汽轮机单顺阀切换分析与研究

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
/ 2

汽轮机单顺阀切换分析与研究

何宇光

(黄陵矿业煤矸石发电有限公司陕西黄陵727307)

摘要:本文针对黄陵矿业煤矸石发电公司2*300MW发电机组汽轮机配汽方式进行论述,对单阀和顺序阀运行的优缺点进行了对比,介绍了单顺阀切换的目的。通过对切换前后的各项技术参数进行统计、研究,以解决单顺阀切换过程中存在的问题。

关键词:300MW汽轮机;单阀;顺序阀;切换;振动;温度

黄陵矿业煤矸石发电公司2*300MW发电机组汽轮机由上海汽轮机厂设计制造。汽轮机进汽设有两个高压主汽门和两个中压主汽门、两个中压调门和6个高压调门,正常运行时,高压主汽门、中压主汽门、中压调门保持全开,高压调门调节汽轮机进汽量,调整机组负荷。单阀运行时,6个高压调门同时动作,即同时开大或关小,顺序阀运行时,按照上海汽轮机厂说明书规定,新投产机组在单阀运行六个月后,允许单阀切换为顺序阀运行。

一、单阀/顺序阀

单阀控制,调节方式为节流调节,进汽为全周进汽。该运行方式优点为调节级处金属温度受热均匀,热应力较小,对汽轮机寿命有益;同时,机组响应负荷变化较快,在进行变负荷调峰时,调节级金属温度波动较小。不足之处是,机组在部分负荷运行时,由于所有高压调门都未全开,导致进汽节流,造成节流损失。发电汽耗增大。

顺序阀控制,调节方式为喷嘴调节,进汽为部分进汽。该运行方式优点为,机组在带部分负荷运行时,调门按照DEH逻辑里设定好的阀门开启顺序进行开启,最终阀门状态为,一部分阀门全开或全关,只留一个调门进行调节负荷。这样,进入汽轮机的蒸汽节流少,节流损失较小,发电汽耗减小。缺点是调节级处为部分进汽,调节级处金属温度受热不均匀,热应力较大,对汽轮机寿命不利;同时,在机组负荷变化较频繁时,调节级处运行工况更加恶劣。

我厂在对#2汽轮机进行单顺阀切换时,切换过程历时5min,切换开始前,负荷:245MW,阀门为单阀控制,阀位为:27.5%。负荷投入功率控制,切换开始后,高压调阀按照GV1,2(同时开启)-GV4-GV5-GV6-GV3的顺序进行切换。

GV1和GV2以同样的速率向大开启,GV3逐渐关小至全关,GV4、GV5缓慢开大至全开;随后GV6逐渐关小至全关;最后GV5又关小至30%维持机组负荷在245MW,期间机组负荷最高波动至254MW。最终GV1、GV2、GV4全开,GV3、GV6全关,GV5开度30%调节机组负荷。如图1所示。

二、参数分析

(1)机组轴振的振幅变化

#1轴振X方向由33μm升为75μm,且波动较大,最大值波动至107μm;#1轴振Y方向由37μm升为66μm,且波动较大,最大值波动至100μm。#2轴振X方向由33μm升为53μm,#2轴振Y方向由25μm升为44μm。其它轴振无大的变化。

(2)切换前后其它参数的变化

调节级压力由10.2MPa降为9.7MPa,降幅:0.5MPa;调节级蒸汽温度由501℃降为475℃,降幅:26℃;调节级金属温度由490℃降为477℃,降幅:13℃;高排温度由344℃降为323℃,降幅:21℃;

推力瓦正面中心1、2点,边缘1温度分别升高4℃;轴向位移由-0.42/-0.49mm变为-0.47/-0.51mm,向负方向增大;高压缸温差由2℃增大至6℃;胀差由6.54mm降为6.32mm;主蒸汽流量由794t/h降为764t/h,降幅30t/h;汽耗大约降低0.1kg/KWh。

图1#2机单-顺阀切换阀位开度曲线图

图2#2机阀切换时轴振的变化曲线

1、从阀门/喷嘴组的分布情况来看,机组从单阀控制切为顺阀控制以后,进汽方式从全周进汽变为部分进汽,则调节级的叶片受力发生改变,当在顺阀控制时,某一阀门将要开启时,则调节级所受的应力最大。同时,对于整个机组来讲,在顺阀控制方式下,整个轴系的受汽流激振的可能性变大,可能在某些负荷范围内,某些轴振将会变化较大。

2、由于机组在顺阀控制方式下,高调阀是按一定的先后顺序进行,阀门之间存在一定的重叠度,故在某此负荷下,某个高调门会出现幅度较大的变化,运行当中应加强监视,调整负荷避免阀门大幅波动。

三、结论

1、在单阀切为顺序阀运行后,在机组调峰至低负荷150MW时,由于高排温度较之前单阀运行时降低31℃,因此导致再热汽温偏低。

通过调整主汽压力(适当降低至滑压对应值),高排温度与再热汽温有明显提高。

2、虽然顺序阀运行(喷嘴调节)对汽轮机调节级热应力较单阀运行(节流调节)影响大,但在机组带部分负荷时,对蒸汽节流损失大大减小,数据显示,#2机组发电汽耗较之前降低约0.1kg/KWh,换算为煤耗降低约3.35g/KWh。

结束语

通过对#2机组汽轮机单顺阀进行切换试验,在进行各项数据统计分析后,参数变化均在正常范围内。虽然顺序阀运行(喷嘴调节)对汽轮机调节级热应力较单阀运行(节流调节)影响大,但在机组带部分负荷时,对蒸汽节流损失大大减小,数据显示,#2机组发电汽耗较之前降低约0.1kg/KWh,换算为煤耗降低约3.35g/KWh。因此,在监视并调整好各项运行参数情况下,建议机组在150MW以上负荷并参与调峰时,采用顺序阀进汽方式,提高机组经济性。

参考文献

[1]黄陵矿业煤矸石发电公司《2*300MW汽轮机运行规程》,2014.03.27版本;

[2]《A153型汽轮机说明书》、《汽轮机运行维护说明书》;

[3]《汽轮机运行》.李学忠、孙伟鹏.2014版