长螺旋管内泵压CFG桩加固复合地基施工及质量控制

(整期优先)网络出版时间:2022-05-11
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长螺旋管内泵压 CFG桩加固复合地基施工及质量控制

刘 伟

(中铁十局集团第三建设有限公司,合肥 230088)

[摘要] CFG桩复合地基加固是一种常用的高速铁路地基处理技术,通过桩、桩间土以及褥垫层的共同作用加固地基,本文以某新建车站场路基CFG桩施工为背景,简单介绍了长螺旋钻机管内泵压混凝土CFG桩施工工艺及其主要控制技术,利用平板荷载试验,通过分析CFG桩在加卸载过程中沉降值和荷载的关系,研究了CFG桩的极限承载力和最大沉降值,同时分析了CFG桩施工过程中常见的质量问题及其处理方法,为同类工程的施工提供有益的参考。

[关键词] CFG桩;复合地基;管内泵压;长螺旋钻机;质量控制。

作者简介:刘伟(1978),男,安徽省亳州市人,本科,党委书记、执行董事,高级工程师。

1 工程背景

依托高速铁路项目设计时速350公里,线路在DK135+275.49~DK136+527.66里程之间为车站站场路基,主要地层为淤泥质黏土、粉质黏土及细砂,稳定性较差,设计采用CFG桩进行加固,桩径0.5m,桩间距1.8m和2.0m,按正方形布置,设计桩长为4~12m。CFG桩身28天龄期轴心抗压强度标准值不低于10MPa,单桩承载力设计值为650KN。桩顶设1×1×0.35m的C35钢筋混凝土桩帽。桩帽顶部设0.6m厚碎石垫层,内铺设两层双向经编土工格栅,其抗拉强度不小于110KN/m。CFG桩桩体原材料采用碎石、石屑、粉煤灰、水泥配合而成,强度等级不低于C15。车站CFG桩复合地基结构形式如图1所示:


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图1车站CFG桩复合地基结构形式


2 施工工艺

本工程采用长螺旋钻机管内泵压混凝土施工CFG桩,核心设备是长螺旋钻机、混凝土泵,混凝土在专门的拌和站拌和,罐车运输至施工现场,其工艺流程如图2所示。

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图2香铺站CFG桩施工工艺流程图

2.1 混凝土配合比设计

考虑到螺旋管内泵压灌注成桩对混凝土的流动性、初凝时间与保水性等要求较高,CFG 桩所选外加剂、水、石屑、碎石、粉煤灰、水泥等原材料必须满足设计要求。理论配合比为水泥:粉煤灰:砂:碎石:外加剂:水=1:0.82:5.15:6.05:0.018:0.89。坍落度、初凝时间、终凝时间分别为 160~200 mm、8 h、14 h。

2.2 施工工艺参数的确定

CFG 桩施工之前必须安排试桩,由此对地质情况与施工设备安排情况进行核对,同时确定桩头超灌量、提管速度、灌注混凝土坍落度、控制电流值等工艺参数。此工程施工之前共组织9根桩工艺试验,由此提出了符合设计要求的工艺参数(见表 1)。

2.3桩位控制

桩位控制到位与否直接关乎到 CFG 桩的施工效果。CFG 桩桩位的具体控制流程为:结合设计加固范围与控制桩测量数据,绘制出CFG桩桩位布置图→对控制桩的水准点与坐标进行现场复核→放出 CFG 桩的桩位高程与定位点→记录测量数据→结合 CFG 桩平面测量数据与高程;计算出单根桩的混凝土灌注量与钻进深度→用钢钎对桩位进行现场打眼→把适量白灰放入孔内,以便对桩位进行快速定位。

