高塔硝基复合肥生产及产品质量管理

(整期优先)网络出版时间:2022-07-19
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高塔硝基复合肥生产及产品质量管理

黄林

新疆玉象胡杨化工有限公司 新疆阿克苏地区沙雅县   842200

摘要:从本质上来讲,高塔硝基复合肥是当前我国农业生产中比较常用的复合肥料,具有浓度高的特征,在实际复合肥生产作业中,经常出现质量不达标情况,这对企业经济效益产生严重影响,同时也不利于我国农业经济发展,因此本文针对高塔硝基复合肥生产及产品质量管理进行分析,以供参考。

关键词:高塔硝基复合肥;生产;质量

前言:在农业生产中,硝基复合肥作为其中常用肥料,对推动农业经济发展具有重要作用,其主要应用优势在于可直接被作物吸收,具有非常明显的速溶特征,因此普遍应用于雨水少、气温高的农业生产地区,因此做好高塔硝基复合肥生产作业,保证产品质量对助力农业生产具有推动意义。

一、高塔硝基复合肥生产流程分析

在进行高塔硝基复合肥生产作业中,通过加压管式中和系统蒸发后,产生硝酸溶液浓度为96%左右,然后在通过溶液泵将其送至塔顶部分的二段蒸发器,促使其浓度达到98%以上,之后进入一级混合槽中,与根据配比要求进行配置的磷酸一胺两者相混合,在混合过程中逐步形成相对稳定氮磷共溶体,再将氮磷共溶体溢流至二级混合槽中,将其与硫酸钾两者相混合,从而制备成具有良好流动性能优势的生产料浆[1]。之后将上述制备好的料浆溢流至三级混合槽,在此进行蒸发处理后投入造粒机。经过造粒机的旋转运行,料浆也会随之形成小液滴喷洒状态,并投入至造粒塔中,造粒塔设置高度一般为120m左右,再次高度下与空气逆流进行接触,造粒塔中肥料经过冷却固化形成颗粒状态,即可投入收料斗中,经过成品皮带传送至斗提机,通过振动筛选处理后获取粒径为1-4mm之间的肥料颗粒,再次对其进行冷却处理,通过覆膜机将防结块剂加入其中即可进行包装获取成品。

二、高塔硝基复合肥产品质量管理

(一)产品养分含量控制

在进行高塔硝基复合肥生产作业时,其中所用到的原料养分出现波动情况,必然会对最终生产出来的肥料成品养分含量合格率产生影响。因此在正式进行生产作业前应对生产所用原料进行分批次的分析,并做好相应的工作记录,然后储存至具体的仓库中,以便于后续生产投入实际使用中。在这个过程中,肥料生产企业应针对原料验收制定一套统一性的验收标准,根据自身生产需求选定相应的原料品牌规则,通过以上能够最大化的降低产品养分含量波动情况,以此提高肥料产品生产质量。在实际生产作业中,刚开车生产工艺不是很稳定,因此其中所使用的生产配方采取超养分的方式进行设计,等到成品养分含量符合质量要求后再对其进行适当的微调,以此促使肥料产品养分含量符合生产要求。除以上之外,企业还要对原料计量称定期校队,以此保证投料计量的准确性,另外还要做好日常性的原料量盘库工作,对产销比进行计算,以此保证原料称计量准确。

(二)产品PH数值控制

在实际高塔硝基复合肥生产作业中,如果生产出来的成品肥料PH数值过低情况,则表明肥料呈强酸性,如果应用于实际农作物生产作业中,容易导致农作物出现烧苗这一风险。另外在进行肥料产品存放过程中,也会随存放时间的延长呈粉红色状态,使得肥料外观颜色不一[2]。基于以上,产品出现PH数值过低这一问题的主要原因在于原料硫酸钾和上塔硝铵溶液,因此在实际生产作业中,应做好对上述两种原料的PH值控制,才能从根本上保证最终生产出来的肥料产品质量符合要求,一般情况下对于上述原料中的PH数值要求是≥4。在进行高钾配方生产作业时,应每间隔4h进行一次取样,以此分析样品中PH值是否符合要求,如果样品PH<4.5情况下,应将塔上混合槽加氨阀打开,然后将气氨通入其中对设备进行相应的调节,经过调节后促使产品PH≥4.5后在对产品进行包装、入库。

