某电厂汽动辅助给水泵打闸扳机故障根本原因分析

(整期优先)网络出版时间:2022-06-20
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某电厂汽动辅助给水泵打闸扳机故障根本原因分析

刘海常

辽宁红沿河核电有限公司,辽宁 大连 116001


摘要:某电厂汽动辅助给水泵型号为TWL-45S,汽动给水泵在机组调试、日常及大修期间均出现了不同程度的打闸扳机故障问题,根据汽动给水泵机械打闸机构的结构机理并结合现场出现的问题,分析讨论了打闸扳机常见故障的根本原因。

关键词:ASG汽动辅助给水泵;打闸扳机;销轴;间隙K值;


1.背景概述

2016-2-23日执行4ASG003/004PO超速试验过程中, 23时左右启动4ASG004PO,手动打闸停机后,手动复位打闸扳机控制杆失败,多次打闸尝试,不能保证每次都复位成功,复位成功率百分之五十左右,经现场讨论及与主控沟通,现场打开4ASG004PO轴承室上盖,检查复位扳机和扳机销轴,发现复位扳机复位过程中有较大阻力,不能及时、准确复位,进一步决策对打闸扳机整体拆解检查。

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2016-2-24下午13:30打闸扳机不能准确复位问题出票开始处理,截至下午17:00,汽泵超速打闸机构解体完成(该扳机整体部件为宁德调用,非该汽泵配套扳机),发现缺陷:

a.扳机销轴上有明显的压痕,轴套内壁也有划痕,说明销轴与扳机销轴轴套之间曾有异物碾压,导致卡涩,影响扳机复位,现场用金相砂纸打磨光滑,相对活动顺畅;

b.扳机销轴锁紧套与扳机之间存在水锈堆积,影响扳机复位灵活性,现场用WD40清洗并打磨光滑;

c.打闸推杆上两个密封圈磨损严重,影响扳机复位精度和灵活性,更换新备件。

2016-2-24下午6:00回装过程中发现一项影响机械超速关键数据与EOMM不符:塞尺测量扳机与打闸螺栓之间的间隙K值为1.3mm,超出EOMM标准“0.381-0.686mm”,初步判断原因为该打闸扳机非此泵出厂配套扳机,扳机更换后间隙未进行过调整。出于质量保证考虑,决定领取库存扳机备件进行更换,回装后测量K值为0.75mm,符合厂家要求间隙值,遂全部回装继续进行超速试验,回装时由于新扳机同原销柱配合间隙较小,在回装过程中扳机可手动复位,但全部回装后发现扳机无法复位,而经过一定时间后扳机又可自由复位。

2016-2-24凌晨2:30开始启泵进行超速试验,后先后四次启泵,分别于8100、7700、7400、7700rpm启泵瞬间触发机械打闸;经讨论分析,新更换的扳机由于同原有扳机局部弧度偏差,同打闸杆配合不严,启泵时受振动扰动直接脱开导致机械打闸。现场临时拆开轴承室上盖,检查K值同装时相同(0.75mm),但用塞尺塞扳机配合面稍微用力就触发机械打闸,现场拆解检查扳机,扳机同飞锤配合面未发现飞锤击打痕迹,飞锤没有真实打出,而扳机卡扣配合面存在台阶,导致扳机和打闸杆接触面积减小。

2.汽泵打闸扳机工作原理

ASG汽动泵在转子轴中部打闸螺栓,在离心力的作用下,打闸螺栓甩出,打击打闸扳机,扳机脱扣,进而角接触阀落下,使主汽门活塞背部泄压,主汽门迅速关闭,设备停止运行。另外就地设置手动打闸杆,在设备出现异常情况就地可直接手推打闸杆,打闸杆推动打闸扳机,同样可达到停机效果。

机械打闸机构复位过程中,将复位杆扳至水平,带动角接触阀弹簧套上移,直至阀芯将上方的排汽孔密封住,同时复位杆前端的挂钩挂在扳机卡扣上。任何使挂钩脱开的行动都会导致角接阀动作,汽轮机停运。在设计上有两种脱扣保护方式:一是达到机械脱扣值打闸螺栓飞出击脱挂钩,二是手动推压打闸杆使挂钩脱开。

