浅谈泵站调试运行阶段机组振动原因分析及处理方法

(整期优先)网络出版时间:2015-07-17
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浅谈泵站调试运行阶段机组振动原因分析及处理方法

何明

何明

中山市机电排灌管理总站广东中山528400

摘要:泵站调试运行阶段,机组设备会出现形形式式故障,其中包括电机超负荷、水泵出水量少或不出水、水泵运转时有杂音或振动等情况。机组是泵站工程的核心部分,机组的运行情况直接影响泵站效益发挥,本文从泵站调试阶段水泵运行时机组振动的原因分析,及处理方法,针对个别工程出现的问题,关注泵站工程建设中机组设备的制造质量、安装精度、调试配合,保障机组设备正常平稳运行,发挥泵站效益。

关键词:故障分析;机组振动;处理方法

泵站土建工程基本完工,设备安装完毕,供电线路、消防系统已齐备到位,水工建筑物通过分部工程验收,进水池、出水池满足试运行要求,进行机组设备运行调试。

一、A工程情况、故障及分析处理情况

(一)工程情况:A泵站规模为中型,采用两台1600ZLQ8.3-4.5轴流泵,配套TL630-20/2150电机,设计流量为16.5m3/s;水闸一孔,净宽6m,设计流量为36.3m3/s。

(二)故障情况:经过50个小时试运行,2号水泵机组噪音及振动较大,1号水泵机组情况较好。在11月冬季检查中,发现机组叶片有偏磨损情况,经拆开水泵检查,两台水泵主轴轴套位置有不同程度偏磨损,测量得到1号机组泵轴磨损2mm,2号机组磨损4mm。

(三)故障分析:水泵机组振动主要有两方面,一是机械方面原因,二是水力方面原因。出现叶片偏磨损、主轴偏磨情况主要原因是水泵叶轮不平衡或者安装偏心、水流态情况不稳定。经过建设、监理、厂家、施工、质量监督等单位代表现场检查安装记录,对两台机组主轴摆度(位移)进行现场检测,各部位双幅摆度值最大允许值及相对摆度值满足《泵站安装及验收规范》的规定要求,经过第三方检测,盘车数据满足规范要求,初步排除安装精度的原因。从机组运行流态考虑原因,运行的流态影响机组振动情况应该造成水泵叶片均匀磨损,流态情况应该是有变化的过程,但是现场两台机组开始运行就产生振动,振动状态保持,机组产生磨损程度相差较大,初步判断是泵轴或叶轮平衡有问题,且差异较大。

(四)结论:经各方技术专家分析,水泵叶轮的静平衡精度不够。会议商议安排水泵解体返厂维修,进行泵轴同心度校正,去除泵轴轴套,重新包焊不锈钢轴套,转轮按照国家标准重新校正静平衡。

(五)处理情况:经过泵轴同心度校正,更换轴套,转轮校正静平衡,水泵设备现场安装后盘车数据满足不了规范要求,经过第三方检测,水泵主轴存在弯曲情况,经过第二次返厂处理,修复主轴,把原水泵设备赛龙轴承更换为橡胶轴承,下轴承增加止水环,防止杂质进入轴套,经过改造水泵机组顺利安装调试运行,经过汛期调试运行,冬季检修对叶片及主轴进行复查,主轴及叶片没有发生磨损情况,达到使用要求。

二、B工程情况、故障及分析处理情况

(一)工程情况:B泵站规模为中型,采用三台1400ZLB(K)6.7-2轴流泵,配套TL280-20/1430电机,设计流量为20m3/s;水闸两孔,净宽2×8m,设计流量为54m3/s。

(二)故障情况:水泵(1#)开机平顺,运行1.5分钟,开始出现断续轰隆响声,此时机组没有明显振动,运行2.5分钟左右,响声加剧并持续,水泵机组出现强烈振动,水泵联轴层密封填料位置冒水,机组停机;2#,3#机组情况类似,只是出现异响和振动的时间延后1分多钟。通过水闸联合控制,改变内外水位差及调整运行水位再进行试验,机组运行情况大致相同。

