新式抽油杆自封的研制与应用

(整期优先)网络出版时间:2019-11-21
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新式抽油杆自封的研制与应用

李栋1耿志达2白瑞义3

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气

井下作业中心孤岛作业区山东省东营市257000

摘要:随着环境保护工作要求越来越高,作业现场清洁生产问题受到了前所未有的高度重视。目前现场使用的抽油杆自封因自身基础设计局限,无法适应目前的抽油杆组合,在应用抽油杆施工时无法进行有效的清污、自密封,同时达不到井控管理要求,从而容易产生地面污染,增加作业施工总费用。为解决该问题,研制新式抽油杆自封,经过作业现场的抽油杆施工应用,清污、密封性能得到明显改善,取得了较好的防污染效果。

关键词:环境保护井控管理污染密封机械变径抽油杆自封应用效果

1前言

随着社会的不断进步,环境保护工作受到了人们的高度重视。尤其在油田作业行业,已经在大力推行清洁生产,控制油水及废弃物外排,减少环境污染是当前的日常工作的重中之重。为倾力打造“绿色环保”作业施工,孤岛采油厂早在90年代初就提出了“十大无污染作业法”,应用各种各样的机械设备及配套设施消除或降低环境污染,收到了良好的效果。目前油田已进入开发后期,各种生产管柱型式的出现,现有的抽油杆自封已经不能满足井控及清洁生产的要求。为此,研制新式抽油杆变径自封,经过现场多井次应用,取得了较好的刮油、密封效果。

2抽油杆施工污染原因分析

随着油田已进入高含水、甚至特高含水期,抽油杆工作环境越来约恶劣,偏磨已成为不容回避的现实,抽油杆扶正器、抗磨杆、刮蜡器、调弯接头、防蜡器等大直径防偏磨、防腐工具的逐渐应用,对抽油杆自封的性能要求也不断提高,尤其是对自封胶芯可以通过的变径技术参数要求更高,而原有的抽油杆自封主要靠胶芯自身的弹力,使抽油杆本体及接箍均能正常通过,但本体和接箍径向尺寸的差别较大,已经对胶芯的清污、刮油效果有较大影响;且原胶芯采用硬通过的方式进行施工,对抽油杆自身来无明显影响,但对目前应用的大直径防偏磨、防腐工具能造成不可逆的损坏,导致工具入井无法正常使用;因此原一体式抽油杆自封无法与其配套应用,从而造成抽油杆施工时带出原油污染了地面。同时按照井控管理要求,所有拆井口施工必须安装防喷器,从而也导致原一体式抽油杆自封无法正常应用,从而造成起下抽油杆施工无有效清污措施,造成的环境污染不但使治理耗时较长,增加了职工的劳动强度,而且严重影响了作业时效和经济效益。

3新式抽油杆自封的研制

根据抽油杆施工中造成的污染原因,研制新式抽油杆自封,提抽油杆前将其下沉安装在防喷器内,通过大钢圈和大螺丝将支撑盖固定在防喷器上法兰面上,起到清污、刮油防污染的目的,同时密封环空间隙实现良好的井控管理。

3.1结构

新式抽油杆自封主要由上支撑盖(上下均有钢圈槽、带循环出口)、密封组合二部分组成,密封组合由U型垫板、上压盖、复位弹簧、变径胶芯、环形胶芯、下压板、支撑筒等组成(见图1),其主要参数见表1。

表1新式抽油杆自封主要参数

为了防止自封胶皮发生位移、翻转现象的发生,在筒体上加工有纵向导向筋,从而约束变径胶芯的运动方向及路径。

支撑盖强度校核:

从设计手册中查到许用抗剪强度[τ]许=221MPa。针对孤岛油田抽油井的特点,泵挂深度最大不超过2500米,单抽油杆组合为Φ25mm*Φ22*Φ19mm,抽油杆最大负荷约100kN(39N/m×2500m=97.5kN)。

已知抽油杆吊卡的外径为:D=12cm

最大抗剪强度:

