乙炔发生系统降低电石消耗改造

(整期优先)网络出版时间:2020-09-01
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乙炔发生系统降低电石消耗改造

金胜伟

新疆华泰重化工有限责任公司  830019

摘要:当电石生产pvc时,可能会产生各种损耗。例如氯乙烯合成蒸馏,单体聚合。以及包括在一些生产环节上的改善,生产方法的先进,操作以及技术人员的标准改进。比如,处于运输和储存时,体积大的电石比小的电石损耗更少。就此,提出一些方案。

关键词:乙炔 改进 电石 降低消耗

一、发生器转换

华泰重化工公司分公司使用的乙炔发生器为φ3200X7840,六层挡板的搅拌型,电石的发生器顶端的料器由电磁给入,落入挡板的进料管在第一层,流入水进入顶部并发生反应。在搅拌耙齿的作用下,由开始的电石挡板变成多层挡板,于是电石渣石被临时储存在底部,然后有规律地排出。从发生器顶部的淤浆分离器的顶部添加循环的上清液,并使之与从发生器顶部逸出的乙炔反向接触,由此可以去除一些夹带在乙炔中剩下的泥浆甚至还原乙炔的温度,接下来用浆料分离器的顶部来到达发生器的顶端,用来补给反应水,同时在里面增添超量的水以便除去在反应时产生的一些热度;下部溢出一些过量的电石岩料,流入水中一同排放出去。

实际操作中的主要问题是生电石的生产,电石的消耗增加,生电石的存在也对浆料处理系统构成安全隐患。为此,进行了以下更改:浆料分离器的进水口从发生器底部直接改为两个进水口。 一个沿着发生器圆锥体的底部切线进入,另一个从底部垂直进入。目的是驱动发生器底部的水使发生器底部的未反应电石进一步反应,从而减少电石的消耗。插入原始溢流口,然后从第一层挡板的顶部重新打开溢流口。开口的高度在进料管下部端口上方150-300 mm,在水平位置,混合端口的反向旋转被认为是5-10 *。 装机容量为2个单位。另外,浆液分离器仍然容纳少量水以防止浆液进入后续工艺。改造后,加水口变为底部,加水自动控制阀关闭,浆液容易堵塞加水口,使加水自动控制阀的开度最小。修复后,连续观察和取样分析表明,碳化渣中无绿色碳化物,发生器温度稳定,排渣量减少。

二、二储斗乙炔回收

发动机仍在自动校准,第二乙炔气体正在填充燃料箱。即使更换了储层,该部分中的乙炔也消失了。 因此,必须在指定时间内在自动调整之前打开程序设置。 第一容器被动地容纳第二容器,并且乙炔显着减少。 显然,随着存储变得更加重要,总氮消耗也在增加。 改进后,在另一个仓库中减少了乙炔,减少了消耗。

三、渣浆乙炔回收改造

研究表明,浆液中的大部分乙炔位于未水解的“电石芯”中,该芯被氢氧化钙包裹,而其余部分则溶于水。 这些乙炔中的大多数会在浆液处理过程中损失,同时对浆液处理过程构成潜在的安全隐患。

为此,添加了浆料乙炔回收装置,并对发生器溢流系统进行了改进。“具体计划是拆除溢流管的上端并安装溢流缓冲罐。罐体配有双法兰液位计,溢流缓冲罐溢流管的下部连接到截断的溢流管。一侧连接到发电机,两个新的溢流口打开,另一侧连接到溢流装置:135 *原来的溢流管下侧的弯头变成特殊的T形,即添加了向下的旁通管,并添加了新的变频浆料泵连接。原来的溢流口盲目地死在了发电机底部的出口法兰上,因此在变频渣浆泵的出口处增加了一个新的单向截止阀。[1] 为了防止发生器之间的浆液交叉,每个浆液泵都有一个单独的出口管,直到乙炔汽提塔的顶部与物料接触为止。渣浆泵采用变频控制,与发电机液位调节互锁。如果发电机水平低,则渣浆泵电机将减速,并且排放将延迟,直到链条停止排放。如果液位高,则渣浆泵电机的速度将加快,输出量将增加。如果渣浆泵发生故障,发电机的溢流管将自动开始溢流,以确保发电机的液位并确保发电机的正常运行。电石浆从汽提塔顶部进入汽提塔,并通过添加新的水环泵来维持塔内的真空。溶解在浆液中的乙炔通过汽提塔中的闪蒸蒸汽提取,水通过顶部的冷却器冷凝。在水分离器分离水之后,通过水环真空泵将乙炔从乙炔气罐的主管中排出。分离出的水进入汽提的电石浆中。汽提的电石浆料通过液封连续排放到浆料罐中。定期将堆积在发电机底部的硅铁渣排出。[2]

四、控制系统发生转换

通过更新乙炔生产过程的自动控制程序,并将最初使用的手动远程控制更改为自动程序控制,可以改善设备的平稳运行并减少故障的发生。

(1)称重控制被添加到进料系统的每个小储料斗中,当达到设定值时,皮带进料停止。 现有的一个和两个存储桶阀已得到扩展。

(2)该自动控制系统包括自动添加氮气,更换氮气和第一储料斗的两个铲斗交换的系统,并且根据程序自动执行氮气交换,回收和脱氮的过程。

(3)气柜的高度,发电机的压力和电磁振动给料器共同作用,根据所选方法自动供水。 第二个电石存储桶用完后,它将自动为电源供电。 进料和进料操作由程序控制,可以自动完成。

(4)更改清洁部分中所有监视点的DCS控制方法,并将现有的双面操作面板更改为两个计算机操作站。 转换完成后,即可实现电石进料,计量和进料过程的自动控制,从而确保了气柜高度和发生器压力的稳定性。

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六、结语

经过改良,对于转换器的使用感得到很大的提升。反应后的反应温度和反应后气体中乙炔,HCl等成分的含量可以基本控制在指标范围内,而且稳定性相对提高。甚至当超出正常条件也可以正常使用,稳定和持续增加生产增添了负荷,同时减少催化剂消耗和经济效益奠定了良好的基础, 产生压力以保护环境。

[参考文献]

[1]郑石子,颜才南.聚氟乙烯生产与操作[M].北京:化学工业出版杜,2008:237.

[2]邴涓林,黄志明.聚氯乙烯工艺技术[M].北京:化学工业出版社,2007:67.

[3]赵增良.浅谈提高单体转化器使用寿命的措施[].聚氯乙烯,2005(7):39-40.