#1炉燃烧调整——NOx寻优试验分析

(整期优先)网络出版时间:2021-04-16
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# 1 炉燃烧调整—— NOx 寻优试验分析

王泉 赵洪峰

华能渑池热电有限责任公司,河南三门峡 472400


摘要

我厂#1炉锅炉自2020年以来,由于随着配煤掺烧比不断的加大,因掺烧经济煤种发热量低,灰份大,同负荷阶段相比,入炉煤量逐渐上升,相应总风量较相同电负荷情况下升高,由于总煤量的升高,入炉煤内的N含量相对增加,同时叠加总风量的升高,导致我厂#1炉SCR入口NOx较以往大幅度升高,最高达598.3Nm³/h,为维持净烟气NOx在正常超净排放范围内,需要加大喷氨量方可实现。喷氨量的增加,将会导致氨逃逸升高,空预器及尾部烟道有低温腐蚀及堵塞的风险,本次试验力争降低SCR入口NOx,同时保证锅炉安全性与经济性,并为日常运行提供参考和指导。

本次寻优试验对#1炉燃烧配风上做了精细化调整,通过大量试验数据的采集和分析,获得了锅炉“给水--总风量”最佳运行方式。经过优化调整后,#1炉NOx生成量高问题得到了明显改善,通过优化二次风挡板控制方式,其中给水流量650t/h(电负荷220MW)左右,NOx生成降低了131.9Nm³/h,通过优化给水流量与总风量曲线,NOx生成降低了96.7Nm³/h。如能按照推荐的运行方式控制运行参数,#1炉NOx生成量将会得到很大的降低。


关键词:燃烧调整;NOx;给水流量;总风量;CO









1 前言

#1锅炉自2020年6月份掺烧比提高以来,日常运行方式情况下出现SCR入口NOx高、喷氨量大、氨逃逸高等问题,本次在#1炉进行燃烧配风优化调整试验,力争分析并解决此问题,提高机组运行的安全性与经济性,并为日常运行提供参考和指导。

2 煤种情况

目前主要燃用耿村煤、市场煤、煤泥等,主要工业分析如表2-1所示,耿村煤与设计煤较为接近;市场煤煤种较为复杂,热值及含硫量偏高,掺烧时易出现热负荷集中,受热面结渣等问题;煤泥含水量及灰分偏高,掺烧过程中会造成总煤量、总风量增加,NOx生成量增加等问题

3 试验内容

3.1 中心风门调整试验

调整前,A、B、C、D、E层二次风挡板分别为40%/50%/50%/45%/60%,B、C、D、E层中心风开度为100%/100%/100%/100%,前墙上、下层燃尽风为60%/80%,后墙上、下层燃尽风为60%/80%,将B、C、E层燃烧器中心风由100%关小至70%,观察SCR入口NOx及出口CO浓度变化情况。

维持T02工况其他参数不变,将B、C、E层燃烧器中心风由70%关小至50%。观察SCR入口NOx及出口CO浓度变化情况。

通过稳定机组负荷,进行中心风门开度试验,发现关小中心风门后,对NOx生成略有影响,考虑到中心风开度增加后可以推迟煤粉着火,降低燃烧器喷口的燃烧强度,起到预防燃烧器喷口烧损及结焦的目的,除燃烧耿村煤的燃烧器外,其他燃烧器中心风开度均可关小至70%。

3.2 燃尽风挡板调整试验

燃尽风主要作用是为降低NOx的生成,将氧量分级送入炉内,燃尽风为煤粉燃尽提供最后的氧量,燃尽风的风量大小也能影响着炉内热分布情况,正常运行中如炉内热分布均匀,燃尽风前后左右配风方式应均匀配风,当炉内因燃烧器功率不平衡、结焦对辐射换热的影响、燃烧器损坏导致火焰的偏斜等引起炉内热分布不均匀时,需对燃尽风配风重新分配。

维持T03工况其他参数不变,将燃尽风开度由原先前墙上、下层燃尽风60%/80%,后墙上、下层燃尽风60%/80%均开至100%,观察SCR入口NOx及CO浓度的变化情况。

