浅谈降低变压吸附压力波动次数

(整期优先)网络出版时间:2020-06-05
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浅谈降低变压吸附压力波动次数

李鹏飞

黑龙江建龙化工公司 黑龙江省双鸭山市 155100

摘要:某公司60万t/a甲醇装置于2006年9月建成投产。甲醇装置采用德国LURGI公司甲醇工艺技术,以高二氧化碳、高氮气含量的天然气为原料,经过蒸汽一段转化为适合制甲醇的合成气,再经压缩、合成、精馏等工序产出精甲醇。2018年6月,甲醇一期更换了变压吸附的吸附剂后,变压吸附压力出现波动,严重影响了装置的稳定运行。变压吸附压力波动,造成转化炉燃气背力波动、转化炉温度波动、变压吸附入口压力波动、变压吸附氢气波动和变压吸附尾气波动等,该波动可能会给装置带来跳车的风险。因此,找到故障症结,成为十分重要的问题。

关键词:降低;变压吸附;压力;波动次数

1 运行概况

如图1流程所示,合成回路送往变压吸附的驰放气,从吸附罐底部进入,氢气从罐顶部送出,一部分送往压缩机参与合成反应,一部分送往转化单元加氢。尾气从罐底部送入转化炉作为燃料。变压吸附技术是以吸附剂(多孔固体物质)内部表面对气体分子的物理吸附为基础,所选用的吸附剂为多孔固体物质,具有吸附容量大、解吸性能好、分离系数大、机械强度高等特点。吸附剂都具有较大的比表面积,主要是以比表面对气体分子的物理吸附为基础,并且利用吸附剂在高压下易吸附高沸点组分(CO2),不易吸附低沸点组分(H2、N2和Ar等)和高压下被吸附组分吸附容量增加,低压下被吸附组分吸附容量减小的特征来实现分离。

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图1 变压吸附工艺流程

2018年6月检修后,发现变压吸附压力出现波动,针对变压吸附压力波动的情况,对装置检修前后波动情况进行了统计和对比。

表1 更换前变压吸附压力波动的情况

项目

5月10日

5月11日

5月12日

5月13日

5月14日

变压吸附压力波动次数(次/d)

5

3

2

4

5

表2 更换后变压吸附压力波动的情况

项目

6月28日

6月29日

6月30日

7月01日

7月02日

变压吸附压力波动次数(次/d)

30

32

35

34

33

如表1、表2所示,在同等负荷下,更换后的波动次数比更换前的波动次数高近30次/d。

2 变压吸附压力波动原因分析

2.1 压缩机入口压力波动

压缩机入口由两种气体来源,一种是前系统转化单元供给的转化气,一种是变压吸附氢气,如果压缩机入口压力波动,将影响变压吸附出口氢气压力,可能对变压吸附压力造成影响。为了保证收集的数据真实有效,通过如下操作,排除其他因素可能带来的干扰:

(1)将前系统转化单元的负荷控制器投手动控制,排除转化气的影响;

(2)将压缩机入口压力控制器投手动控制,排除压缩机本身影响。

表3 压缩机入口压力

项目

7月1日

7月2日

7月3日

7月4日

7月5日

7月6日

压缩机入口压力/MPa

1.648

1.669

1.633

1.652

1.644

1.657

如表3所示,压缩机入口压力存在轻微波动现象,可以确认该波动是变压吸附波动影响到压缩机入口压力波动,这条因素可以排除。

2.2 阀门本身波动

变压吸附曾经出现过入口负荷调节阀波动和阀芯脱落等现象,因此将变压吸附入口阀门的实际阀位进行了统计。

表4 变压吸附入口压力和阀门开度

项目

7月1日

7月2日

7月3日

7月4日

7月5日

7月6日

入口压力/MPa

2.67

2.92

2.7

2.66

2.91

2.8

阀门开度/%

62.7

62.7

62.7

62.7

62.7

62.7

如表4所示,变压吸附压力波动时,入口阀门开度没有波动,并且该阀门一直处于手动控制,这条因素也可以排除。

2.3 合成回路压力波动

变压吸附的气体来源于合成回路,如果合成回路压力波动,将影响变压吸附压力,可能对变压吸附压力造成影响。为了保证收集的数据真实有效,通过如下操作,排除其他因素可能带来的干扰:

(1)稳定合成塔出口温度,保证合成反应稳定。

(2)数据统计期间不调整驰放气流量,稳定变压吸附负荷。

(3)稳定粗甲醇分离罐液位,防止液位波动引起合成回路压力波动。

表5 合成回路压力

项目

7月1日

7月2日

7月3日

7月4日

7月5日

7月6日

合成回路压力/MPa

7.14

7.15

7.14

7.16

7.15

7.14

如表5所示,合成回路压力比较平稳,这条因素也可以排除。

2.4 吸附剂带液

变压吸附气体如果带液,可能对吸附剂造成损坏,从而影响变压吸附波动。因此对变压吸附入口气体进行了在线分析和手动分析。

表6 合成回路气体组分 导出到%

时间

N2

CH4

CO

CO2

H2

H2O

CH3OH

在线分析

20.86

9.67

4.49

11.67

52.94

0

0.372

手动分析

20.8

9.73

4.45

11.64

53.01

0.37

如表6所示,通过2种分析手段进行分析,发现气体中H2O均未检出,CH3OH甲醇含量存在微量。调取更换新吸附剂之前的分析数据,发现CH3OH都微量的存在。经过咨询厂商,厂商认为微量的CH3OH对吸附剂影响并不大,这条因素也可以排除。

2.5 循环水温度高

调取了变压吸附波动期间循环水给水、回水温度趋势如表7所示,循环水给水温度、回水温度都比较稳定,均在设计值之内,该因素可能对循环量存在很大因素的影响。。

表7 循环水给水和回水温度 导出到℃

项目

7月1日

7月2日

7月3日

7月4日

7月5日

7月6日

7月7日

循环水给水温度

32.1

32.5

32.6

32.3

32.1

32.2

32.4

循环水回水温度

42.9

41.5

42.4

41.7

42.7

42.3

41.8

2.6氢气纯度高

7月2日,16:00—22:00期间,PSA系统是更换吸附剂之后首次出现六塔稳定运行。梳理了和它可能相关的因素,发现变压吸附压力与以下几个方面有关系:

(1)变压吸附稳定期间,六个罐吸附时间都一致。时间不一致后,吸附压力就开始波动。

(2)变压吸附压力从波动到稳定,出口氢气温度总是先升高。

(3)变压吸附氢气纯度在98%~99%左右,吸附压力趋于稳定,高于99%以上开始波动。

如图2、3所示,变压吸附纯度下降后,变压吸附的时间也开始一致,波动开始减小。为了验证答案是否真实,又收集了一些数据,2018年7月3日12:50到2018年7月5日20:00,这期间的吸附时间和氢气纯度跟答案基本一致,该因素可能造成变压吸附压力波动。

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图2 氢气纯度下降

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图3 变压吸附吸附时间开始一致 

3 处理过程

3.1 调整变压吸附操作系数

(1)主控人员调整HC025105操作系数(0.5~1.2),更换之前操作系数控制在0.65左右

(2)增加操作系统是增加吸附时间,氢气纯度下降,氢气流量上升

(3)减少操作系统是减少吸附时间,氢气纯度上升,氢气流量下降

改善前后的对比见图4。

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图4改善前后的对比 

表8 调整后变压吸附波动情况 导出到

项目

9月3日

9月4日

9月5日

9月6日

9月7日

变压吸附波动次数(次/天d)

4

4

5

4

3

如表8所示,经过调整变压吸附操作系数,氢气纯度从99.9%降至98.3%,波动次数由35次/d降至4次/d,该方法有效地降低了变压吸附压力波动次数。

4 结语

通过对变压吸附操作系数进行调整,变压吸附压力波动次数得到了降低。虽然没有完全解决问题,但是找到了影响它的主要因素。下一步将对变压吸附的操作系统进行更换,彻底解决变压吸附压力波动的问题,为整个装置的安全稳定运行提供了有力保障。

参考文献:

[1]钟国强.浅谈降低变压吸附压力波动次数[J].化工设计通讯.2020年01期