3.原因分析

  1. 机械打闸扳机无法复位问题

针对机械打闸扳机无法准确复位问题,结合解体部件检查原因为:

a.扳机销轴上有明显的压痕,轴套内壁也有划痕,说明销轴与扳机销轴轴套之间曾有异物碾压,导致卡涩,影响扳机复位;

b.扳机销轴锁紧套与扳机之间存在水锈堆积,影响扳机复位灵活性;

c.打闸推杆上两个密封圈磨损严重,影响扳机复位精度和灵活性。

  1. 飞锤同打闸扳机间隙K值超标问题

飞锤同打闸扳机间隙K值按照程序要求为0.381-0.686mm,现场扳机(热试期间从宁德基地调用,同4ASG004PO不是整体配套部件)同飞锤间隙为1.3mm,超出厂家澄清值0.5-1mm,但根据理论分析,打闸扳机同飞锤间隙值只影响飞锤飞出是否能打到扳机,且飞锤全部甩出有一个极短暂时间,在此短暂时间内汽泵转速可能有上升趋势,影响机械打闸值,现场实测飞锤能飞出的长度有3-4mm,足以飞出打到扳机。经得厂家同意直接回装,回装后验证飞锤可直接飞出触发扳机打闸,机械超速值能达到合格范围,厂家针对1.3mm给出澄清。

K值超标原因:

a、主要原因为原有扳机为宁德基地设备部件,当时老外技术人员安装时K值即超标;

b、整套扳机大盖密封垫为新换备件(1mm),新备件较旧备件(0.9mm)厚,但不足以对K值有太大影响。

  1. 机械打闸扳机同销柱配合卡涩问题

新更换的扳机同原有销轴配合,冷态时相对转动两者较为顺滑,且回装过程中(扳机大盖未打力矩)操作打闸复位杆时,可顺畅复位,说明扳机同销轴配合较为顺畅,但待大盖打力矩后,再操作打闸复位杆时,无法正常复位,初步怀疑销柱防脱卡同泵体卡涩或销轴同扳机卡涩导致无法复位,经反复拆装处理,最终认定销轴同扳机卡涩导致无法复位。

本次机械打闸扳机同销柱配合卡涩原因:中间水室温度高达50℃左右,在整套打闸装置安装进中间水室后,由于销柱受热膨胀速度大于扳机受热膨胀速度,导致销柱将扳机配合孔胀死,进而卡涩无法复位,待扳机和销轴受热均匀后销柱同扳机配合转为顺畅。

4.机械打闸扳机组件常见故障根本原因分析

根据打闸扳机组件结构特性以及以往缺陷处理经验,正常机械打闸扳机常见故障点在现场设备上体现有两方面:1、打闸扳机无法复位;2、打闸扳机脱扣。

4.1打闸扳机无法复位

4.1.1打闸扳机本体无法复位

序号

可能的原因

a

销柱同扳机卡涩,扳机无法正常回位;

b

扳机弹簧失去预紧力,扳机无法正常回位。

4.1.2打闸推杆无法复位进而阻碍打闸扳机复位

序号

可能的原因

a

打闸推杆本体卡涩;

b

打闸推杆O圈翻边退槽导致其在导向筒内卡涩;

c

打闸推杆预紧弹簧失效导致打闸杆无法完全回位。

4.1.3复位杆销柱衬套磨损严重,导致径向晃动大,进而扳机无法复位。

4.2打闸扳机脱扣

4.2.1机械超速触发,打闸螺栓甩出打到打闸扳机进而脱扣;

4.2.2现场手动干预打闸杆,打闸杆顶至打闸扳机进而脱扣;

4.2.3打闸扳机同复位杆配合处未卡在正常位置,当设备运行时受振扰动进而脱扣;

序号

可能的原因

a

打闸杆两处H型O圈可能存在翻边,打闸杆没有恢复最外侧,使扳机受力没有卡在正常位置,启泵后受扰动脱扣;

b

打闸扳机销轴处可能存在卡涩,使扳机复位不到位,启泵后受扰动脱扣;

c

复位杆销轴可能存在径向晃动,启泵后受扰动脱扣。


参考文献

[1] EQUIPMENT, OPERATION & MAINTENANCE MANUAL (EOMM) AUXILIARY FEEDWATER TURBINE DRIVEN PUMPS CPR1000 EXTENSION PROJECT. 2011.03.01.