简介:
简介:造气炉二次燃烧装置改变了气化剂的分布,使原料燃烧更充分,从而节煤、增产增效。
简介:当前,化肥制造的利润空间已降至低谷,降低生产成本已成为企业能否生存的关键,而造气岗位消耗占据了合成氨生产成本的60%以上,挖掘造气岗位潜力,提升造气系统优化控制,实现节能降耗,已成为当务之急。
简介:我厂为年产6万t尿素的小型氮肥厂,现有两台4M56型CO2压缩机,该机为四川简化华西公司的产品,属对置式平衡型压缩机。该机自1995年10月安装,使用至1999年底,在运行中,操作压力在一入正常(20kPa左右)情况下,二段压力长期超出设计值,而三段压力不足,且气阀损坏频繁,操作弹性小,生产波动大,直接制约了尿素的加量生产。
简介:渭化集团公司的10kt/a二甲醚装置设计能力较小,在正常情况下汽化塔操作弹性太小,塔底废水很难达到设计指标,经常出现醇含量超标,对公司环保工作造成一定影响。针对此问题,根据甲醇精馏装置实际情况,结合运行经验,通过技术改造,将二甲醚装置含醇废水送至甲醇精馏装置回收利用,既节约资源,又减轻了环保压力。
简介:渭化建设了1套5万t/a的二甲醚装置,该装置是由四川省天一科技股份有限公司总体设计,中央控制室是由陕西建大建筑设计研究所设计,总体施工及安装是第十四化工建设公司来完成,所有仪表,电器设备均由陕西渭河煤化工集团公司的仪表车间,电气车间来完成安装,调试,配合开车,直至产出合格产品。
简介:2003年前,我公司的脱硫罗茨机没有安装止回阀,原因是在国内外市场上尚没有适合化工半水煤气生产装置的成品阀门。生产中由于时常发生突然停电、过流跳车等原因,造成煤气倒流带动罗茨机转予瞬间反转,打坏转子、机壳,发生爆裂着火、人身伤害等事故,给安全稳定生产带来极大的危害。
简介:压缩机作为化工生产的关键动设备,其稳定运行的可靠性直接决定着整个化工生产是否可以实现长周期的连续化。压缩机一旦出现不能正常运行或大幅波动,其后续系统则直接面临停车的危险,然而系统停车必然对化工企业的安全、环保及经济效益带来不良影响。本文主要通过对比以往二氧化碳压缩机硫化氢超标的处理实例与最近一次快速有效的处理实例的异同点,通过分析、总结,将本次快速有效的处理手段归纳成文,并进行理论补充,以供在以后发生类似状况时,可以进行可靠的、有效的、快速的处理。
简介:如何用固定层的制气方法来实现两煤合一煤,同时生产煤气、蒸汽,联合发电是很多造气人士为之而努力探索的事业,近段时期有一个方法也许是煤炭制气方法的一次飞跃,一次有很大发展前途的事业,那就是两段制气方法。其设计理念就是利用烟煤等低价的原料通过两台固定层发生炉并联使用,来实现制气、产蒸汽合二为一。主要设计思路:采用大直径、低风压大流量、低夹套、薄火层二段反应,上部带有破块装置。
简介:根据丰喜集团数年应用的成功经验,我公司22台造气炉全部采用了德隆公司的自动加焦机,现将自动加焦机的应用情况总结如下。
简介:提出膨胀机运行过程中出现的转速波动问题,并详细叙述对此问题进行测试、分析、判断的过程,最终找到膨胀机转速波动的原因,及时解决,消除故障,效果良好。
简介:对于煤焦为原料,采用固定层常压化工艺的中小化肥企业来说,煤焦的成本在总成本中占有很大的比重,各企业都在积极采取各种措施,使煤气炉高负荷稳定运行,降低煤焦消耗,在日趋激烈的市场竞争中争取主动。在这些措施中,采用自动加焦机受到了普遍认同,本文结合我公司的情况,浅谈自动加焦机的设计要点和运行经验。
简介:介绍了四川天一科技股份有限公司设计的10kt/a甲醇制二甲醚装置在陕西渭河煤化工集团有限责任公司的运行情况,以及根据运行情况对原设计做出的一些技术改造。
简介:分析了渭化集团原料车间细粒破碎机厂房煤尘产生和扩散的原因,介绍了改造和治理的情况,总结了煤尘治理的经验。通过煤尘治理,达到了治理效果,使生产现场环境得到改善。
简介:我厂现共有14台造气炉,1台02800造气炉,其余为02650造气炉,日产醇氨550t,年产尿素25万t。为消化入炉煤加工过程中产生的煤沫,于2002年底投资100万元,自行设计并安装了一套6万t/a煤棒生产线。该生产线配有白煤粉碎机、粉煤库、堆沤池、带式输送机、斗式提升机、煤棒机、烘干室等。生产线于2003年元月投入运行,经一段时间的摸索,每天可生产200-210t煤棒,供4台Ф2650造气炉制气。所产梅花形煤棒机械强度高,含水量<8%,热稳定好,入炉不破碎,带出物少,从2m高
简介:分析了细粒破碎机厂房煤尘产生和扩散的原阏,介绍了改造、治理情况,对输煤系统的煤尘治理进行了探讨
简介:通过对干馏段低温干馏热量平衡的计算,分析了影响发生炉上行煤气供给量的相关参数,并就影响上下段煤气比例调节的煤质、发生炉结构及上段煤气净化工艺等因素进行了系统分析,并提出了相关解决方案。指出上下段煤气比例的调节,是两段式煤气炉的重要操作环节,应根据入炉煤的气化反应活性、煤中水分和挥发分等相关煤质指标进行适当调整,同时在发生炉的结构和上段煤气净化工艺的设计中,应充分考虑上行煤气的调整余量。
简介:1我国对变压吸附制氧技术的研究目前,利用空气分离氧气的方法主要有三种:变压吸附法(PSA)、膜分离法和深冷法,前两种方法为非低温法。深冷空分法可制得纯度99.5%-99.9%的氧,但投资高,劳动强度大,且需设置在与用户相近的地方,产品氧气必须液化或充钢瓶后运输,给使用带来不便。
第一至五期目次
大型空分装置用透平压缩机的特点及应用
造气炉二次燃烧装置
造气炉油压系统、全自动加煤机、机电一体化不停炉下灰装置技术的新进展
二氧化碳压缩机扩缸改造技术小结
二氧化碳压缩机国产化改造高效省钱
二甲醚装置含醇废水的回收利用
渭化5万t/a二甲醚装置介绍
罗茨机止回阀改造
二氧化碳压缩机硫化氢超标快速处理措施及原因分析
固定层两段法制气的设想
自动加焦机应用情况总结
透平膨胀机转速波动原因分析
自动加焦机的设计与运行
渭化10kt/a甲醇制二甲醚装置的应用情况
输煤系统破碎机厂房煤尘治理
煤棒生产中粉碎机的选用
两段炉上下段煤气比例调节影响因素分析
全新两段法变压吸附制氧技术的应用