降低卡封油井躺井率工艺技术

(整期优先)网络出版时间:2021-11-04
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降低卡封油井躺井率工艺技术

杜艳

中国石化集团中原石油勘探局中原油田分公司濮城采油厂 河南 濮阳 457532

摘要:由于套漏、分层等原因,有些油井不得不下入卡封生产管柱,成为卡封油井。卡封油井受制于管柱结构,无法进行加药、热洗等管理措施,有的井还存在管柱和工作制度上的缺陷,管理难度大,检泵周期短,躺井率高。系统性、针对性开展卡封油井研究和治理,采取针对性技术对策。

关键词:套漏;分层;卡封;防治

1 概况

濮城油田油藏属断块油藏,由于油藏埋藏深(3300m~3500m),产液高温(85℃~125℃)、高矿化度(31~33×104mg/l)和气液比大等特性。造成很多油、水井套漏,有些油井不得不下入卡封生产管柱,成为卡封油井。卡封油井受制于管柱结构,无法进行加药、热洗等管理措施,有的井还存在管柱和工作制度上的缺陷,管理难度大,检泵周期短,躺井率高。目前,针对这一生产难题需要开展系统的研究和治理,以提高开发效益。

2系统性、针对性开展卡封油井研究,采取针对性技术对策

2.1 优化工作制度

2.1.1 合理调整冲次

科学分析功图,在不影响产量的前提下,合理下调冲次,2021年4月平均冲次4.64次/分,比2020年初下降了0.64次/分。

2020年濮城油田采油3区卡封井共下调冲次17口,累积下调冲次16.2次/分,平均单井下调冲次近1次/分,同时做到前后产量稳定。

2.1.2 优化参数

结合躺井,优化泵径、泵深及冲次,力争做到产量稳升,参数合理。这其中,工程、地质紧密结合、充分认识地层能量和潜力至关重要。共实施2口井。其中濮2-614至今有效期231天,累积增液1476.2t、累积增油181.3t。

2.2系统防治偏磨

2.2.1 预防管柱弯曲变形过大

具体做法是设计中明确坐封吨位与现场落实相结合,坐封载荷不得超过80KN。每口卡封油井设计都已明确要求。

2.2.2 优化管柱

部分泵下在封隔器之下,拉杆无法加装固化块预防底部偏磨,因此底部偏磨严重的卡封油井采用过桥泵,泵在封隔器之上,抽油杆柱都可以加装固化块。该类管柱已经在濮城油田8口卡封油井成功应用。

2.2.3 合理利用固化杆

在采用防偏磨软件设计固化杆位置的基础上,底部采用固化杆预防弯曲变形。

2.2.4 其他配套措施

积极采用防偏磨接箍及防偏磨活塞。

2.3蜡的防治

2.3.1 免污染洗井装置

改进管柱,实现反洗井。在卡封油井管柱上加装免污染洗井装置,该装置主要由定压复位反洗阀+皮碗封隔器组成。在需要洗井清蜡的时候,套管反洗开启反洗阀,洗井液经过反洗阀进入油管返回地面,实现热洗清蜡的作用,洗井完毕反洗阀复位,皮碗封隔器起到限位、封隔作用,避免洗井水进入漏点,预防井况恶化。一般下在1000m左右,已经应用2口:濮24-1、濮3-88,计划重点推广。

2.3.2 起杆清蜡

积极实施起杆清蜡,实现小投入、快速消除卡封抽油井严重结蜡影响,提高生产效率,结蜡严重的卡封抽油井不必等到井卡,可以主动实施起杆清蜡,有效提高生产时率、节省费用、提高效益。先后在濮24-1和濮3-88成功实施,成功率100%,共投入费用2万元,缩短作业时间4天,共减少产量损失7吨、价值2.1万元(按3000元/吨计算),2口井合计节省费用20万元。

2口井合计减少产量损失和耗费=20+2.1=22.1万元;

