简介:摘要:磨煤机是火力发电厂的重要设备之一,而磨煤机中磨辊又是磨煤机的关键部件,其质量的优劣,特别是耐磨性能直接影响到制粉的作业率、煤粉质量、磨辊消耗和生产成本。由于任何磨辊材料,在制粉工况条件下,都有较为严重的磨损,磨辊在一定程度的磨损范围内,仍能正常工作。当磨损程度达到某一限度后,外圆过小就失去使用意义,即报废处理。因此,国内外都在大力研究复合铸铁及堆焊磨辊等工艺,其目的就是制造一种新的复合磨辊,使磨辊基体与工作表面分别满足于磨煤时的抗冲击、耐磨损等性能要求。其中,磨辊表面堆焊制造已成为国内外制造、修复磨辊及延长磨辊使用寿命的一个重要手段。采用特制的高铬高碳药芯焊丝,对旧的中速磨煤机磨辊进行堆焊修复,可获得性能较为优异的耐磨层,修复后磨辊经现场运行考核,可有效地提高使用寿命,经济效益和社会效益显著。
简介:摘要现阶段,随着社会的发展,我国的科学技术的发展也有了很大的进步。国电常州发电有限公司630MW机组采用上海重型机器厂生产的HP1003型中速碗式磨煤机,投产十多年后,磨煤机出力开始逐渐降低,石子煤排放量逐渐增大,甚至影响炉膛的燃烧性能。为了改善这种现象,对磨煤机内部进行了改进和优化,最终使得磨煤机出力明显提高,石子煤排量大幅降低。为提高经济效益,现阶段大多数发电企业入炉煤采取掺烧低热值的洗末煤,但洗末煤石子煤量大,经常导致刮板磨损严重,甚至脱落。若刮板脱落或损坏,石子煤无法顺利排出,堆积在一次风室,影响一次风流场,磨煤机出力降低,直接影响发电企业的经济效益。严重时石子煤在一次风室内自燃,影响磨煤机安全运行。本次优化是在刮板原设计基础上通过优化刮板结构和材质升级的方法来延长刮板的使用寿命,减少磨煤机因刮板脱落后的检修时间,保证磨煤机长期安全经济稳定的运行。
简介:摘 要:印尼南苏煤电项目安装2×150MW燃煤机组,采用中速磨煤机直吹式制粉系统。燃用印尼高水分褐煤,设计原煤水份55.3%,煤矿开采的原煤通过蒸汽干燥机将原煤水分干燥至37.8%再送入锅炉原煤斗。机组投产试运后发现蒸汽干燥机将原煤干燥至水分达到49%以下时,整条干燥机系统粉尘飞扬,且粉尘细小无法收集,多次出现自燃和爆炸事故,严重影响机组安全和环境。现场经过反复调试,严格控制各项参数,逐渐摸索出一套适合实际情况的运行控制方式,即将煤干燥后干燥煤水分控制在50%~54%之间,可有效解决粉尘飞扬和自燃爆炸问题,又通过整改旋转煤仓、加空气炮等措施解决了煤仓堵煤问题。因入炉煤水分大,目前,实际运行中采取增加一次风量的方式提高磨煤机出力,在冷风全关情况下,磨煤机入口一次热风温度最高只能达到320℃左右,磨煤机出口风粉混合物温度56~58℃,存在出口分离器和煤粉管道容易出现粘煤、堵煤问题。综上,为解决分离器和煤粉管道粘煤、堵煤问题,提高磨煤机出口温度,降低制粉系统运行风险,开展抽取高温烟气提高磨煤机出口温度方案研究。