简介:摘要介绍单个调节阀摆动诱发的,因油动机伺服阀进油滤网(文中简称“滤网”)污堵导致汽轮机多个调节阀自行关闭等开度间断性不受控的摆动问题分析与处理。案例中因伺服阀线缆接头松动导致#2高压调节阀GV2摆动。GV2摆动运行及其检修投退,存在油动机供油波动,乃至其余各调节阀油动机供油波动,加之油质泡沫特性差也会引起供油波动,从而诱发多个调节阀摆动问题。究其原因,滤网污堵是要因,存在两种情况导致调节阀摆动,一是油流冲击,滤网上积存杂质渗透进入下游伺服阀,造成伺服阀喷嘴、滑阀卡涩或节流孔堵塞;二是滤网污堵,滤网通流能力下降,油流波动变化,时断时续供油不足所致。消除伺服阀线缆松动,解决GV2摆动,通过滤网更换,彻底解决多个调节阀摆动问题。油动机供油波动及滤网污堵造成供油不足的分析思路,通过滤网更换得以验证,值得参考。滤网污堵直接导致调节阀摆动的事实值得关注,引以为鉴。短暂的伺服阀卡涩或节流孔堵塞是滤网污堵失效的表现形式与结果,处理时应先更换滤网的观点值得采纳。
简介:摘要现阶段,我国烟草工业企业部分配备了德国虹霓公司的PT-M5卷烟机组、KDF4成型机组或者是许昌烟草机械有限责任公司的ZL29成型机组(即国产化KDF4机组),这些机组中均大量使用了德国AMK公司的AMK伺服控制技术,其中包含了AMK伺服控制器,AMK伺服电机,AMK控制网络组件,在实际维修及维护过程中发现1、AMK伺服相关故障存在着故障点判断难,维修时间较长的问题。2、AMK故障电机维修后调试困难。因此,搭建一个和生产实际相同的AMK伺服电机调试平台,对相关结合故障进行模拟,有助于我们对AMK伺服控制系统的研究。同时,结合AMK公司的APEXPRO软件,又能够帮助我们维修AMK伺服电机,并对维修过的AMK伺服电机进行测试及调试。
简介:摘要近年来我国电力事业快速发展,建立了大量的发电厂和发电设备,但是由于中国能源分布不均匀,煤炭资源在北方和西北,水能资源在西南,而能源需求在东部,为了将电能更快更高效地输送到用户手中我国开始了大规模的输电线路建设,例如西电东送工程就是其中的典型代表。特高压输电技术能够更好地实现电力输送,减少电力输送过程中的能量损失并提高输电效率。换流站是电力输送特别是特高压输电中的主要设备,而换流阀则是换流站中的核心部件,对于换流站的工作效果有着至关重要的影响。换流阀阀冷设备作为换流阀的主要辅助设备能够有效降低内冷水的温度,保障换流阀的正常工作。本文主要对换流站换流阀阀冷设备安装方法展开分析。
简介:摘要永磁同步电机具有体积小、重量轻、高效率、高输出转矩、高功率密度等优点。永磁同步电机伺服驱动中主要有三个控制闭环,即位置环、速度环和电流环,其中电流闭环是系统的最内环,它要求的响应频率是最快的,中间环节为速度控制环。和传统的感应式交流电动机、电励磁同步电动机相比,PMSM的优势主要体现在结构上没有转子励磁绕组,所以其损耗比较低,效率较高;整体结构简单,同等容量下体积小且功率密度高;矢量变换控制较感应电机简单很多,却能获得极佳的运动控制效果;动态响应速度非常快,转矩的波动系数也很小。从整体性能上来看,PMSM几乎成为当前人们在高性能驱动领域中的最佳选择之重量轻、高效率、高输出转矩永磁同步电机具有体积小、重量轻、高效率、高输出转矩、高功率密度等优点。永磁同步电机伺服驱动中主要有三个控制闭环,即位置环、速度环和电流环,其中电流闭环是系统的最内环,它要求的响应频率是最快的,中间环节为速度控制环。和传统的感应式交流电动机、电励磁同步电动机相比,PMSM的优势主要体现在结构上没有转子励磁绕组,所以其损耗比较低,效率较高;整体结构简单,同等容量下体积小且功率密度高;矢量变换控制较感应电机简单很多,却能获得极佳的运动控制效果;动态响应速度非常快,转矩的波动系数也很小。从整体性能上来看,PMSM几乎成为当前人们在高性能驱动领域中的最佳选择之永磁同步电机具有体积小、、高功率密度等优点。永磁同步电机伺服驱动中主要有三个控制闭环,即位置环、速度环和电流环,其中电流闭环是系统的最内环,它要求的响应频率是最快的,中间环节为速度控制环。和传统的感应式交流电动机、电励磁同步电动机相比,PMSM的优势主要体现在结构上没有转子励磁绕组,所以其损耗比较低,效率较高;整体结构简单,同等容量下体积小且功率密度高;矢量变换控制较感应电机简单很多,却能获得极佳的运动控制效果;动态响应速度非常快,转矩的波动系数也很小。从整体性能上来看,PMSM几乎成为当前人们在高性能驱动领域中的最佳选择之一。