(三)产品颜色生产控制

对于生产出来的高塔硝基复合肥产品,如果外观颗粒出现部分发黄、发黑现象,从而引起花料情况,这主要是因为膏状防结块剂造成的,因膏状防结块剂表面活性剂被氧化后出现分解,从而使得肥料颜色逐渐成深色状态。在实际肥料生产作业中,如果其中所使用的覆膜机设备清理不彻底,没有严格按照规定要求进行定期清理工作,就会在后续使用中出现防结块剂溶解不全面,或者在溶解过程中出现温度过高等情况,从而使得防结块剂表面因此出现氧化并分解,而这些防结块剂包裹在肥料表面,使得肥料外观出现发黄发黑颜色,从而形成花料情况。基于以上要想保证肥料生产颜色为稳定白色,对于其中投入的防结块剂应进行试用,经过试用后没有问题后才能投入批量生产作业中,在生产过程中尽可能的不要更换防结块剂,在使用过程中还要做好对防结块剂熔融槽的温度工作,安排专门工作人员对此进行定期清理。除以上之外,还要做好对原料的颜色质量控制,除磷酸一胺颜色为淡黄色,其他原料要求全部要求为白色,这样做的目的在于确保后续肥料产品生产颜色的统一性。

(四)产品颗粒圆润度控制

对于高塔硝基复合肥料生产出来的颗粒成品率,主要取决于产品本身的破壳率、异形率。在实际生产作业中,产品出现破壳、异形的主要原因在于以下两方面:其一,因原料和生产调节不当使得混合槽内所制造的原料浆液质量不好,例如混合槽内温度过高,或者料浆液存在过稠/过稀等都会影响产品生产质量;其二,因造粒机在运行中出现异常情况,例如造粒机在使用过程中,造粒频率没有根据料浆情况进行相应的调整,从而使得造粒机出现喷孔变形情况,或者是孔径、孔数不达标等情况。基于以上,在实际生产作业中,应时刻关注出塔粒子生产情况,以此对生产机器进行适当的调节,从而保证最终生产出来的产品成品率符合质量要求

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(五)防止产品出现结块

在进行高塔硝基复合肥料生产过程中出现产品结块情况,其主要因素在于产品水分含量、包装温度、码放层数、储存条件等等。基于以上在进行实际产品质量管理过程中,可通过以下几点措施来防治产品出现结块现象:其一,对产品生产原料的水分含量进行有效控制,通常情况要求水分含量w(H2O)≤1.5%,同时还要根据生产要求适当调高混合槽温度,这样做的目的在于快速蒸发其中的水分,以此保证最终生产出来的肥料成品养分含量控制在w(H2O)≤1.2%;其二,对于肥料产品的包装温度,一般情况控制在400C为最适宜,这种温度在春季、秋季以及冬季都可达成,而对于夏季,因温度相对比较高,肥料出塔温度一般在840C左右,通过冷却机进行处理后能够降低至400C-45 0C之间,之后再对肥料产品进行引风冷却、延长冷却时间、延长包装线、存入冷却散料库等方式,促使肥料包装温度降低在400C左右,通过这种方式因夏季高温出现肥料结块现象;其三,对于肥料产品储存条件,主要在于储存的温湿度要求,要求温度为250C,湿度为70%,在这样的温湿度条件下不会产生明显产品结块现象;其四,对于防结块剂的添加,应根据规定时间、数量进行添加。对于码放层度,通常以24层作为码放标准,能够避免结块现象。除以上之外,还需要特别注意的是,11-44-0型磷酸一铵中存在的杂质含量相对比较多,因此也就比较容易使得高浓度养分肥料出现结块情况,主要体现在存在时间2h后出现板结,因此为防止因原料杂质导致产品发生结块,生产企业可先对原料进行试用,确定没有风险后再投入大批量试用,以此避免大量肥料产品因此出现结块现象,从而影响产品质量。

总结:综上所述,在实际高塔硝基复合肥生产作业中,生产环节相对比较多,要想从根本上保证肥料生产质量,应从多个指标进行质量控制,合理应用生产设备、掌握相应的生产流程,这样才能促使整个生产作业有序进行,有效保证产品生产合格率。

参考文献:

[1]董正远,崔尚宝,潘芹. 高塔硝基复合肥生产安全技术分析[J]. 磷肥与复肥,2021,36(10):47-52.

[2]张洪影. 高塔硝基复合肥生产工艺及发展探讨[J]. 中国化工贸易,2020,12(23):122-123.

[3]夏群岭,杨星波. 高塔硝基复合肥生产中的危险因素及管控要点[J]. 磷肥与复肥,2022,37(1):18-20.