(三)故障分析:从运行试验现场确定机组振动振源来自水泵,水泵机组振动主要有两方面,一是机械方面原因,二是水力方面原因。

1.机械方面:(1)设备机组质量问题;(2)安装精度问题。设备制造原因,叶轮平衡性不好、主轴弯曲等情况均可能引起机组振动。经过调查工厂加工检验记录,发现水泵主轴和叶轮平衡项目,符合设计要求及相关规范,初步判定机组制造质量方面满足要求。安装精度问题,经过建设、监理、厂家、施工、质量监督等单位代表现场检查安装记录,对三台机组主轴摆度(位移)进行现场检测。检测各部位双幅摆度值最大允许值及相对摆度值满足的规范要求,经过第三方检测,盘车数据满足要求,初步排除安装精度的原因。

2.水力方面导致水泵振动原因:(1)进水池内产生偏流、旋涡、喇叭口淹没深度不足引起;(2)气蚀引起;(3)混入异物使叶片流道堵塞引起;(4)流量过大或过小的运行状态引起。分析现场运行情况,淹没深度不足及混入异物使叶片流道堵塞的原因,泵站进水池偏流、旋涡、气蚀及流量过大等情况单一或组合影响水泵机组运行,使水泵产生振动。水流集中从流道入口一侧进入水泵喇叭口,进口断面流速分布不均匀,经过短时运行后,叶轮中心线到后墙之间的大范围形成滞水区,产生大量漩涡并被吸入泵壳。这种状态下水泵内流态极差,流速与水压分布不均匀,对水泵造成振动。

下图为泵站机组安装及流道的数据

图2.1图2.2

(四)结论:经各方技术专家分析,水泵安装过高,出现侧向进水情况,喇叭口后墙距过大,使水泵靠近后墙位置出现滞流区,泵站的进水流态不好,影响机组的运行稳定,引起机组振动。会议商议在1号机组水泵设置进水导流锥,改善水泵的进水流态,观察机组的运行情况,再作其他方案调整。

(五)处理情况:1号机组经过增设导流锥,出现振动的时间(35-40分钟)明显加长,机组振动情况与整改前相同,最终确定机组是流态问题引起故障。对全部机组增设导流锥,增加后墙蜗壳结构,改善机组流态后,运行平稳,机组调试完成,达到使用要求。

三、C工程情况、故障及分析处理情况

(一)工程情况:C工程为小型工程,采用三台32ZLB-100轴流泵,配套80KW电机,设计流量为3.6m3/s。

(三)故障情况:机组启动后,水泵及电机晃动,厂房地面有振感,三台机组情况相似。

(三)故障分析:从运行试验现场确定机组振动是水泵与电机连接位置、水泵座地脚螺栓、电机座地脚螺栓处,水泵机组振动主要有两方面,一是机械方面原因,二是水力方面原因。

1.机械方面:(1)设备机组质量问题;(2)安装精度问题。设备制造原因,叶轮平衡性不好,主轴弯曲等情况均可能引起机组震动。经过调查工厂加工检验记录,发现水泵主轴和叶轮平衡项目,符合设计要求及相关规范,初步判定机组制造质量方面满足要求。安装精度问题,经过建设、监理、厂家、施工、质量监督等单位代表现场检查,施工单位没有安装的记录,经过第三方检测,泵轴与电机轴的同心度、水泵及电机基座螺栓充填不严实,确定安装的原因。

(四)结论:经各方技术专家分析,机组安装不符合规范要求,导致机组振动。

(五)处理情况:重新调平机组轴向的同心度,加固地脚螺栓,经过第三方检测,安装符合要求,机组调试完成,达到使用要求。

四、总结

(一)机组调试过程会出现各种情况,要现场调试、观察、检测,分析故障原因,进行具体分析处理。

(二)市水务局从各个环节的源头抓好泵站建设。设计阶段,要求设计院进行设备及流道比选,筛选优良方案;设备生产阶段,制定《大中型泵站工程水泵、电动机产品出厂联合检查工作指引》,设想引入设备监造工程师,在设备生产监督设备生产质量;安装阶段,引入第三方检测,对设备安装进行飞行检测,保证安装质量;调试运行阶段,加强各现场数据收集,便于分析运行状况。

(三)根据大中型泵站运行情况,量身定制运行管理规程及操作规程,规范管理人员操作守则。

(四)本文主要是以建设管理的角度,对泵站工程发生的机组震动问题提供分析思路和处理方案,所用的原理、依据、公式均出自参考文献。