850T冷剪机剪切质量攻关

(整期优先)网络出版时间:2022-04-21
/ 2

850T冷剪机剪切质量攻关

伍海明

广西柳钢中金不锈钢有限公司 广西 537600

摘要:从机械结构、环境因素及液压原理上分析850T冷剪机剪切质量不稳定的原因,介绍在机械结构和液压原理等方面的改进措施与实施效果。

关键词:冷剪机;夹紧缸;棒材生产线;

6260d42ac39e0_html_298ee38da56e4f1a.jpg

前 言

850T冷剪机是棒线型材厂生产线上的主要设备之一,是生产棒材进行定尺的重要工序,它正常运行与否,直接影响到生产效率及产品包装质量。为了提高850T冷剪机剪切质量及定尺效率,实施标准化管理,细化对冷剪机维修标准的管控,从源头上控制、规范维修工序及工艺流程标准,确保冷剪机尺定高效稳定。

分析与讨论:

850T冷剪机由主电机和高速轴组件(制动器、离合器、飞轮)组成。高速轴以齿轮为传动介质带动过渡轴,过渡轴带动曲柄连杆机构,从而实现剪切动作。上刀架与固定滑板间的间隙应<0.2~0.3mm,与可调滑板的间隙应尽量减少。上下剪刃间隙应尽量保持在0.2~0.4mm。当上下剪刃的间隙过大时,用手轮带动斜块向下进行调整,使其保持合理间隙。所以剪切质量的好坏关键在于剪刃间隙,此装置的调整好直接影响到剪切的效果。

当冷剪刀架锁不紧时,上下剪刃间隙调节便成了一句空话,主要造成棒材成品剪切断面的质量、钢支弯头及刀座磨损严重等现象,严重时会导致刀座断裂。本文主要总结冷剪机刀座夹锁不紧的原因分析及处理措施。

原因分析:

画布 46

1碟簧组合结构不符合要求。

冷剪刀架夹紧装置采用A型碟簧双层叠加合组合夹紧,液压打开(如图二)。由于双层碟簧复合组合安装预紧比较大,安装上存在一定的困难,所以维修人员不按要求安装,而是采用对合安装。双层复合组合与对合组合的主要区别:由图一可知,总负荷与安装层数成正比,与组合组数无关。所以对合组合总负荷是双层复合组合总负荷的1/2倍。当夹紧器液压打开时,碟簧因过载导致碎裂或弹力系数降低。最终造成冷剪刀座夹不紧,产生剪切弹跳。

16260d42ac39e0_html_111bda2595e63ea3.gif6260d42ac39e0_html_b969e4c79c6b287c.gif —透盖 2—刀片 3—刀座 4—燕尾槽 5—螺母 6—压板7—活塞杆8—碟簧 图一 图二

2、夹紧油缸维修的难点

(1)油缸活塞密封结构单一,易漏油。冷剪机刀座压板有4个油缸,4个油缸的液压系统油路并联组成夹紧装置,当其中一个油缸漏油,会造成其它油缸泄压,导致整个夹紧装置无法打开,以至于无法正常更换刀片。

(2)夹紧装置维修工序繁琐。冷剪机油缸活塞密封更换需要停机,断电,挂牌。等飞轮完全停止才能打开活塞夹紧装置,推出刀架。若因漏油严重无法打开夹紧装置,只有逐个松开活塞杆螺母,再将刀架推出。后续清理、清洗更换整个密封。整个过程至少需要3个小时以上,耽误生产时间。

3环境因素影响

  1. 夹紧油缸内部碟簧端受环境影响损坏。为了满足棒材自动数钢机对螺纹钢断面光洁度的要求,特别在定尺剪切前增加了水冷喷淋装置。冷却水随钢支滴落并冲刷铁屑存积到夹紧装置处。而且铁屑随着水通过活塞排气孔,甚至活塞杆与透盖间隙进入到油缸内部,导致碟簧腐蚀生锈,活塞密封刮伤,碟簧间隔被铁屑填充,压缩行程减小等。

  2. 夹紧压板下易积钢头影响剪切质量。生产剪切作业大量钢头堆积,通过震动弹跳进入压板平面侧油缸透盖安装孔处。当更换刀片作业时,将夹紧装置打开,压板升起,钢头滑落到压板底部。压板长1200mm,升降行程10mm左右,高位时16mm左右,空间常小难发现。再加上活塞杆并列分布,钢头难以清理,导致下刀座钢头顶压板夹不紧现象。