表1车站CFG桩施工工艺参数

序号

项目名称

实际施工参数

1

钻进速度

1.5~2m/min

2

混凝土坍落度

180~200

3

拔管速度

2~2.5m/min

4

桩位允许偏差

≤50mm

5

桩头超灌量

≥50cm

6

桩身垂直度允许偏差

≤1%

7

钻进至持力层电流

165~190A

8

混凝土泵送压力

9~10MPa

2.4 高程控制及钻机定位

结合 CFG 桩桩长与原地面标高计算出桩顶标高,把桩顶标高标注到钻机竖向杆臂的明显位置,保护桩长应≥50 cm。若桩顶标高与地表之间距离较大,那么保护桩长需达到 70 cm,由此提高 CFG 桩成桩质量。此外,钻机就位流程为:待钻机运至桩位以后,支垫牢固→钻头对准桩位(允许偏差<5 cm)→机身底座调平,对钻杆垂直度进行复核(允许偏差≤1%)→检查钻尖位置。

2.5 钻进成孔

钻孔开始时,关闭钻头阀门,向下移动钻杆至钻头触及地面时,启动马达钻进。先慢后快,同时检查钻孔的偏差并及时纠正。在成孔过程中,发现钻杆摇晃或难钻时,放慢进尺,防止桩孔偏斜、钻杆移位、钻具损坏等。根据钻机塔身上的进尺标记,成孔到达设计标高时,停止钻进。钻进过程中对各项参数需进行详细记录,一人记录电流,一人于钻杆处控制钻进深度,并每人配口哨一只以确保工序各部位协调配合,钻进过程需匀速钻进,根据钻杆上标示控制钻进深度。设备贯入地层过程中,记录电流表或其他能反映贯入阻力的仪表读数和对应地层标高。每贯入1米及仪表突然变化时记录。CFG桩钻进至持力层以下不小于50cm才能停止钻进,判断钻进至持力层的方法是在桩机驾驶室观测电流的变化。钻机开始钻孔及软弱地层钻孔时,电流表指针在50A~70A安,当钻头遇到持力层时,瞬间的电流将增大到110A以上,同时电压下降。此时,可判定钻头已达到持力层。

2.6 混凝土灌注与拔管

钻进至设计深度后,停钻 1~2 分钟后缓慢提升钻杆 0.2~0.3m,然后开始泵料。当钻杆上端的排气阀们溢浆时,表明压满钻杆,停止泵压。缓慢提升钻杆同时不停的压入混合料,提升速度要慢,控制在2~2.5m/min,直至施工完毕,施工完成后,桩顶盖土封顶进行养护。

2.7桩间土开挖

挖除桩顶土首先测定地面标高,并作出标记,计算出挖深,用挖掘机将土一次性挖至设计桩顶标高上20cm处,剩余20cm人工清底挖除。挖掘时严格控制标高,严禁超挖,并注意桩头保护,挖掘机不得挖动CFG桩头。

2.8 桩身质量检测

CFG桩桩间土开挖完成后,根据设计桩顶标高对桩头进行切桩处理,然后利用低应变试验检测仪检测CFG桩桩身完整性,低应变检测频率为不小于10%,利用平板荷载试验检测单桩承载力,平板荷载试验检测频率为不小于2‰。图3为不同桩长的CFG桩平板荷载试验加卸载过程中沉降值与荷载关系曲线。试验中,每级荷载增量为130KN,历时120min,最大荷载加至1300KN后再分级卸载。由图可以看出:桩长10m时,加载至1300KN,最大沉降值为14.45mm,卸载后,残余沉降值为6.57mm;桩长为8m时,加载至1300KN,最大沉降值为15.36mm,卸载后,残余变形为8.24mm。两种情况下,加载至1300KN时,曲线变化平缓,且最大沉降值小于40cm,说明此时CFG桩单桩承载力未达到极限值,说明成桩质量能满足设计要求。

