关于减少烟厂加料蠕动泵泵管消耗的探究

(整期优先)网络出版时间:2012-01-11
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关于减少烟厂加料蠕动泵泵管消耗的探究

郑秋生

郑秋生

(河北白沙烟草有限责任公司保定卷烟厂,河北保定071000)

中图分类号:TS438文献标识码:A文章编号:1003-2738(2012)01-0000-02

摘要:本文通过对烟厂加料蠕动泵系统进行分析阐述,通过改进加料管路系统,减小管路压力损耗的方法,有效的减少了蠕动泵软管消耗,大大降低了生产成本费用。文章还给出了关于蠕动泵加料系统增加泵管寿命的一些经验与意见,对蠕动泵加料系统管路的改造设计提出了相关建议。

关键词:Masterflex蠕动泵;TygonLFL泵管;伯努利方程;当量长度

一、前言

保定烟厂蠕动泵加料系统,采用美国Masterflex蠕动泵与TygonLFL长寿命泵管,具有高流速条件可承受高压及更换维护方便等优点。但根据生产工艺需要,随着工艺参数的调整,加料负荷的增大,生产中经常出现爆管问题,软管消耗急剧增加。

二、问题的提出

1.2010年工艺指标调整前。

白沙物料流量4000kg/h,瞬时加料量252kg/h,泵管消耗如下:

日期

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

15

16

17

白沙批次

5

6

5

4

6

5

6

5

6

5

6

5

6

更换软管(根)数

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2.工艺参数调整后。

白沙物料流量4300kg/h,瞬时加料量272kg/h,泵管消耗如下:

日期

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

白沙批次

2

2

3

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

更换软管(根)数

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3.工艺参数调整前后对比。

工艺调整前平均0.20根/批次(96元/批次),工艺调整后平均0.48根/批次(231元/批次)泵管消耗费用由以前的96元/批次提升到231元/批次,需要解决。

三、原因分析

(一)车间蠕动泵使用情况分析。

叶片加料使用的是I/P®77600-62泵,TygonLFL06429-89泵管,该泵管设计能力150-400kg/h流量,是该系列最大泵管。相比较,车间梗加香加料采用的是L/S®系列泵,叶丝加香采用的是I/P®系列泵,均工作稳定,未发现问题。但叶片加料处白沙流量从252kg/h提升到272kg/h后,软管损耗明显增多,说明负荷达到了泵管的一定限度。

(二)泵管寿命决定因素。

泵管寿命取决于泵速、泵压、泵管材质、化学相容性以及所传送的液体(介质)的磨蚀性。研磨性介质确实对软管内壁有磨损,使已知的软管壁厚变薄,从而因压缩不严产生内泄或倒流及流量下降;内泄进一步增大了内壁的磨损速度;但高质量的软管泵都应具备软管压缩的调节装置,在泵的使用过程中需不断地调整以阻止内泄和流量下降。

(三)叶片加料蠕动泵工作情况分析。

1.加料工艺调整,其料组配方没有改变,料液温度55℃没有变化。

推论1:料液化学特征没有变化。

推论2:料液物理特性没有变化。(密度ρ=1182kg/m^3)

2.叶片加料负荷增加带来了泵速的变化。

252kg/h泵速约99rpm(脉冲3300)

272kg/h泵速约168rpm(脉冲5600)

推论1:泵速增加,单位时间内软管压缩与摩擦次数增多。

推论2:泵速非规律性增加,说明出现了内泄,加大管路内部磨损。

3.叶片加料负荷变化引起了管径变化,说明泵压急剧增大。

252kg/h泵管膨胀外径25mm

272kg/h泵管膨胀外径32mm

推论1:软管膨胀明显,泵压被动增加,表面摩擦压力增加。

推论2:软管膨胀后,使泵不能很好压服泵管,出现内泄。

四、提出并确定方案

有效减小软管负荷可以有效延长软管寿命,但工艺决定了料液的流量不能改变,料液的温度与成分不能改变,综合考虑确定可选方案:通过加料管路改进,降低泵管负荷。根据伯努利方程,研究工艺变化变化前后,从泵管出口到加料出口段的流体状态变化。因无外力做功方程可写成:

p+ρgz+(1/2)*ρv^2=C

或:p1+ρgz1+(1/2)*ρv1^2=p2+ρgz2+(1/2)*ρv2^2+hf

推出:p1=p2+ρg(z2-z1)+(1/2)*ρ(v2^2-v1^2)+hf

1.管路分析。

工艺改变前后,加料系统管路没有变(即ρg(z2-z1)没变);出料混合室压力没有变(即p2没变);经计算(1/2)*ρ(v2^2-v1^2)变化小于100pa;主要考虑管损变化。利用伯努利方程计算压力损失:Hf=∑λ(l/d)(v^2/2)管路、弯头、碟阀、止回阀等对水流都有阻力,产生水头损失.,现场根据管径可将管路分成三段计算,如下:

主管段1(管路内径d=18-2*2=14mm)

名称

当量长度

数量

总当量长度

突然扩大

0.4m/个

1

0.4m

突然缩小

0.3m/个

1

0.3

标准弯头

0.45m/个

10

4.5m

止回阀

1.2m/个

2

2.4m

管路长度

-------

9

6.0m

流量计

5.0m/个

1

5.0m

主管段2(管路内径d=16-2*2=12mm)

名称

当量长度

数量

总当量长度

管路长度(12mm)

-------

3

3.0m

管段3(管路内径d=14-2*2=10mm)

当量长度

数量

总当量长度

管路长度(12mm)

-------

0.2

0.2m

2.工艺改变前后管路压力损失比较。

带入数据计算:15078-11349=3729Pa,工艺改变前后管路压力损失明显增大。

解决方法,主要考虑根据公式:p=∑λ(l/d)(v^2/2)ρ,通过降低管路当量长度,改变适当改变管路,减少管路压损,改进过程可控,出现问题可以及时回复,可行性较强,确定选定方案。

五、方案实施

现场考察决定首先将管段3,管段2,改为与管段1相同的管径;取消小弯头处的变径,来进行第一步改造,改造根据实际效果确定下一步。

名称

当量长度

数量

总当量长度

标准弯头

0.45m/个

9

4.05m

止回阀

1.2m/个

2

2.4m

管路长度

-------

9.55

9.55m

流量计

5.0m/个

1

5.0m

1.改进后当量长度计算。

∑l=(0.4+0.3+4.5+2.4+9.55+5)=21m

2.改进后理论管损计算。

p1=0.070×21/0.014×1182×0.42^2/2=10946pa

3.改进后理论压损降到工艺改进前水平。

P工艺改变前=11349PaP改进后=10946pa

P改造后<P工艺改变前

六、效果验证

2010年8月12日,进行管路改进,去掉了弯头处;适当截断了泵管长度;改变了管段2直径。

1.改进后管路消耗。

改进后泵管膨胀变形变小,泵速降到102rpm(脉冲3400)。2010年11月份叶片加料更换软管次数统计,经计算软管消耗平均0.196根/批次,软管由改造前消耗0.48根/批次,减少到改造后0.2根/批次。

2.直接经济效益。

生产白沙每批次(500万支)平均节约费用:231-70.6=160.4元,根据本厂生产情况,每年可节省30多万元。

七、结语

通过减少软管出口到料嘴管路压力损失的办法,成功解决了问题。一些烟厂也因为技术改造或工艺参数改变,出现因加料负荷改变出现加料问题。对此建议如下:改造过程中要充分考虑加料能力,加料系统尽可能贴近加料机,管径要合理,这样可有效减小管路压力损失;当出现问题时,除了考虑减少管路损耗外,可以利用伯努利方程,考虑ρg(z2-z1),即适当减小加料所需扬程。在蠕动泵日常保养维护中,建议经常清洗管路,这样有利于减小管阻;建议在泵管表面涂抹凡士林,这样有利于减小摩擦,能降低表面温度,延长泵管寿命。

参考文献:

[1]《化工原理》·姚玉英·天津大学出版社。