锅炉燃烧调整对N0X排放量的分析

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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锅炉燃烧调整对N0X排放量的分析

刘欣

(中国电建甘肃能源巴基斯坦分公司甘肃省兰州市730010)

摘要:目的:通过锅炉燃烧调整降低NOx的生成,减少喷氨量,降低生产成本。方法:通过燃烧调整分别对燃烬风、氧量、磨煤机组合方式、配风方式等对NOX排放量进行分析。结论:降低过量空气系数有利于抑制NOx的生成:(1)采用水平浓淡燃烧技术和在燃烧器顶部布置二次风(OFA)的方法,可以降低锅炉的NOx排放量。(2)燃料型NOx影响比热力型NOx影响总排放量程度大。(3)合理选择制粉系统运行方式,在汽温允许情况下,尽量选择下层制粉系统运行,适当减少磨的运行台数和减少一次风量。(4)选用低NOx燃烧技术时,必须根据具体的条件进行技术经济比较,不仅要考虑降低NOx,还要考虑对火焰的稳定性、燃烧效率、蒸汽温度控制、受热面结渣和腐蚀等的影响。锅炉的NOx污染物排放量最低时,锅炉效率不一定最高。

关键词:燃烧调整;NOX;低氮燃烧;选择性催化还原技术(SCR)

1引言

在燃煤电厂排放的大气污染物中,NOX因对生态环境和人体健康的危害极大,且难以处理,所以成为重点控制排放的污染物之一,随着新《环保法》的实施,对NOX排放的要求更为严格,而多年来,我国对NOX的治理还很有限。我们知道,目前控制NOX排放的主要措施有燃烧中脱硝和燃烧后脱硝两种。如果在燃烧中采用低NOX燃烧器,加之通过合理的燃烧调整,可大大减少NOX的排放量,从而可大大减轻SCR运行成本,因此通过燃烧调整来减少燃煤电厂污染物的排放,具有积极的意义。

煤粉炉烟气中NOx形成分为燃料型、热力型和速度型。在燃用挥发分较高的烟煤时,燃料型NOx含量较多,快速型NOx极少。燃料型NOx是空气中的氧与煤中氮元素热解产物发生反应生成NOx,燃料中氮并非全部转变为NOx,它存在一个转换率,降低此转换率,控制NOx排放总量,可采取:(1)减少燃烧的过量空气系数;(2)控制燃料与空气的前期混合;(3)提高入炉的局部燃料浓度。

热力型NOx是燃烧时空气中的N2和O2在高温下生成的NOx,产生的主要条件是高的燃烧温度使氮分子游离增加化学活性,其次是高的氧浓度,要减少热力型NOx的生成,可采取:(1)减少燃烧最高温度区域范围;(2)降低锅炉燃烧的峰值温度;(3)降低燃烧的过量空气系数和局部氧浓度。

燃烧调整上,维持低氧量燃烧,以配风为主,兼顾其它问题。本文通过燃烧调整分别对燃烬风、氧量、磨组合方式、配风方式等对NOX排放量的试验并进行分析,并得出结论。

2设备概况

为分析锅炉燃烧调整对NOX排放的影响,以国内某发电厂330MW机组1025t/h锅炉为对象,进行了试验研究。该锅炉为上海锅炉厂设计制造的亚临界+一次中间再热+自然循环+平衡通风+煤粉固态排渣汽包炉,燃用煤种为烟煤,锅炉配用中速磨,冷一次风正压直吹式制粉系统,共有五台中速碗式磨煤机,其中四台运行1台备用。煤粉燃烧器布置在炉膛四角,切圆燃烧,四角燃烧器中心线与炉膛中心形成两个相切的假想切圆,采用摆动式水平浓淡分离燃烧器。

燃烧器喷口布置见图1,燃烧器的这种结构和布置应用了低NOX燃烧技术,具体地有:燃烧器设计上属于低NOx燃烧技术。该锅炉喷燃器射流设计为一、二次风同心反切,各层喷燃器四角的二次风射流与一次风射流都有一定程度的夹角,这种设计有利于减少NOx的产生。一是可以减小过剩空气系数。由于炉内煤粉与空气混合强烈,煤粉离开燃烧室的燃尽度增加,因而炉膛过剩空气系数可以减小,省煤器出口烟气含氧量可控制在2.5%(a=1.14)。二是降低烟气中NOx的含量。因二次风略迟后介入一次风气流,减少煤粉火焰根部的氧浓度,抑制了燃料型NOx的形成。

