一种电连接器插针装入方法研究

(整期优先)网络出版时间:2022-07-29
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一种电连接器插针装入方法研究

张承宗

贵州航天电器股份有限公司,贵州 贵阳550009

    摘要:文章通过对电连接器插针结构以及插针装入过程特点分析,设计专用筛选夹具,采用 “筛针”的工艺方法进行装针,改变传统的插针装入工艺方法,提高“装针”工序生产效率,提高产品生产效率,满足生产进度要求。

关键词:连接器、插针、筛针

1 前言

电连接器产品需要在月产24万只,按照常规生产工艺(手工装针),产品需要10个月时间才能完成。为满足生产进度要求,需要开展连接器装配工艺研究。改进装配工艺、缩短装配时间、确保产品交付。

2 生产情况

由于产品数量多,产品交付周期短,需要对整个产品装配工艺过程进行分析,整个产品装配工艺过程如表一,从表一看出“装插针”工序是整个装配过程的瓶颈,手工装插针工作量占到65% ,迫切需要对一颗颗装插针工艺进行改进。

表一 连接器生产过程

序号

1

2

3

4

工序

激光标刻

装插针

冲压

检验

工作量(%)

15

65

15

5

连接器设计如图1,从图2中看出插针小而短、基座上孔间距小、基座外形小,由于人手指比较大,导致工人拿插针困难;手指把基座孔挡住,看不到基座上的孔,不容易把插针刚好装入基座孔中,从而手工装插针生产效率低。

 

图1 连接器结构图

一只产品有9颗插针需要装入黑色基座中,需要手工装9次(如图1),导致本工序生产效率低。100只产品需要装900颗插针,加上摆放产品,装好100只产品需要1000个动作(100个是摆放产品动作),需要80分钟才能完成,并且工人劳动强度大,容易疲劳。结合自动化设备装配效率(装入1颗针需要2s),均无法满足进度需求,要提高效率必须考虑一次装入多个点即整体装入模式的建立。

3 研究情况

3.1 连接器结构分析

插针结构:插针设计图如图2,插针两头小、中间大,并且两头直径φ0.5和φ0.6的长短不一致,φ0.5的长3.1,φ0.6的长2.3, 最大外径为φ1.83,从最大外径φ1.83分开对两端质量进行计算,密度ρ=8.8g/mm³【1】。

φ0.5端质量:M=πr²lρ

M1=(3.14×0.25²×3.1+3.14×0.675²×2.6)×8.8

     M1=38.087258(g)

φ0.6端质量:M=πr²lρ

M2=3.14×0.3²×2.3×8.8

M2=5.719824(g)

     由以上计算得知:M1>M2,所以当插针在自由状态下,都应该总是φ0.5端向下,根据这一特点得知插针装入共同的重要要素,插针可以总朝一个方向,从而可以区分插针方向。

图2 插针

插针站立:由于插针可以总朝一个方向,可以区分插针方向,为了使插针能够站立起来,必须对插针施加外力。由于插针小、数量多、并且不碰伤插针(外力过大时),外力必须小,并且多次施加外力,选择对插针施加外力的最佳方式是采用“筛”,筛针能让每颗插针都站立起来。

插针站立位置:从图1的产品图得知每颗插针站立的位置是:插针之间的距离都是2.54。为了保证插针有站立的空间,必须开槽,让插针站立在槽里,槽里间距为2.54,从而保证方向正确,

产品结构:从图2的产品图得知,插针站立方向是插针装入到基座的方向,需要对插针进行翻转,装入基座后再翻转回来,这样完成“装针”工序,可以对产品进行下工序进行冲压。

3.2 实施过程

3.2.1专用工装

通过对装插针问题分析,采用专用工装进行装插针工序,具体专用工装包括:上筛选板、中筛选板、下筛选板、翻板。由于产品数量多,每个筛选板都能装135只产品,装1215颗插针【1】,具体工装如下:

下筛选板主要功能是通过“筛”让插针站立起来,并且让插针站立到正确的位置,上筛选板都能装135只产品,装1215颗插针,下筛选板上是纵横交错的2种槽。

上筛选板主要功能是把下筛选板筛好的针翻转过来,为装基座作好准备,下筛选板都能装135只产品,装1215颗插针,下筛选板上主要是有1215个孔。

中筛选板主要功能是保护好上筛选板上的插针,并作为基座装入的导向限位模块能很快装好基座,中筛选板都能装135只基座,下筛选板上主要是有135个与按基座外形确定的方孔。

翻板主要功能是把装好插针的产品反过来,能很快装好基座作好准备,翻板能装135只产品,翻板上主要能避开插针的槽。

3.2.2具体装针流程

使用上筛选板、中筛选板、下筛选板、翻板,可以一次装135只产品,装1215颗插针,具体装针流程如图3

 

图3 研究后装针流程

4 研究结果

设计并加工的专用工装,采取筛针、翻板装针,装135只产品、1215颗插针只平均需要8分钟,其中筛针需要4分钟,装基座需要3分钟,翻板需要1分钟,平均100只产品装插针时间为:8÷135×100=5.926(分钟)。采用手工装插针平均100只产品装插针时间为80分钟,改进后装插针工序生产效率提高13倍(80÷5.926=13.46),由于不需要工人手工接触针,工人劳动强度不大。

由于“装插针”工序效率提高13倍, “装插针”工序在整个装配过程的工作量只占到25%(如表二),工作量占比由以前的65%减少到25%,整个产品的生产工序工作量比较均衡,不存在瓶颈,由以前的每天加工2000件提升到每天12000件,整个产品生产效率提高6倍,由于改进装插针工艺方法后,完成月产24万只产品交付。

表二 研究后电连接器生产过程

序号

1

2

3

4

工序

激光标刻

装插针

冲压

检验

工作量(%)

35

25

35

5

5 结束语

通过对连接器插针结构以及插针装入过程特点分析,改变插针装入工艺方法。采用上、中、下筛选板和翻板专用夹具,使用“筛针”的工艺方法进行装针,使装针工序生产效率提高13倍,整个产品生产效率提高6倍,满足生产进度要求,圆满完成生产任务, 对同类型连接器的装配效率提升提供借鉴思路。

参考文献

【1】 成大先,机械设计手册   北京: 化学工业出版社   2008

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