热处理冷却系统改造

(整期优先)网络出版时间:2009-09-19
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热处理冷却系统改造

岳粹岭

岳粹岭(淮南舜立机械公司潘集机械厂)

摘要:支架生产的转型带来了产品结构的改变,热处理淬油工件大幅增加,原有冷却系统不能满足生产,产品质量无法保证,并且存在安全隐患。系统分阶段进行改造后,运行良好,产品质量稳步提高,产能提升空间大,实现了企业效益最大化。

关键词:热处理油循环冷却系统改造

我厂热处理车间油淬、油冷工件近十年来,随着支架生产由大修为主转型为支架制造为主、支架大修为辅,生产结构由过去单一的销轴配套生产,转为包括立柱、千斤顶、销轴等在内几乎所有零件全部配套件的生产。为了提高产品的自制率,增加支架大修、制造的净产值,降低生产消耗,增收企业效益,对车间的热处理系统进行了两个阶段的系统改造。

第一阶段的改造是在1999年完成的,当时的生产设备是两台45KW箱式炉和两台75KW箱式炉,年热处理能力约200吨,配套支架生产约100-150架。

热处理车间原有的油冷却系统仅为一个1M3的冷却油箱,而且是采用的自然热传导散热方式,这种配套设施,对于当时大修补套配件的生产是可以满足生产需求的,由于生产结构转型和生产规模的逐步扩大,原有冷却系统根本无法满足生产需求,而且油耗相当大,工件稍多时极易出现油槽的火情,且热处理工件的质量极不稳定,对于人员及设备而言,它是潜在的安全隐患。鉴于生产实际,对原有系统进行了首次改造。

改造方案如下:①加大原有油槽容积,由1M3增至4M3使其热容量增加,提高自然冷却能力;②采用强制冷却循环系统,利用散热器进行自然散热,提高散热面积,加强了油冷却;③对散热器进行二次热交换,采用地下冷水设置冷却水箱,加大热交换能力,降低油温。

系统改造实施过程中,根据生产实际修旧利废,利用闲置的暖风机扇热片做为其散热器,自行设计制作了钢制底阀,结构紧凑合理,使用效果良好,取代了原先故障率极高的自来水常温底阀。

此次改造费用不足3000元,改造相当成功,不仅解决了生产中的难题,降低了生产中的大油耗,还排除了安全隐患,提高了产品硬度质量的稳定性,年创经济效益约300万元。

第二次改造是在2004年完成的,此时的生产设备在原有基础上又新增了两台240KW台车式热处理炉,年热处理能力约为1000吨。原有的冷却系统无法保证生产需要,且不能为热处理产能的进一步提升提供保障。鉴于此,又对热处理的油冷却系统进行了第二次规划设计。施工方案如下:①新增一个10M3的冷却油槽,至于大的水槽中,自然热传导散热。②采用新型的板式冷却器换热系统,选用BRL0.2-18型板式冷却器(合计冷却面积18M2),冷却能力强。③设置了油温自动报警系统,油温高于80度时将产生予警信号,必须人工开启循环齿轮油泵。④新增了油搅拌系统,加强了油流动性,起到辅助散热和改善工件冷却的作用。

此次改造,除新购的板式冷却器,两台齿轮油泵,一台清水泵外,油温报警系统仍旧修利废,采用淘汰的井式炉配用的热电偶及动圈式温度指示调节仪,改造总费用不足2万元。

第二次的油冷却系统的改造,是在首次改造的基础上,重新设计施工的。新型冷却系统是一次质的飞跃,日热处理吨达6000-8000kg,年处理能力达2000-3000吨,为产能提升提供了强大的保障,温控系统的增加,进一步保障了油槽的安全,年创经济效益约3000万元。

两次油冷却系统的改造,经过10多年的生产实践证明,其冷却效果优良,我厂的热处理件质量相当稳定,产能提升空间大,为厂支架生产的规模扩大,奠定了工艺基础,保证了热处理工件质量的稳步提高,实现了企业效益最大化。

参考文献:

[1]热处理手册-热处理设备和工材料.第三版.北京.机械工业出版社.2001.4.

[2]热处理技术数据手册.第二版.北京机械工业出版社.2006.4.

[3]新编实用电工手册.第一版.北京海洋出版社.1990.7.