(2)采用WR煤粉燃烧器浓淡分离的技术

该种燃烧器在气粉混合物流经粉管与燃烧器连接的最后一个弯头时,由于离心的作用,大部分煤粉(60~70%)紧贴外沿进入粉管上半部,而煤粉气流中的约50%的空气进入上半部。由于浓侧煤粉气流的空气量少,故抑制了燃料型NOx供富足氧量加以燃尽,整个过程可减少NOx的生成。即使由于局部温度高,热力型NOx的生成有所增加,但因前者起主要作用,因而浓侧的NOx生成减少。淡侧煤粉气流因空气流量多,燃料型NOx生成增多,但因温度低,热力型NOx大大减少,因而NOx生成量也有所减少。所以WR煤粉燃烧器的应用在设计上减少了煤粉炉NOx的生成。

(3)设置并发挥燃烬风的作用

开大最上层的燃尽风开度,可以使燃料层高温区缺氧燃烧,在火焰上升过程温度相对较低时提供富足氧量加以燃尽,整个过程可减少NOx的生成。

3试验方法

按GB10184-1988,《电站锅炉性能试验规程》及《330MW机组集控运行规程》进行锅炉燃烧调整试验,锅炉燃烧调整每个工况,采用网格法在空气预热器的进、出口分别进行烟气取样,经混合器混合后送到烟气分析小车进行分析。

4试验结果与分析

4.1锅炉配风方式对NOx排放量的影响

保持锅炉负荷、氧量、风箱与炉膛的压差、磨煤机组合方式等不变,通过不同的配风方式进行试验,结果如表1所示。从表中可以看出:倒三角配风方式锅炉NOx排放量最低,而正三角配风方式NOx排放量最高,其它两种配风方式NOx的排放量居中。采用倒三角配风方式,在主燃烧区域,锅炉氧量相对较低,因此燃烧的火焰温度也要相对低一些,热力型NOx和燃料型NOx的生成量都减少,在燃烧器区域上部送入过量的空气,有助于燃料燃尽,该区域不是主燃烧区域,火焰温度比较低,即使该区域氧量比较大,NOx的生成量也不会增大,因此,总的NOx排放量比较低,这也说明顶部二次风的投入确实能减少NOx的生成量。但由于燃烧区域下部送入风量比较少,对进入炉膛的煤粉顶托能力不够,致使炉渣可燃物含量比较大。采用正三角配风方式,锅炉的主要风量都从炉膛燃烧区域下部送入,使得主燃烧区域氧量比较大,燃烧的火焰温度也相对较高,从而使热力型NOx和燃料型NOx的生成量增加,总的NOx排放量也就增大。

表1锅炉采用不同配风方式时的试验结果

4.2燃烬风风门挡板及运行磨燃料风门开度对NOX排放量的影响

保持锅炉负荷、氧量、风箱与炉膛的压差、磨煤机组合方式等不变,通过分别调节燃烬风门及运行磨燃料风门开度方式进行试验,结果如表2所示;运行中适当加大燃烬风风门开度有利于降低SCR进口的NOx含量。按上锅厂设备说明书规定,当负荷>75%BMCR时,燃烬风风门挡板应开始有开度,负荷至100%保持全开。如在200MW负荷,SCR投入运行时,可适当保持一定的燃烬风风门挡板开度,以降低SCR进口NOx含量,在保证NOx排放合格的情况下,减少喷氨量。运行中燃料风量的大小对SCR进口NOx含量也有一定的影响,燃料风和一次风喷口角度相同且在其外沿,某一工况下开大燃料风门,燃料风量增加,在燃烧初期属于富氧燃烧,燃料型NOx升高,因此SCR进口NOx含量上升。同理,关小辅助风门,降低辅助风量在总风量不变的情况下相当增加燃料风量,降低了迟介入的风量,燃烧初期属于富氧燃烧,SCR进口NOx含量也是上升的。

表2200MW工况下调整OFA对NOX的影响

4.3氧量对NOX排放量的影响

一、二次风同心反切的燃烧器设计,有利于风粉混和物的充分混合,有利于适当降低氧量运行,而过高的省煤器出口烟气含氧量导致SCR进口NOx含量高。保持锅炉负荷、配风方式及磨煤机组合方式均不变,通过调节送风量来改变锅炉的氧量,进行试验分析。如表3所示。

从表3数据可以看出:随着O2%的增加,锅炉的NOX排放量也在增加。在O2%增加到一定程度以后NOX排放量的增加渐趋平缓。这是因为随着O2%的增加,炉内燃烧区域的供氧量加强,燃烧强度加强,炉膛火焰温度升高,热力型NOX的生成量增大。另外,燃烧区域氧浓度增加,为燃料中的氮化合物燃烧时的热分解产物进一步氧化成NOX提供了条件,从而使燃料型NOX的生成量也增加,因此总的NOX排放量增加。然而随着O2%的进一步增大,送入锅炉的风量已经过大,造成燃烧区域的火焰温度降低,从而使热力型NOX的生成量减少。因此总的NOX排放量的增加趋势平缓。若O2%进一步增大,NOX的生成量还会有降低的趋势。

