国产1000MW机组中间点温度高分析与对策

(整期优先)网络出版时间:2015-03-13
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国产1000MW机组中间点温度高分析与对策

杜杨柳

(广东国华粤电台山发电公司广东台山529228)

摘要:本文介绍了典型的1000MW机组二起典型中间点温度高的原因,并深入分析总结防范中间点温度高的措施,对于大型火力发电机组中间点温度高处理处理有借鉴意义。

关键词:中间点温度;温度分析;防范措施

一、概况

台电公司二期锅炉为超超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,锅炉采用一次再热、单炉膛单切圆燃烧、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构塔式布置。由上海锅炉厂有限公司引进Alstom-Power公司BoilerGmbh的技术生产,锅炉型号为SG3091/27.46-M541。

中间点全称为最高分配集箱进口温度,它可以反映锅炉内工况最为恶劣的水冷壁的运行情况,水冷壁的吸热为辐射热,量的大小和炉膛火焰中心有关。因此我们分析导致炉膛火焰中心变化的因素,必然导致中间点温度变化。.超临界锅炉转直流运行后,中间点的地位就相当于亚临界锅炉的汽包水位,是关注的重中之重。中间点要关注的原因是它升高之后MFT会动,并且没有延迟,因此对于它的升高,我们要特别关注。要闹清楚原因,并预估能够升高到多少度,有没有达到保护值的风险。相对中间点的降低没有太大风险,主要是避免高负荷转湿态,相对裕度比较大,不需要太担心。中间点表征的是煤水比匹配程度,中间点升高说明煤水比过小,中间点降低说明煤水比过大。这个也不是那么绝对,因为稳态时中间点才可以反映煤水比匹配程度,而中间点瞬时值可能会变化较大,无法表征煤水比。下面我们对影响的中间点因素逐一分析,并且对其影响程度进行分析。

二、两起典型的中间点温度高分析

2014年4月8日,01:25,机组负荷750MW,AGC投入,C/D/E/F制粉系统运行,AGC指令下降开始降负荷;01:38,机组降负荷560MW,停运F给煤机,继续降负荷,缓慢开启两台汽泵再循环调门。此过程中给水流量指令与反馈一致;01:45,机组负荷降至500MW,煤量大幅回调157.9t/h加至181.7t/h,中间点温度开始上升;01:50,继续降负荷至400MW,锅炉主控降至31.7%,煤量降至129.6t/h,中间点温度由400.8℃升至447.3℃,趋势走平,保护温度466.4℃;01:55,AGC指令升至425MW,煤量大幅度上升最高至169.7t/h,总风量快速上升,立即降焓加水,中间点温度最高至454.6℃开始回落。原因分析:1)01:35,6号炉捞渣机动力油站油压由5.4Mpa上升至6.4Mpa,渣机水温由54度上升至58度,炉内掉焦,导致中间点温度快速上升;2)机组连续快速降负荷,速率1.5%,至机组降至400MW时,锅炉主控过调较为严重,最低至31.7%,制粉系统在负荷变化过程中出力变化较大,机组燃料量出现两次大幅度波动;机组AGC指令由750MW快速降负荷至400MW时,水冷壁前、后墙偏差逐渐加大;因锅炉燃烧器1号角A、B层摆角在50%位置卡涩,与其他三个角偏低10%,1号角SOFA风摆角在指令相同的情况下,就地机械位置与其他3个角偏低40%左右,导致快速降负荷过程中火焰中心偏移,使得锅炉壁温产生偏差;机组给水流量随负荷持续下降,在负荷到位,煤量开始回调过程中,给水流量回调速度较为滞后;两台汽泵再循环调门逐渐开大,对给水流量造成一定扰动;锅炉蓄热开始释放,锅炉热负荷大于工质冷却能力,降负荷时高调门逐渐关小,主汽压升高、蒸汽流量、给水流量降低,加上汽温升高,减温水流量增大,造成水冷壁换热系数增加且工质流量减少。经过分析此次中间点温度异常升高,是由于炉膛掉焦及燃烧器摆角的偏差,导致中间点吸热偏差大造成的。并在AGC指令由400MW升至425MW时产生了较大的风险,此时因快速降负荷锅炉主控过调,燃料量回调幅度较大,在回调过程中突然加负荷,煤量、风量突增,而给水响应较慢,极易引起中间点温度的剧烈变化。且此时中间点温度由于之前掉焦升至447.3℃,距离跳闸值仅19℃,非常危险,立即加水减焓,中间点温度最高至454.6℃开始回落。此次中间点温度异常升高处理的不足之处在于负荷500MW降至400MW过程中,应加强中间点温度的干预和焓值的调整,将中间点温度控制在低位,将危险扼杀在萌芽当中。