Q——支撑板承受的最大负荷

D——抽油杆吊卡的外径

h——支撑板的厚度

图1变径胶芯示意图

3.2工作原理:

1、当杆柱通过新式抽油杆自封时,变径胶芯在弹簧的预应力下处在压缩状态,杆体通过变径胶芯进行刮油、清污、密封,当大直径部分进入变径胶芯,压缩弹簧推动胶皮沿锥面上移,环形胶芯对大直径部位进行刮油、清污、密封,同时推动变径胶芯顺着径向轨道往两边滑动,内径增大,当大直径部分通过变径胶芯后,在复位弹簧力的作用下,将胶皮推回至最小内径至圆锥型支撑筒的下部,抱住抽油杆密封本体,起到刮油、清污、密封的作用。

3.3创新点

(1)变径胶芯既能径向运动,又能沿着锥面轴向运动实现分离与闭合,确保了大直径工具的顺利通过,同时保持良好的密封性能。

(2)新式抽油杆自封能与防喷器配套应用,不增加井口高度,便于职工操作。

(3)新式抽油杆自封能够满足井控要求,当井内发生溢流时,可将上压盖调整压紧,可靠密封杆体环空,通过侧循环出口进行控制放压,以便下步施工。

(4)如压力较高,则将抽油杆悬挂在U型垫板,直接安装井口及总闸门,需进行洗压井施工或进干生产。

(5)将该工具倒置即可进行下抽油杆施工。

4应用效果

4.1现场应用情况

为了检测该装置的现场使用效果,新式抽油杆自封现场进行施工应用。

(1)提抽油杆施工应用6口井进行实验,刮油清污效果较好,起出杆柱本体及相应大直径附件均完好无损,且无明显堆积式油污,效果良好。

(2)下抽油杆施工应用8口井进行试验,对施工中井口油水进行有效引流控制,消除同类施工时的油水无控制外流,基本实现油水不落地的目标。

(3)抽油杆施工模拟出现溢流需装井口进行应急试验,与原抽油杆自封相比降低劳动强度50%,节省应急时间70%,带溢流施工时间减少90%,有效达到预期效果。

该装备以其环保、安全、轻便、快捷的特性,良好的现场实用性、可靠性,对作业现场的节能减排工作有较好的促进性,对清洁生产工作起到有力的保障。

4.2效益评价

(1)经济效益

直接经济效益:

1、降低环保费用:2016年应用抽油杆防污染工具后比未应用前减少地面污染共245井次,以单井青苗赔偿费和环保治理费按2000元计算,可节约环保费用:2000元×245=49万元。同时节约防渗布费用:80元/井次×245井次=1.96万元。

2、缩短占井周期:按单井青苗赔偿费和环保治理费2000元/次标准,需处理污染时间约2h,共减少占井周期:2h×245=490h(约20天),按检泵井3天/口/3万元,可增效约21万元。

(2)社会效益

新式抽油杆自封的应用,对油田节能减排工作提供了有力的支持。

一、消除井口油水无控制外溢,减少环境污染,改善了施工现场的劳动条件,并对现场施工的安全操作提供了良好的基础。

二、安装简单便捷,降低施工人员劳动强度,提高生产实效。

三、结构合理、密封功能可靠,有利于井控管理工作的顺利开展。

四、清污效果良好,便于抽油杆的现场检查,有利于及时发现偏磨、腐蚀等问题,对施工井的后续措施提供有效帮助。

5结论及建议

新式抽油杆自封的研制成功,不仅有效地解决了抽油杆施工污染环境的问题,还对安全、环保工作有很大的促进,同时取得了较大的经济效益和社会效益,保护了环境,为推行持续有序清洁生产、打造绿色作业奠定了坚实的基础,具有良好的推广应用价值。

参考文献:

[1]吴宗泽.机械设计.北京:清华大学出版社,2001.

[2]《井下作业技术数据手册》编写组.井下作业技术数据手册.北京:石油工业出版社,2000.