机采挖潜增效配套工艺研究与应用

(整期优先)网络出版时间:2022-05-12
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机采挖潜增效配套工艺研究与应用

葛烨

中原油田分公司濮东采油厂 河南濮阳 457001

摘要:随着油田进入开发后期,目前生产中存在两类突出问题:一是注采不完善井依靠天然能量开采,在生产中表现为“两深两低”的特点:泵挂深、液面深、低产能、泵效低;二是由于层间干扰严重,二三类层潜力却得不到有效发挥。为最大限度挖潜油层的潜力,实现深抽潜力井高效增产目的,为此开展抽油机井挖潜增效配套工艺研究。

关键泵挂;泵效;挖潜增效配套工艺

引言:为解决油田深抽挖潜井存在的检泵周期短、管柱漏失量大及泵效低的难题,找准原因、制定对策,开展了抽油机井挖潜增效配套工艺研究。


随着油田进入开发后期,受油层物性、地质构造、注采完善程度等因素影响,目前生产中存在两类突出问题:

一是部分油藏因地质构造复杂、产层埋藏深、物性相对较差、注采井网不完善等原因,主要依靠天然能量开采,在生产中表现为“两深两低”的特点:泵挂深、液面深、低产能、泵效低。

二是部分区块处于高含水开发阶段,综合含水率达到95%以上,由于层间干扰严重,水淹层压力高于低产层,使低产油层的产能得不到有效发挥,长期高含水、高液面生产,而二三类层潜力却得不到有效发挥。

理论研究表明:充分利用工艺技术进行挖潜,增大下泵深度,放大生产压差,是较为经济、有效的机采挖潜手段。但从工艺配套效果上看,下泵深度增加后将带来以下不利影响:一是杆柱、液柱载荷增大,杆、管、泵失效几率增大,检泵周期短;二是管柱漏失量增大;三是由于井斜因素而偏磨加剧及泵效降低。为解决油田深抽挖潜井存在的以上难题,最大限度挖潜油层的潜力,实现深抽潜力井高效增产目的,为此开展抽油机井挖潜增效配套工艺研究。

(一)研究内容

1、研制长柱塞系列抽油泵,提高抽油泵效率

(1)应用加长柱塞抽油泵,解决凡尔罩、拉杆强度不足问题

随着泵挂加深,杆柱、液柱载荷增大,柱塞受泵筒尺寸限制,上凡尔罩强度不足,大大增加了上凡尔罩断裂几率。

以32mm抽油泵为例:最大尺寸不超过32mm,而上凡尔罩为注塑最薄弱的部分,壁厚只有2.5mm,容易发生断裂现象。

为突破上凡尔罩断裂问题对泵深限制,对普通抽油泵柱塞进行了改进,在柱塞本体与上凡尔罩之间连接加长杆,柱塞部分为密封段,柱塞总体长度6.8m。通过对柱塞改进,上凡尔罩在工作时始终在泵筒外,上凡尔罩直径尺寸加大为50mm。

2)研制新型长柱塞抽油泵,解决漏失量大、泵效低的问题

部分油井存在供液不足的现象,甚至部分井液面在泵吸入口附近,抽油泵承受的压差在20MPa以上,泵漏失严重,泵效低;且随着下泵深度增加,管柱下到造斜点以下的位置,不能避开大井斜段,阀球关闭滞后影响泵效。为提高这类井的生产实效,进行了新型高效长柱塞抽油泵的研制。结构设计主要由泵筒总成、柱塞总成、固定阀总成等部件组成;结构与普通泵不同之处在于泵阀的结构上。

2、改进防卡抽油泵,解决防卡、防气配套问题

对部分低产液油井,由于存在液体粘度小,携带能力差,气油比高,气体影响造成泵效较低。目前主要防卡措施是配套防砂泵,该工艺的缺陷是进液孔固定于抽油泵下端,整个尾管作为沉降空间,无法再配套防气措施。针对现有条件下不能兼顾防气和防卡的问题,开展防卡抽油泵的研究。

3、完善50-63mm四寸套抽油泵,满足小套管井提液要求

随着4寸套管不断增多,小套管井深抽挖潜成为重要课题,现场主要应用专用脱节器,以往由于脱节器对接不顺利及频繁脱扣问题限制, 50mm及以上4寸套专用泵无法推广,仅能配套Φ44mm规格以下管式泵的,不能满足更高液量潜力井的生产要求,因此针对脱节器问题进行了改进完善,使Φ50-63mm四寸套抽油泵得到有效应用。

改进1:对接面进行倒角,在下放杆柱进行对接时,上下导向接头螺旋对准,螺旋壁和螺旋槽刚好对接在一起,倒角可提高对接碰撞的问题,提高对接一次成功率。

改进2:对接器上半套进行双面骑缝防松螺钉定位解决易脱扣问题,延长油井检泵周期。

4、创新大泵深抽工艺,挖掘二三类层潜力

注水开发完善的主力区块目前处于高含水开发阶段,综合含水率达到95%以上,由于层间渗透率级差大,油水分布复杂,大多数油井是多层段生产,层间干扰严重,二三类层潜力得不到有效发挥。应用HY级超高强度抽油杆及16型抽油机,满足地面到地下深抽配套的要求。

(二)取得的主要创新成果

1、长柱塞系列抽油泵应用于边缘区块,在实现泵深突破的同时减少了漏失和断脱现象。(目前Φ32mm泵最大下深可达3300米)

2、防卡系列抽油泵的研制应用,解决了刘庄等高气油比井防卡、防气配套问题,实现了泵效提高,免修期延长的目的。

3、Φ57mm以上抽油泵配套HY抽油杆进行深抽,实现了主力区块多层开采井解放低压油层的目的。通过该技术实施,在未配套减载器情况下,使Φ70mm抽油泵最大下深1800米。

4、4寸套管井Φ50-63mm抽油泵的推广应用,丰富了4寸套管井机采工艺手段,为4寸套管井有效提液提供技术支撑。

(三)现场应用情况

井筒挖潜工艺技术研究与应用共实施167井次,具体实施情况如下:

1、现场应用加长柱塞抽油泵46井次,应用后平均泵深增加225m,平均泵效提高7.6%,平均检泵周期延长91天,累计增油970t。

2、现场应用加长柱塞过桥泵29井次,应用后最大泵深突破至3300m;尾管加长最大达到1400m;平均泵深增加274m,平均使用尾管长度增加466m,平均泵效提高8.1%,平均检泵周期延长84天。

3、研制应用新型高效长柱塞抽油泵,提高抽油泵效率。现场共应用38井次,平均泵效提高13.8%。

4、现场应用防卡泵14井次,泵效提高10.3%,平均检泵周期延长162天。

5、推广应用大泵深抽工艺技术21井次,平均泵深增加345m。

6、推广应用4″套管Φ50-63mm大泵19井次,实施后对接一次成功率100%,平均延长检泵周期134天,累计增油696t。

(四)、结论与认识

1、机采挖潜增效是油田开发中后期较为经济有效的措施,通过加深泵挂放大生产压差,达到了提高油井产能,实现工艺增产的目的,在油田取得了较好的效果。

2、深抽工艺技术作为一种低投入、低风险增效措施,是低渗层挖潜的重要手段,通过完善深抽决策优化技术、研制加长柱塞泵及防卡泵系列、强化相关配套技术支撑,提升了深抽工艺技术的整体水平,收到了良好的经济效益。

3、层间差异大、多层系开发的复杂断块油藏,在产层产能评价、提液技术界限确定等方面还存在一定的认识难度,需要继续加强对产层认识 ,进一步提高深抽选井精准度。

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