表3300MW工况下降低氧量对NOX的影响

4.4磨煤机组合运行方式对NOX排放量的影响

保持锅炉负荷,过量空气系数和配风方式不变,通过不同的磨煤机组合运行方式进行试验。

表4上、下层制粉对NOX的影响

从表4可以看出BCDE磨组合运行方式的NOx排放量要比ABCD磨组合运行方式的NOx排放量高。其主要原因是:对于上层BCDE磨组合运行方式,高温区域沿炉膛高度方向比较长,而对于ABCD磨组合运行方式,高温区域主要集中在下部,沿炉膛高度方向就比较短,所以其热力型NOX的生成量就比BCDE磨组合运行方式少,从而使下四层磨组合运行方式总的NOX排放量要比上四层磨组合方式少。

4.5风粉混和物浓度对NOX排放量的影响

保持锅炉225MW负荷、氧量、风箱与炉膛的压差等不变,通过改变磨煤机运行方式:由四台变成三台运行进行试验,结果如表5所示。从表中可以看出:运行中某些负荷段风粉混合物的变化较大,

表5225MW负荷磨运行台数对NOX的影响

例如:当AGC投入时负荷指令从200MW左右开始上涨,启动第四套制粉系统,在负荷指令变化不大的情况下每台给煤机平均给煤量下降,一次风量上升,风粉混和物的浓度下降,燃烧区域处于相对富氧燃烧。燃料型NOx上升,导致SCR进口NOx含量升高,喷氨量升高。因此在日常运行中需尽量保持较高的平均给煤量,三台磨煤机能正常维持的负荷段尽量不启动第四台磨煤机运行。实践证明225MW负荷时三台制粉运行SCR进口的NOx含量远低于四台制粉运行时SCR进口的NOx含量。

4.6磨煤机进口风量调整对NOX排放量的影响

保持锅炉200MW负荷、氧量、风箱与炉膛压差、磨煤机组合方式等不变,通过调节运行磨一次风量进行试验,结果如表6所示。从表中可以看出:增加运行磨煤机一次风量,其风粉浓度发生变化时,会影响NOX的排放。一次风量增加,二次风速相应比较低,刚性也比较弱,二次风会很快与一次风混合。在煤燃烧初始阶段,大部分的挥发分氮(气相氮化合物)随煤中其它挥发物一起释放出来,形成中间产物,如NHi、CH和HCN,在含氧条件下,这些中间产物会氧化成NOx,使燃料型NOx的生成量增大,从而使总的NOx排放量增大。磨煤机负荷下降时如果不对磨煤机进口风量进行调整,将使风粉混和物浓度下降,燃料型NOx升高。因此日常运行中应根据磨煤机负荷调整磨煤机进口风量,调节风煤比在2.0左右,并根据煤质变化加以调节,在保障燃烧安全经济的同时降低SCR进口NOx含量,降低环保运营成本。

表6制粉运行总风量对NOX的影响

5小结

影响煤粉炉烟气NOx形成的因素有:煤种(挥发份、氮量、固定碳)、燃料温度、过量空气系数(a值)、反应区的烟气组成(O2、N2、CO等)、反应停留时间、煤粉细度,其中过量空气系数a为最重要的影响因素,降低过量空气系数有利于抑制NOx的生成。从以上调整试验结果可得出以下结论:

(1)采用水平浓淡燃烧技术和在燃烧器顶部布置二次风(OFA)的方法,可以降低锅炉的NOx排放量。本台锅炉采用该项技术,通过合理的燃烧调整可降低NOx的排放量,到达减小脱硝喷氨量的目的。

(2)燃料型NOx影响比热力型NOx影响总排放量程度大。机组负荷低时,由于过量空气系数有所增大,其NOx排放浓度反而比300MW满负荷时大。通过对锅炉的燃烧调整优化,可以在保证锅炉热效率比较高的情况下,减少NOx的排放量。

(3)合理选择制粉系统运行方式,在汽温允许情况下,尽量选择下层制粉系统运行,适当减少磨的运行台数和减少一次风量,对降低NOx的排放量影响明显。对减少SCR运行成本,大有益处。

(4)选用低NOx燃烧技术时,必须根据具体的条件进行技术经济比较,不仅要考虑降低NOx,还要考虑对火焰的稳定性、燃烧效率、蒸汽温度控制、受热面结渣和腐蚀等的影响。锅炉的NOx污染物排放量最低时,锅炉效率不一定最高。

参考文献:

[1]阎维平,洁净煤发电技术(M),北京,中国电力出版社,2002。

[2]温智勇,宋景慧,锅炉燃烧调整对氮氧化物排放的影响,广东电力,2004年8月,26-28。

[3]冯道显,燃煤电厂选择性催化脱硝工艺的实践与探讨,电力环境保护,2005年6月,第21卷第2期,23-26。