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(a)桩长10m (b)桩长8m

图3 CFG桩加卸载过程中沉降值与荷载关系曲线

3 质量通病及控制措施

3.1 堵管

堵管是长螺旋钻机管内泵压混凝土CFG 桩成桩工艺中经常遇到的问题。堵管发生的原因主要有以下几种:①设备缺陷。管接头不牢固,垫圈破损,导致水泥砂浆流失,会造成堵管。②混合料采用了不合理的配合比。施工中应按规定的配合比严格控制粉煤灰和细骨料用量,一般情况下应控制粉煤灰的用量在 60~80kg/m3范围内。③不当的施工方法。钻杆到规定的要求深度后,通过排气阀排出管内空气,当输送管和钻杆芯管内全部被混合料填满并形成整体后,应及时提出钻杆,以使混合料在规定的压力条件下灌注成桩。④混合料搅拌存在质量缺陷。施工中应严格控制坍落度,保证混合料的坍落度在 16~20cm 范围内,为改善混合料的可泵性,施工中还可在混合料中掺入适量泵送剂。

3.2 串孔

在施工中, 发现在打完A 号桩后, 再施工相邻的B号桩时, 随着钻杆的钻进, 已打完尚未结硬的A 号桩桩顶突然下落, 有的下落2 m 以上, 当B 号桩泵入混合料时能使A 号桩下降的桩顶开始回升, 泵入B 号桩混合料足够时, A号桩顶恢复到桩顶标高(有时恢复不到原桩顶标高), 从而发生窜孔现象。为了预防窜孔对成桩质量的影响, 施工中采取的预控措施为: (1)减少在窜孔区域内打桩的推进排数, 如一次打4排桩改为打2排或者打1排。尽快离开已打的桩, 减少对已打桩扰动能量的积累。(2)采用隔桩隔排的跳打方案, 跳打时及时清理成桩时排出的弃土, 否则一方面会影响桩的施工, 另一方面有窜孔现象不能及时发现。

3.3 桩体上部存在空洞

排气阀门不能正常排气,会使桩体存气,形成空洞,施工时应经常检查排气阀是否堵塞,若发现堵塞,应及时加以清洗。

3.4 桩身夹泥或断桩

在流砂层或流塑状淤泥质黏土层中施工CFG桩时,极易出现桩身夹泥或断桩事故。在此类地质条件下,应严格控制拔管速度,且送料和拔管应连续均匀,始终保证钻头埋深不小于0.5m,并且要适当增加超灌量,直到桩头看到新鲜混凝土再停止泵料。

3.5 混凝土超灌

为了保证成桩质量,在CFG桩施工过程中,往往要保证桩顶一定的超灌量,待桩间土开挖完成以后,再人工凿除超灌桩头。因而如果桩头超灌量控制不好,不仅会浪费混凝土,还会给后续施工带来不便。施工前,要根据设计图纸,组织测量和技术人员勘测施工现场,根据设计要求,结合施工现场的地形地貌特征,同时充分考虑路基结构物、场地排水要求,对施工区域进行分区分段,详细的对高程进行规划,确定桩顶标高,预留50cm超灌量,确定停灰面标高。桩间土开挖完成后,根据桩顶标高,用红油漆标记好桩顶位置,然后在用环切法凿除多余桩头。

4 结论

(1)CFG桩复合地基加固是一种有效的软土地基加固方法,利用长螺旋钻机管内泵送混凝土施工的CFG桩,单桩承载力在1300KN的荷载作用下,仍未达到极限值,最大沉降值和残余沉降值均满足设计和规范要求,成桩质量良好。

(2)施工前应按设计要求由实验室进行配合比实验,施工时按配合比配置混合料。长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工的坍落度宜为 180~200mm;钻孔速度为1.5~2m/min,拔管速度宜为2~2.5m/min。

(3)施工过程中,用加强质量控制,尤其是注意加强控制CFG桩混凝土的质量和拔管速度,防止出现堵管、串孔、断桩、夹泥、孔洞等质量事故。

(4)施工前要进行详细的高程和平面规划,绘制桩位平面布置图和断面图,确定好桩位及桩顶标高,以便对桩头超灌混凝土进行控制。施工完成后及时清除桩间浮土,在根据桩顶标高,凿除超灌桩头。


参考文献

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