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  • 简介:根据烧结强度现状,从原料结构、工艺因素、流程等方面进行分析,并提出改进措施,以减少5~10mm入炉烧结粒级,改善粒度组成。

  • 标签: 烧结矿 强度 粒级
  • 简介:利用矿石消耗量计算出的理论出铁量与实际出铁量进行比较,判定对烧结的计量是否处于正常状态;针对计量异常的问题,运用因果分析图进行分析,找出原因并予以解决,取得明显效果。

  • 标签: 烧结矿 计量监控 炼铁 理论出铁理 因果分析图
  • 简介:摘要安装在线分析仪,通过实时元素测量,优化熔剂的最优加料量,从而最终保证生产出碱度波动更稳定的烧结

  • 标签: 分析仪 碱度 滤波 通讯
  • 简介:摘要: 酒钢炼铁厂烧结工序1#、2#烧结机由于原燃料成分波动、人为操作失误等原因,现有设备环冷机的冷却效果难以满足烧结冷却需要,经常会出现环冷机“跑红”的问题,导致烧结运输皮带的消耗量明显增加,对烧结的整体产量及生产成本都有极大影响。在对该设备冷却系统进行改造后,通过加装红外在线测温装置及喷淋降温装置,再由PLC进行自动控制,使运输带料温降低降低到安全可控的温度,减小运输带的消耗量,保障了生产的稳定运行。

  • 标签: 烧结机 环冷机 喷淋降温 使用寿命
  • 简介:摘要:我公司铁前用含铁料种类20余种,主要有澳类、巴类、南非、印度、国内粉和国内精粉等,主系配概念较为模糊,配比调整频繁,烧结矿质量波动大,强度好时达到75%,差时降至55%以下,为高炉炉况稳定造成较大影响。通过生产分析,高褐铁矿配比高是影响烧结矿质量的主要因素,阶段性出现烧结过程气流分布、烧结固燃单耗、烧结矿质量指标等均出现较大波动,生产稳定性不足、工艺控制预判能力下降等现象。同时烧结矿质量阶段性波动造成高炉生产稳定性变差。通过研究的确定烧结结构及主系,改善烧结矿质量,经济效益和社会效益显著。

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  • 简介:摘要:目前,技术水平不断提升,在冶金产业中,使用5m回转窑设备进行脱水干燥处理对红土镍具有十分重要的作用,是一种应用较为广泛的烧结工艺,工艺使用过程中,对烧结温度以及进料温度等因素进行分析,探讨烧结时间对红土镍烧结量影响。在研究过程中将小型条件探索试验作为基础,确定过程中的试验条件,粉状红土镍在脱水之后投入到烧结焙烧试验中,获取烧结工艺相关参数。本文通过对红土镍烧结工艺试验进行分析,结合具体试验过程中,分析其具体烧结工艺优化措施,通过交直流电弧炉熔炼镍铁合金,对行业进步具有十分显著的应用价值。

  • 标签: 红土镍矿 烧结工艺 试验
  • 简介:将2005年混匀分为5个阶段进行了分析,简述了5个阶段的配特点及对烧结生产的影响。

  • 标签: 混匀矿 配矿 烧结生产
  • 简介:对使用高比例进口烧结进行实验室研究,根据垂直烧结速度、+10mm粒度含量、转鼓指数、RI、RDI等指标,选择一至二种配比作为生产配比。研究结果表明,扬迪粉和PB粉可以作为烧结主干矿种,辅以巴西粗粉,可以取得较好产质量指标。