在给水流量、总风量、二次风及中心风门挡板不变的情况下,开大燃尽风挡板后,通过表3-3数据可以得出,燃尽风开大后对抑制NOx生成有一定作用,建议在正常工况下,二次风箱压力不低于0.2Kpa情况下,将燃尽风开至100%,如出现锅炉发生偏烧,璧温超限情况可做适当调整。

3.3 二次风挡板调整试验

二次风通过燃烧器送入炉膛,为煤粉的燃烧提供氧量,通过旋流器加强气流扰动,促进高温烟气的回流,促进煤粉与高温烟气的混合,为燃烧提供良好的条件,二次风挡板开度过大,煤粉富氧燃烧,不利于抑制NOx的生成,如二次风挡板开度过小,虽然能抑制NOx的生成,但由于氧量的降低,主燃烧区域还原气氛增强,很可能造成燃烧器喷口结焦或因二次风不足烧损燃烧器。

维持T04工况其他参数不变,将A、B、C、D、E层二次风挡板分别从40%/50%/50%/45%/60%关至40%40%/40%/40%/40%,观察SCR入口NOx及CO浓度的变化情况。

通过关小下部二次风挡板试验,NOx的生成大幅度降低,且CO浓度并未明显增加,建议在正常工况下,将主燃烧区域二次风挡板关至40%,如出现锅炉发生偏烧,璧温超限情况可做适当调整。

3.4 外二次风调整试验

外二次风也是燃烧器最外围的旋转风,形成外回流区,其一可以卷吸高温烟气来加热空气和煤粉气流,由此二次风与一次风更好的混合,加强燃烧,其二可以防止煤粉气流发生贴墙,引起燃烧器周围水冷壁结焦。

本次试验在ABCE磨煤机运行方式下,将A层外二旋流开度由45/30/45/30°调整至60/30/45/30°,观察SCR入口NOx及CO浓度的变化情况。

通过试验得出,外二次风旋流强度调整后NOx生成没有明显变化,重新调回原运行方式。

3.5 内二次风量调整试验

维持给水流量不变,将E2、E3燃烧器内直流风拉杆由170关至100,燃烧器内二次风量相对降低。观察SCR入口NOx及CO浓度情况。T17为调整前工况,T18为调整后工况。

通过上表可以看出,内二次风量调整后NOx生成没有明显变化,重新调回原运行方式。

3.6总风量调整试验

总风量的大小关系到整个锅炉燃烧氧量的大小,氧量过大,不仅导致NOx生成量过高,同时还会增加送、引风机的单耗,增加厂用电率,影响供电煤耗升高,不合适的总风量同时还能导致排烟度的升高,降低锅炉效率;如果送风量过小,将导致锅炉缺氧燃烧,增加气体和固体未完全燃烧损失,同时缺氧将导致锅炉结焦严重,严重时被迫停炉处理。

在给水流量670t/h左右不变情况下,其他参数不变,将总风量下调30t/h,观察SCR入口NOx及CO浓度的变化情况。

通过试验得出,总风量适当的降低,NOx的生产量有明显降低,同时CO浓度未明显升高,可在各负荷阶段寻找对应最优氧量。

4 试验结论

4.1调整结论

通过对二次风配风、备用磨风量调整、总风量寻优试验,寻找出适合我厂#1炉目前的给水对应总风量曲线及合适的二次风挡板开度,维持目前方式运行,在不影响CO浓度、锅炉垂直水冷壁的情况下,NOx生成量有明显降低,其中给水流量650t/h(电负荷220MW)左右,NOx生成降低了131.9Nm³/h,通过优化给水流量与总风量曲线,NOx生成降低了96.7Nm³/h。

4.2给水--风量曲线

省煤器出口氧量测量设备,目前为氧化锆测量,经常性出现氧量与实际偏差大,误导值班员对正常送风量的调整,而SCR进出口氧量测点为单点测量,只能反映局部氧量,可作为趋势监视,由于我厂为供热机组,本次试验对给水流量与对应风量进行寻优,得出适应我厂的给水与风量曲线。

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