOx分别控制在260mg/Nm3、220mg/Nm3以下。
  6. 60%负荷2-4号磨运行时,通过配风调整氧量控制在5.5%~6.0%,调整稳定后可将SCR两侧入口NOx分别控制在320mg/Nm3、280mg/Nm3以下。
  7. 50%负荷2-4号磨运行时,通过配风调整氧量控制在6.2%以下,调整稳定后可将SCR两侧入口NOx分别控制在360mg/Nm3、320mg/Nm3以下。
  8. 当NOx增大时,任何工况下都可适当开大KK、LL层燃尽风门,这样可以较快降低NOx含量。也可以适当降低氧量,当飞灰、炉渣含碳量增大或再热汽温偏差大时,二次风辅助风门进行适当开大。
  9. 各风门可根据运行情况,适当调整开度(10%左右的调整量)来保证飞灰、炉渣含碳量不出现过高的情况。

四、控制脱硝出口NOx排放值平稳

控制脱硝出口NOx平稳,减少大幅度波动,不得连续15分钟低于20mg/Nm3,且净烟气NOx浓度小时均值应按排放标准值(50 mg/Nm3)的70%80%控制,防止喷氨过量,控制NH3逃逸率小于3ppm。如地方政府有弹性减排要求,按弹性减排通知调整。

五、结语

2021-2022年一个运行周期,共执行10次弹性减排,持续322号炉12号空预器压差分别由1.20kPa1.20kPa涨至1.40kPa1.33kPa,分别升高0.20kPa0.13kPa,对比2020-2021年(12号空预器压差分别升高0.62kPa1.19kPa12号空预器压差升高幅度分别下降64.52%89.08%

32号炉空预器压差2021-2022升高值对比2020-2021年变化

机组

空预器

压差升高值

2020-2021

2021-2022

对比%

2号炉

1号空预器(kPa

0.62

0.20

-64.52

2号空预器(kPa

1.19

0.13

-89.08

实践证明,通过空预器水冲洗或更换换热元件、更换脱硝催化剂,脱硝调平实验、一次风带粉调平实验、烟气旁路的使用、降低脱硝入口

NOx生成量、控制脱硝出口NOx排放值、调整空预器吹灰方式等多种手段,空预器压差可控,能保证机组长周期安全稳定运行。

[参考文献]

[1] 吴小男,赵新春,王冬梁.2X315MW集控主机规程》河北大唐国际张家口热电有限责任公司2022修订版

[2] 吴小男,赵新春,王冬梁.2X315MW集控辅机规程》河北大唐国际张家口热电有限责任公司2022修订版

[3] 张东山,岳晓楠,韩永平.2X315MW辅控运行规程》河北大唐国际张家口热电有限责任公司2022修订版

1