简介:固定床间歇式造气炉入炉蒸汽用量随着造气炉内气化层温度的变化而变化,炉内气化层的温度高时反应速率高,蒸汽用量大。造气炉气化反应是吸热反应,气化层的温度随着气化反应的进行而下降,随着炉内气化层温度的降低,反应速率也相应降低,蒸汽用量也随之降低。在制气的后期由于炉温逐渐降低,蒸汽分解率也降低,如果蒸汽流量仍然不变,多余的入炉蒸汽穿过气化层会带走很多的热量,使气化层温度加速下降,这样即加大了制气过程气化层温度的下降范围,同时也带来了一连串恶性循环。
简介:渭化集团公司1期合成氨装置原始设计是尾气未处理直接排放到火炬,造成火炬密封水氨氮严重超标,污水处理难度大。不但影响了公司的经济效益,也带来了环保问题。根据污染前段治理的原则,我公司与陕西省石油化工规划设计院合作,利用其自主撬装岛效吸收装置对合成氨尾气进行回收处理,处理后的氨液送往尿素装置进行回收。项目的实施不仅可以解决废水中氨氮超标问题,还可最大程度地回收合成氨尾气以用来生产尿素产品,最终实现装置节能减排,具有良好的经济效益和社会效益。
简介:渭化甲醇装置锅炉给水泵P8101A/B设计扬程过大,正常情况下出口阀开度小,短时间内阀板冲刷严重。通过增加孔板以及切割叶轮,在满足流量的前提下,实现出口阀全开,避免了冲刷。节能改造后降低了能耗,入口滤网可以正常切出清理,为系统的连续稳定运行提供了保障。
简介:介绍了渭化3期锅炉配套汽动给水泵透平部分在试运行期间遇到的各类故障,详细分析了故障原因,提出了有效的解决办法。
简介:简要阐述了渭化2期甲醇装置空分设备氩系统流程的特点,并对氩系统物料平衡作了详细分析。简单介绍了物料平衡在空分装置的应用和装置的操作特点。
简介:介绍了德士古水煤浆气化技术和灰水处理工艺,分析了水煤浆气化节水减排流程的特点,通过和干煤粉气化进行简单的水耗比较,根据水煤浆气化工艺的实际运行情况及产生的相关问题进行简要分析,提出了节水减排处理措施。使气化装置黑水和灰水系统运行更加趋于半稳,减少了排水量,减少了新鲜水的使用量,取得了较好的节水减排效果。
简介:介绍了线路发生单相接地故障时对供电系统的危害,小电流接地选线装置的选线原理和保护原理,以及在我公司供电系统中的应用。
简介:介绍了渭化3期年产400kt甲醇项目,氨冷冻系统中自动空分装置流程及操作说明,分析了该装置在氨冷冻系统中的效果,并对自动空分的经济运行进行了分析。
简介:通过几项技术改造,将HT-L炉装置的废热、富余蒸汽进行回收再利用,转化为电能,送公司内部电网使用,既减少了水的排放量,又降低了消耗,经济效益明显。
简介:渭化集团公司的10kt/a二甲醚装置设计能力较小,在正常情况下汽化塔操作弹性太小,塔底废水很难达到设计指标,经常出现醇含量超标,对公司环保工作造成一定影响。针对此问题,根据甲醇精馏装置实际情况,结合运行经验,通过技术改造,将二甲醚装置含醇废水送至甲醇精馏装置回收利用,既节约资源,又减轻了环保压力。
简介:空分装置全精馏制氩系统低温循环液氩泵是系统中唯一的关键的动设备。介绍了空分装置全精馏制氩系统中运行液氩泵的作用,气蚀的现象、原因、处理措施及应该注意的事项。
简介:简述了渭化甲醇空分装置膨胀空气进下塔的内压缩流程,介绍了下塔进料状态的影响因素,并对下塔进料状态对精馏工况的影响进行了探讨。
简介:介绍了渭河洁能有限责任公司双醋项目气化装置碳洗塔液位调节阀LV-7308A/B的改造情况。分析了存在问题的现状和披露了所采取的解决方案,对方案实施所产生的效果和效益作出评价,并提出了进一步持续改进的方向。
简介:介绍了废水生化处理装置调试运行状况,主要针对废水处理装置相关设备调试运行、DCS程序控制及SBR池活性污泥培养、驯化过程中产生的相关问题及异常情况做了阐述并进行分析,提出了相应处理措施。
入炉蒸汽自调装置使用总结
高效回收合成氨装置的尾气
甲醇装置锅炉给水泵节能改造
锅炉汽动给水装置试运行故障浅析
甲醇装置空分氩系统物料平衡分析
水煤浆气化装置节水减排措施浅析
小电流接地选线装置的原理及应用
氨冷冻系统中自动空分装置运行分析
HT-L炉装置节能减排项目技改总结
二甲醚装置含醇废水的回收利用
空分装置液氩泵汽蚀的处理与预防
空分装置下塔进料状态对精馏工况的影响
气化装置LV-7308A/B调节阀技术改造
废水生化处理装置调试运行异常分析及对策