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  • 简介:湖北三宁公司氮肥厂现有9万t合成氮生产能力。半水煤气脱硫采用氨水液相催化脱硫法,催化原来使用的PDS+MSQ,脱硫效果不理想,出口H2S基本上在0.12g/m^3(标态)以上,对全厂生产系统带来了较大影响,特别是甲醇触媒寿命短,碳化化肥结品细,水份超

  • 标签: 脱硫催化剂 氮肥行业 合成氮工艺 甲醇 触媒
  • 简介:通过对我厂试用“栲胶+888”双催化法进行半水煤气脱硫的情况进行总结,提出该方法应用的优缺点。

  • 标签: 栲胶 888 双催化剂 半水煤气脱硫
  • 简介:0前言煤化工生产中脱硫是不可缺少的环节,常用的脱硫塔有:塔盘式、空塔喷淋式、填料式(规整填料、散堆填料、格栅填料)。现在大多数厂家使用的是填料塔,但真正用好的不太多,很多厂家一至两年或几个月,塔阻力增大影响生产。我公司一分厂生产能力20万t氨醇,半脱采用TSC酞菁钴催化,从2003年投用至今没有发生堵塔问题。变脱2001年投用,采用栲胶脱硫,那时对我们来说是新生事物,2005年11月18日由于管理不善,长时间泡沫不外溢,悬浮硫严重超标,造成硫堵、托液,塔压差上升0.04MPa,被迫由十机减至七机生产,经过加入山东淄博森淼清洗剂进行清洗,同时加强管理,将泡沫及时外溢,塔压差逐渐下降,至11月21日能加至十机维持生产,2006年6月份检修时更换下段填料,使用至今未发生问题。

  • 标签: 化工生产 脱硫催化剂 应用 规整填料 脱硫塔
  • 简介:我公司现有合成氨的生产能力为年产10万t。近年来随着企业规模的扩大和原料煤的调整,使半水煤气中总硫含量上升,尤其有机硫上升到占总硫的30%以上,半水煤气脱硫系统存在的问题就暴露了出来。主要是设备偏小和KCA法不能脱有机硫,不但半脱出口

  • 标签: 半水煤气 888脱硫催化剂 有机硫 总硫含量 原料煤 合成氨
  • 简介:0前言久泰能源科技有限公司是以生产甲醇、二甲醚为主要产品的大型化工能源企业。该公司自主研发的“液相复合酸法催化脱水生产二甲醚”工艺已获得国家专利。其工艺技术达到领先水平,现己形成了年产250kt甲醇、1000kt二甲醚的生产能力,是目前世界上规模最大的二甲醚生产企业。

  • 标签: 甲醇催化剂 常温精脱硫 应用 生产能力 催化脱水 二甲醚
  • 简介:伴随着合成氨能力的扩大和国家环保严格的要求,无论是半水煤气,还是焦炉气生产合成氨和甲醇,脱硫是生产中必不可少的一道工序,此工序设备配套是否合理,工艺指标是否认真执行,催化是否发挥其作用,直接影响后工序的生产是否顺利进行。现在大多公司设备基本配套,大都能满足生产要求,工艺指标执行得也不错,可生产仍出现问题。笔者通过市场走访发现,大多出现问题的企业,主要是催化选择不佳,都是选择小作坊的,价格比较低廉的,

  • 标签: 脱硫催化剂 变脱 一道工序 设备配套 工艺指标 半水煤气
  • 简介:据统计我国甲醇生产厂已达200多家,并仍在继续增加,所用甲醇合成催化为铜基催化。该类催化活性高、选择性好、操作条件温和、但对于原料气的纯度要求较高,特别是对硫、铁、镍和氯等杂质非常敏感,极易引起甲醇合成催化的失活,硫及氯对催化的影响已引起广大厂家的高度重视,而羰基铁、镍由于受分析条件限制,被广大厂家所忽视,脱除原料气中的羰基铁、镍能有效地延长甲醇合成催化的寿命,降低粗甲醇中的杂质含量,降低生产成本,使生产管理登上一个新的台阶。

  • 标签: 甲醇 合成 催化剂 保护剂
  • 简介:甲醇在有机合成工业中是仅次于烯烃和芳烃的重要基础有机原料。近年来,甲醇的生产能力发展速度很快,使甲醇催化的用量大幅度增加,但生产中失效的催化往往被作为废渣处理。为了充分回收利用废催化中的有效成分,用于新甲醇催化的生产,降低生产成本,减轻排放对环境的污染,经过几年的探索和实践,我们开发了酸溶法回收废催化的新技术,铜、锌回收率可达85%以上,取得了较好的经济效益和社会效益。

  • 标签: 甲醇 催化剂 回收 酸溶法 有机合成 烯烃
  • 简介:我公司甲醇为联醇生产,甲醇是双塔两套系统并联生产。我公司甲醇自投产以来生产稳定,催化的使用寿命一般没有大的波动,但是前段时间却突然发生了甲醇催化中毒,导致甲醇装置停产更换催化。本文就甲醇催化中毒的原因作一分析,以供同行们参考。

  • 标签: 甲醇催化剂 中毒原因 催化剂中毒 联醇生产 使用寿命 甲醇装置