2013年12月19日,考虑到6B磨定维完成后尚未试运过,决定下午加负荷时启动B磨,并在13:30分左右通知检修负责人到场共同检查。14:14分前后,因检修负责人仍未赶到,负荷指令已在快速增加,巡检人员回复就地检查B磨外观及方式上无异常可以启磨,决定不再等负责人而先行启磨。随后,AGC指令820MW,C/D/E/F磨煤机煤量82T/H,高调开度100%,过热器温度603℃,再热器温度601℃。此时B磨暖磨结束,启动B给煤机,迅速加煤至26T/H,B层燃烧器火检信号正常,B磨煤机电流39A左右,磨出口温度回落,其他4台磨煤量降至75T/H左右,14点20分,B磨煤机电流突增至81A,炉膛负压至219PA,中间点温度开始上涨趋势,开始进行加水减焓干预,过热器减温水全收,并退出协调转为TF方式减煤,中间点温度仍最高上涨至494.4℃回落。原因分析:1)此次锅炉中间点温度快速上涨的直接原因是B给煤机启动后加煤过快,B磨煤机经过约6分钟积煤后突然出粉,炉内出现小幅爆燃现象,同时又叠加了AGC负荷指令下降导致汽机调门快速关闭,进而导致主蒸汽流量、给水流量快速下降造成的水煤比不协调的因素。2)B磨特性差,给煤机启动后,初期进入磨盘的煤没有形成咬合,而是经过一定量积累后突然咬合并出粉,造成炉膛内部轰燃现象。3)对燃烧器火检信号判断逻辑不清楚。虽火检信号显示上存在一定的不合理之处,给煤机启动即火检信号显示实际信号,给煤机停止显示信号即置0,这在本次启磨中因火检“偷火”现象导致起初显示的火检信号是虚假信号。

三、总结的防范措施

从经历两次中间点温度高异常,结合平时的经验,总结防止中间点温度高的措施:

1、启动下层制粉系统时,由于下层燃烧器对水冷壁吸热影响直接,所以必然会造成中间点温度升高。所以启动制粉系统要做到:1)根据负荷预测早启动、晚停止,留足时间和其他磨出力的裕度,比如预计总煤量超300T/H时,即启动第五台磨。2)启动磨煤机时分离器转速不要设定太高,一般控制在560R/MIN左右,且不要过早投入自动,以便于在给煤机启动初期利于煤粉通过。3)启动给煤机时加煤超过15T/H的防爆煤量后要缓慢逐渐地加煤,并且密切关注磨煤机电流、分离器电流、出入口风压、磨煤机差压及火检信号,磨煤机电流超过3分钟左右仍未变化时,注意检查断煤、堵煤的可能性,做好磨煤机突然出粉的准备,提前降低焓值增加给水。

2、停磨时,由于一次风压设定跟踪最大一台给煤机煤量,一次风压会有升高的过程,为防止一次风压突然升高造成炉内煤粉突增中间点升高,停给煤机前先设低一次风压偏置一定幅度。停磨时,无论从何原因考虑增减吹扫风量,但必须保证额定风量下吹扫10分钟的时间,防止磨煤机或粉管内积粉。

3、当燃烧器摆角位置过低,尤其是下层煤量大时,中间点易偏高。这时:1)如果是水冷壁吸热偏差大造成,则首先通过摆角位置及二次风门等适当调整减少偏差,否则降低焓值设定,控制中间点温度在安全范围。2)如果水冷壁吸热偏差较小,则逐渐摆高摆角位置,通过其他手段调整汽温,如果无效则降低焓值设定,控制中间点温度在安全范围。

4、高负荷段降负荷时高调门往往从全开或较大开度快速关闭,这时主汽压升高、蒸汽流量、给水流量降低,加上为控制汽温迅速开大减温水对汽压的恶化,造成水冷壁换热系数增加且工质流量减少,中间点温度明显升高。因此:1)在高负荷时要通过焓值设定将中间点温度控制在安全范围(460℃以下);2)关注调度曲线变化情况,尽量在预计降负荷前提前降低焓值设定,并将主汽温设定控低到595℃左右,减少减温水影响。

5、若遇堵磨、断煤,或是给水调节失灵等原因造成中间点温度突升时,须进行果断处理:当中间点温度升高与保护值偏差接近30度时,应当立即降焓加水,并通过燃烧调整来降低中间点温度;如果增加给水无效或中间点温度快速直线上升,果断先行退出协调降低煤量,并继续降焓加水,必要时打掉最下层磨,解除给水自动加水,直至中间点温度回头。如果是有磨出现故障引起,则先果断停运故障磨。

6、做好定期维护工作,防止中间点温度偏差大。1)加强锅炉吹灰,防止水冷壁结焦积灰吸热不均,防止锅炉掉焦引起水冷壁吸热大幅增加。2)定期核查燃烧器摆角四角是否存在反向,各层二次风门四角是一次,防止燃烧发生偏斜。3)根据需要进行磨煤机一次风调平试验,防止燃烧发生偏斜。

参考文献:

[1]《1000MW机组辅机运行规程》