  3. 下刀座夹紧装置腐蚀严重。生产用水因加药存在一定腐蚀性,加剧了刀架与座燕尾槽的磨损,导致夹紧器预紧力下降。甚至与水接触到螺杆,因腐蚀严重而无法取出。

4、维护调整操作不规范

(1)刀片更换垫片调节不规范,原始剪刃间隙数据缺失。因刀座加工精度上存在一定的偏差,所以每一副刀座都需要特别标记好并安装对刀调剪刃间隙,记录数据以备下次更换刀片调节。一旦调刀垫片调节数据出错,就会出现剪切间隙过大、过小、甚至啃刀。再更换另外整副刀座至少也需要二十几分钟,耽误生产时间,增加工艺成本。

(2)刀座燕尾槽基准面随意加垫片,导致刀座基准磨损。当更换刀片时出现啃刀现象时,维护人员为了节省刀座更换时间,随意取来一条打包带塞进刀座燕尾槽基准面来增大剪刃间隙。打包带的宽度小,接触摩擦力不足,不但导致剪切弹跳,影响剪切质量,还使刀座燕尾槽基准面磨损不平。座燕尾槽基准面磨损是不可逆的,会直接影响到所有刀座存在剪切弹跳现象,必须更换座燕尾槽,降低了设备实际使用寿命。

改进与预防:

1改进措施

(1)针对碟簧组合结构符合要求,制作夹紧装置维修标准看板安装到现场。夹紧器维修时参照工步流程操作,必须按照指导安装方式组合碟簧结构(如图四)。

(2)针对活塞密封容易漏油及更换繁琐耗时长,将活塞密封做了以下改进(见图三):①调整活塞密封槽位置,新增加一道密封槽。②第一道密封采用UN型油封。③第二道密封采用双唇密封,加强密封效果并且起到防尘、防刮伤作用。

6260d42ac39e0_html_129a93a10102a119.gif6260d42ac39e0_html_aa7ba95e360128a5.png6260d42ac39e0_html_bbb3bb228873dec2.gif

1—活塞 2—O型圈 3—)型密封 4—双唇密封 5—UN型密封

图三 图四

2夹紧器防护措施

对于夹紧装置油缸碟簧端进水及铁屑情况,不仅要处理进水根源,更要在防护上重视:①在冷剪前3米处开始每隔一米增加一处压缩空气吹扫,使用成品钢上的水滴形成气雾,结合成品余温自然蒸发,当成品运送到冷剪刀口处时已处于干燥状态。②将压板平面侧油缸透盖安装孔及压板侧隙使用橡皮泥填充,既不影响夹紧装置正常使用性能,又避免钢头跌入压板底部。③将油缸螺杆内六角孔及透盖缝隙使用玻璃胶填充,避免孔洞积水积渣。

3规范流程优化操作

  1. 对每一副刀座焊接编号,使用记录表记录对应的安装对刀剪刃间隙、垫片厚度、实际刀片厚度、刀片更换责任人等。对于上线安装出现剪刃间隙不符合要求的,必须下线核对数据,并考核相关责任人。(2)采用惩奖机制,从源头抓起,杜绝刀片安装上线间隙超差,禁止在刀座燕尾槽基准增加垫片。

表1.冷剪刀片尺寸更换记录表

名称

单位:mm

更换原因

更换时间

更换人签名

生产线:五棒

上刀片厚度





1#刀座装载量: mm 2#刀座装载量: mm 3#刀座装载量: mm

下刀片厚度


垫片厚度


剪刃间隙


刀座编号:

①刀座总量为固定值,请不要随意更换,冷剪机刀片间隙0.15MM-0.30MM.(滑块间隙左: mm,右: mm)。②(上刀片厚度+ 下刀片厚度+ 垫片厚度+ 剪刃间隙=刀座装载量)

4制订巩固措施

为了使活动成果能有效保持,小组制订出如下巩固措施并进行标准化,经车间批准,将其纳入了车间及班组的相关文件:

措施标准化表

序号

有效措施

标准化形式

实施时间

1

按设备改造后准备相应的备件

《车间检修制度》

2021年12月

2

执行点巡检制度,对设备改造部位重点巡检

《班组点检制度》

2021年12月


产生成效:

2020年2月在棒型厂第五棒材生产线按照措施实施整改后取得较好成绩,班产最高实现1300T,比改造前增加200T,班产达产率实现93 .35%目标,冷剪机故障频次和时间明显下降,设备运行平稳,员工劳动强度大幅降低。


结论:

  1. 通过优化设备结构、规范维修操作工艺,有效改善了850T冷剪机稳定性,使冷剪机在环境恶劣的生产现场实现高质量、高效率的稳定顺行。

  2. 实施精细化设备管理和加强设备可操作性,降低人工维保强度,实现高效生产。

  3. 构建高效生产理念,提升个人技术技能,大胆创新,持续改善生产。

作者:伍海明,大学学历,工程师,现主要从事设备维修、液压液体技术工作。