高碳低硅无磷生铁在铝电解中的工业应用

(整期优先)网络出版时间:2022-09-05
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高碳低硅无磷生铁在铝电解中的工业应用

李玉浩

黄河鑫业有限公司 青海 西宁810000

摘要:国家进一步深化电价改革完善绿色电价机制,推动电解铝行业持续节能减排提升能源利用效率,实现碳达峰、碳中和目标,并对电解铝行业完善了阶梯电价和加价标准,取消了行业实施优惠电价政策,铝电解属于高耗能行业在能耗双控及双碳背景下,降低电能消耗对提高企业竞争力尤为重要。

关键词:高碳低硅无磷生铁;高耗能行业;电解铝节能减排

1引言

国内各企业均延用磷生铁铁水进行阳极浇铸,铁水中大量加入磷元素进行熔炼作业,铁水中元素控制指标参照行业标准且不统一,缺乏合理且科学的铁水配方。生产过程中铁环开裂、凹陷、铁水流动差、铁环压脱困难不同程度存在,重点表现为铁碳压降高影响电解槽电流效率,国外同行已采用无磷生铁熔炼铁水用于阳极浇铸,避免了磷生铁中磷元素进入电解质造成电解槽降低电流效率。

表1国内磷生铁行业指标和国外推荐指标(单位:%)

项目

碳(C)

硅(Si)

锰(Mn)

磷(P)

硫(S)

行业指标

2.5—3.5

2.0—3.0

0.5—1.0

1.0—1.5

≤0.2

国外推荐

3.6—3.8

1.4—1.6

0.3—0.5

≤0.1

≤0.05

综合指标

3.3—4.0

1.4—2.0

0.6—0.9

≤0.1

≤0.2

2高碳低硅无磷生铁的技术原理

铝电解是高耗能行业,预焙阳极铁碳压降设计值为60mv(见图1),阳极铁碳压降占整个阳板组压降的20~25%,降低铁碳压降最好的方法是对铁水成分进行调整和控制。铝电解用铁水成分属于交叉学科,铸造学与电化学反应相互交织加之重视程度不足,铁碳压降的高低直接影响到电解槽电流效率。随着铝电解节能降耗的进一步深入,各大电解铝企业已关注到铁碳压降对于降低吨铝直流电耗的重要性,优化铁水配方的重点是降低铁环的电阻率,五大元素中硅、磷属于不导性元素,对铁碳压降的影响最为突出,在高温工作状态下电阻会随硅、磷含量的升高而显著升高,增加碳含量降硅、磷含量使碳当量接近铸铁共晶成分、合理硅碳比与碳硅和值,则可得到流动性良好、低电阻率的优良铁水,从而达到降低电耗的目的。

图1预焙阳极铁碳压降分布图

3磷元素对阳极浇铸及电流效率的影响

阳极组装用磷生铁中P含量通常为1.0-1.5%,是为增加磷生铁的脆性,有利于阳极磷铁压脱,但P元素对生产过程的不利影响较大:一是会造成铸铁冷裂、收缩间隙,运输过程铸铁与炭碗之间产生摇晃松动,铁炭压降增大,脱极的可能性增大;二是P元素还会增加铸铁电阻,上槽工作时会有发红、脱极现象,影响电解槽稳定性,增加能耗;三是磷生铁进入电解槽中会降低电流效率。通过对磷生铁五大元素的调整,降低磷生铁中P含量,增加C含量,提高磷生铁性能指标,降低阳极铁炭压降,改善铝电解槽阳极工作极距,提高电流效率,从而降低电解铝直流电耗。

4高碳低硅无磷生铁在阳极浇铸中的应用

阳极浇铸后使用铁炭压降测试仪静态测量铁碳压降;二是在规定的位置钻孔,安装测量棒,打磨钢梁。阳极工作96h后进行测量。

图2预焙阳极压降测试图

电解槽测量数据(375AK)

高碳低硅无磷生铁阳极

工作时间

导电性能(mv)

静态压降(mv

铁炭压降(mv)

16h

1.925

39.2

78

96h

2.685

常规磷生铁阳极

工作时间

导电性能(mv)

静态压降(mv

铁炭压降(mv)

16h

1.83

48.5

87.65

96h

2.62

按导电大小还原90.38

对比

高碳低硅无磷生铁阳极优于常规磷生铁阳极

高碳低硅无磷生铁阳极低于常规磷生铁阳极9.3mv

测量数据高碳低硅无磷生铁阳极低于常规磷生铁阳9.65mv按导电大小处理高碳低硅无磷生铁阳极低于常规磷生铁阳12.38mv

结语

综上所述高碳低硅无磷生铁在保证碳当量处于合理范围,使铁水成分处于共晶成分,的降低铸铁固液转化温度、降低化料电耗。高碳低硅无磷生铁在阳极浇铸后无论是静态测试,还是阳极工作96h后按照较为标准的方法测试,低磷浇铸阳极铁炭压降明显比高磷低约10mv。

参考文献

《预焙槽炼铝》(邱竹贤).北京:冶金工业出版社,2005.1

《铝电解炭阳极生产与应用M》(王平甫、宫振).北京:冶金工业出版社,2005.6

《大型预焙槽炼铝生产工艺与操作实践M》(李清).长沙:中南大学出版社,2005.8