创造经济效益=22.1-2=20.1万元。

2.3.2 利用热源预防结蜡

套管井漏的井,地面从套管注入热源(优选蒸汽),提高卡封管柱上部环境温度,帮助油管排蜡;套管有溢流的井,溢流温度较高,属地下热源,定量控制外排溢流量,也可以有较好效果。

2.4预防腐蚀

2.4.1 作业过程中投加缓蚀剂

目前普遍采用的是吸附型缓蚀剂,缓蚀剂吸附在材料表面,形成保护膜,通过阻止腐蚀介质接触材料起到缓蚀作用。

卡封抽油井下完井管柱过程中,在合适的时机分别从油管、套管灌注缓蚀剂,使缓蚀剂直接对套管、泵、封隔器、油管、抽油杆实施预处理,更好地发挥缓蚀剂的作用。

之前油田各单位没有开展过类似工作。

2.4.2加长尾管

现场发现卡封井一般下部腐蚀更加严重,尾管腐蚀最严重。加长尾管,更多的腐蚀发生在泵下,腐蚀介质经消耗浓度下降,减轻泵上管柱腐蚀。一般采用150m尾管。

2.5预防异物

主要是封隔器解封过程中容易造成胶皮破损,普通筛管无法阻止小块胶皮进入泵筒,从而影响泵正常工作。采用双层筛管可以有效预防异物。

3 应用情况

指导采油管理三区22口卡封油井控躺:调整冲次17口井,优化参数2口,检泵作业12井次,实施卡封油井反洗井管柱2口,起杆清蜡2口。

典型井——濮24-1

濮24-1井2019年2月水井注灰补孔转采,1676.4-1681.6米有漏点,下入卡封管柱,2020年5月13日井卡,解卡不成功,免修期451天。该井产量较高,日产液3.5吨、日产油2.3吨、含水33%,需要尽快恢复生产。

开展的工作:综合判断蜡卡,卡封管柱工作正常,决定实施起杆清蜡;起出抽油杆72根后,抽油杆结蜡减轻,起杆过程中清除抽油杆上的蜡块;油管试压合格;更换转井Φ22mm高强杆50根,下入抽油杆;试抽正常,顺利开井,结蜡影响减轻。

投入费用1万元,缩短作业时间2天,缩短作业时间2天,共减少产量损失4吨、价值1.2万元(按3000元/吨计算);节省油管、封隔器、作业等费用10万元。

4技术及效益评价

4.1 技术指标

平均冲次下降0.64次/分;2020年躺井12井次,年躺井率54.5%,2021年1季度躺井2井次,折算年躺井率36.4%,下降18.1%。

4.2 经济效益

起杆清蜡共投入费用2万元,免污染洗井装置投入工具费用2.4万元,合计投入4.4万元。

折算年减少躺井4井次,减少费用48万元,减少产量损失18吨、价值5.4万元(按吨油3000元计算),创造经济效益53.4万元;

下调冲次后累计生产天数4210天,按一天节约20度电计算,共节约84200度,价值5.89万元(峰谷平均,按0.7元/度计算);

结合检泵优化参数增油181.3t,价值54.39万元(按3000元/吨计算);

起杆清蜡,缩短作业时间4天,共减少产量损失7吨、价值2.1万元(按3000元/吨计算),2口井合计节省费用20万元,共创造价值22.1万元;

合计创造经济价值=53.4+5.89+54.39+22.1=135.78万元。

投入产出比1:30.8。

4.3社会效益

针对性地研究卡封油井瓶颈难题,指导三区卡封油井控躺见到阶段成果,有利于卡封油井稳定开发,有利于降本增效,有利于井况防治、保护地层、保护环境,进一步推广应用将产生更大的效果和效益。

5 结论

随着开发的持续,井眼日益老化,卡封油井呈现日益增多的趋势,配套技术的研究需要加强完善。通过对濮城油田油藏管理三区22口卡封油井进行针对性地系统研究,摸索出了适应性的技术对策,有效延长了检泵周期、降低了躺井率,有利于卡封油井稳定开发、实现效益最大化

参考文献:

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