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17 个结果
  • 简介:1.前言当今,国内外钢铁界为了进一步降低钢的成本,提高钢的质量而积极开发铁水的预处理特别是磷技术。近年来,国内外钢铁厂的生产实践证明,要想使铁水充分进行有效的磷、脱硫并降低磷、脱硫剂的单耗,首先必须对铁水进行硅处理。以往的研究结果表明,在将铁水中含硅量至0.20—0.15%以下的条件下,铁水才能有效地进行磷脱硫,所需要的磷、脱硫剂的耗量为最低,即硅是磷的前提。目前,国内外钢铁厂采用的铁水预硅方法主要有高炉出铁场硅法,鱼雷混铁车

  • 标签: 脱硅剂 脱硅反应 高炉出铁场 脱硅速度 铁水罐 铁水温降
  • 简介:介绍了氟在氧化铍生产过程中的危害.为了满足现有产品质量的要求,对高氟铍矿石进行了氟试验,并将氟控制在工艺允许的范围之内.目前此方法是氟处理的较好方法,设备简单,投资省、见效快.

  • 标签: 高氟铍矿石 脱氟 络合物
  • 简介:介绍了管机的作用、结构特点、孔型设计和参数计算步骤.应用理论计算结果加工的管机孔型,不仅能够顺利管,而且能得到高精度的荒管.管机孔型的运用效果证明了这种管机孔型参数的计算方法是可靠的.

  • 标签: 三辊脱管机 孔型设计 参数计算
  • 简介:磷是炼钢过程中最重要的任务之一。为了有效地完成磷任务,需要应用热力学方法进行指导,通过热力学分析可得出“三高一低”的磷方法,从而为掌握和控制炼钢中磷反应奠定了理论基础。

  • 标签: 炼钢 脱磷 热力学分析
  • 简介:本文以节能降耗为出发点,阐述了烧结法粗液硅工艺的发展过程,从蒸汽直接加热连续硅到蒸汽间接加热连续硅,通过多方面的试验探索及验证,提出了烧结法粗液硅的改进方法:一段硅运用常压硅技术、钠硅渣彻底分离后二段硅使用HCAC添加剂等,可以从根本上改变高能耗的硅现状,在提高精液A/S的前提下,尽可能降低Al2O3的损失.

  • 标签: 烧结法脱硅工艺 能耗 硅量指数 HCAC添加剂
  • 简介:基于我国钢铁工业烧结烟气各污染物的排放标准要求和污染控制技术现状,分析国内外典型钢铁烧结烟气多污染物协同控制技术——活性炭吸附工艺、LJS-FGD多污染物协同净化工艺和催化氧化法综合清洁技术等多种技术的主要特点、存在问题,对其技术经济及减排效果进行比较。

  • 标签: 烧结烟气 多污染物 脱硝
  • 简介:基于连续铜炉的工作原理,分析连续铜炉在江西铜业铅锌金属有限公司的运行情况。分析认为,连续铜工艺操作简便、运行平稳、操作环境良好,满足环保要求,应被推广应用。

  • 标签: 连续脱铜炉 粗铅 火法精炼 除铜 冰铜
  • 简介:介绍了紫金铜业公司采用诱导法砷工艺的原理和流程。对生产实践中技术数据进行分析,提出对工艺技术措施进行优化的方法,找到了铜砷的最佳工艺条件。通过对工艺条件进行准确的控制,砷效率达到90%以上,并取得了较好的经济技术效益。

  • 标签: 铜电解 电解液净化 诱导法脱砷 脱砷效率 工艺优化
  • 简介:简介我厂列管式间接加热连续硅工艺设计,详述在生产应用过程中的改进和完善,对今后连续硅的稳定操作和预热器的优化清洗进行了探讨。

  • 标签: 间接加热 连续脱硅 预热器 脱硅工序
  • 简介:本文介绍了对铜电解液净化系统中硫酸铜铜工艺的改进,通过解决目前蒸发系统及冷却结晶工序存在的问题,使得蒸发后液比重由1.39~1.41提高至1.41~1.43,滤液含铜由25.5g/l降至21.8g/1,有效提高了净液系统处理能力。

  • 标签: 电解液 净化 硫酸铜 比重 结晶 真空蒸发
  • 简介:本文介绍了以工业盐酸为原料,开发析吸收工艺,以及该工艺技术在化工厂1000t/a试剂盐酸生产系统中的应用。

  • 标签: 脱析 吸收 试剂盐酸
  • 简介:介绍了紫金铜业的诱导法和某厂的并联循环电积铜砷,并对两者工艺流程、特点和应用情况进行对比分析。诱导法杂环保、全面,但能耗较大、电效不高。并联循环法在对砷有很好的脱除率和电流效率,需处理黑铜量少,工艺参数控制简单。

  • 标签: 诱导法 并联循环 电积脱铜砷 电解液净化 除杂 电流效率
  • 简介:首先统计了三种主流铜冶炼工艺过程中砷在烟尘中的分布情况,列举了国内代表性铜冶炼厂家产出的含砷烟尘的组成。然后针对这些烟尘综述了目前含砷烟尘砷的三种主流工艺,并简要分析了各工艺的适应范围及优缺点。最后总结了目前具有工业化应用潜力的砷新技术,并对此进行了展望。

  • 标签: 铜冶炼 含砷烟尘 脱砷工艺
  • 简介:介绍了万年含砷银金矿回转窑焙烧砷工艺试验研究与工业实践。认为该工艺砷技术可靠,指标稳定,经济上合理,砷焙砂含As≤0.5%,满足冶炼工艺的需要。

  • 标签: 含砷银金精矿 回转窑 焙烧 脱砷
  • 简介:中铝贵州分公司氧化铝厂通过技术创新,把烧结法硅料浆与拜尔法稀释料浆混合后,在拜尔法分离沉降槽中成功进行沉降分离,使硅工序的沉降、叶滤系统全部退出生产流程。今年,氧化铝厂硅车间即可节电296.96万kW·h,备件及其他消耗同比可降低12%。

  • 标签: 分离沉降槽 氧化铝厂 沉降分离 拜尔法 脱硅 料浆