  • 标签: 高比例 进口粉矿 配矿
  • 简介:摘要:随着社会的发展,我国钢铁行业科学技术的发展也有了进步和改善。烧结低温还原粉化指数是影响高炉稳定生产的重要参数之一,低温还原粉化现象是指烧结在高炉上部 450℃~ 550℃低温区域,烧结中的再生 Fe2O3,在还原气体的作用下发生了晶格的转变,导致在机械作用下严重的碎裂粉化引起。低温还原粉化会使高炉炉尘量增大、煤气分布不均、焦比增加、产量降低、频繁结瘤、铁水质量变化。在钢铁市场不景气的大形势下,成本控制成为钢铁厂的重要任务,通过对钢铁行业铁前成本构成进行分析,发现烧结原料成本占铁前成本 44. 85%~ 58. 54%,故降低烧结原料成本是降低铁前成本的关键环节,大量使用价效好的经济是实现烧结低成本原料结构的重要途径。由于经济的价格效益受市场价格波动的影响经常发生变化,实施烧结低成本原料结构和低库存生产就意味着烧结含铁原料品种、结构将频繁变化,亦造成烧结的冶金性能频繁波动,对烧结矿质量的稳定性和高炉的稳定顺行控制难度加大,客观上不利降低铁前的加工费用,进而冲抵结构降本效果。因此,分析影响烧结的低温还原粉化因素对促进高炉顺行和实施烧结原料结构降本是十分重要和必要的。

  • 标签: 提升 烧结指标 配矿研究
  • 简介:烧结率的波动会给烧结过程带来不利影响,返率过高会增加烧结成本。通过分析发现烧结料质量、组分及其化学成分是影响烧结厂返率的主要原因。

  • 标签: 返矿 碱度 熔剂
  • 简介:对于烧结中MgO的含量不断增加,并使炉渣中MgO的含量不断提高,可以使高炉炉渣的性能得以有效的改善。本文主要对低碱度状况下,在烧结中增加MgO,对烧结性能所产生的影响进行介绍。主要通过炉渣的烧结原料条件下,进行了不同碱度烧结的实验室试验。

  • 标签: 低碱度 高镁 高铝 烧结矿性能
  • 简介:2013年260m2烧结机使用杂烧结以来,平均转鼓指数为74.44%,不能满足高炉对烧结强度的要求,为实现保质保量供高炉的生产目标,烧结厂采取严格控制原料和燃料粒度、加强混合料水份控制、提高料层操作等措施之后,烧结强度得到改善。进入2014年后,烧结转鼓指数月均都达到75.5%以上,满足了高炉对烧结转鼓指数的要求,为高炉顺行作出了一定的贡献。

  • 标签: 烧结矿强度 转鼓指数 措施
  • 简介:摘要本文分析了烧结成矿机理,结合龙钢公司炼铁厂混匀配加利比里亚粉烧结实践,总结265㎡、400㎡烧结烧结综合生产情况。

  • 标签: 利比里亚粉矿 工艺参数 烧结实践
  • 简介:烧结传统配料计算法对返影响考虑不足,将返视为常数,保持恒定不变,不参加配料计算。如果把返纳入配料计算,能缩短配料调整周期,使烧结配料及调整更准确更及时,可以有效地提高烧结的产量和质量。

  • 标签: 稳定返矿 控制和称量 配料计算
  • 简介:摘要:基于低硅烧结优化实验,得出各配方案下烧结性能指标,这个过程看似简单,但是在实际工厂操作中,矿物种类十分丰富且复杂,通过人工计算只能靠现场工程师的经验对所有原料配比进行设置,具有较大的随机性,因此在满足质量的各项指标前提下,得到最优的配方案十分困难。而在当下解决这个问题的主流方法中以灰狼算法最为常见,能够很好的解决非线性规划问题。现已被广泛应用在决策优化技术、计算机视觉技术、自适应控制技术等多个领域,并且具有较高的使用率。鉴于低硅烧结涉及多目标优化较为复杂,传统的线性规划算法对此具有较大的局限性。故在优化配方面,通过大量的数据样本训练GWO和XGBoost两种算法,对低硅烧结性能指标和烧结过程参数进行预测与优化。

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  • 简介:摘要:广东新兴1#烧结机于2017年投产,由于场地限制,采用港口直供,即烧结生产所用原燃料全部由港口采用短倒送至烧结配料仓后进行配料。由于缺乏充分的二次混匀,料场平铺切取工艺,铁矿粉成分波动较大,再加上广东阳江地区降雨量充沛,堆存在港口的物料受到水分影响,直接造成烧结成分的波动。同时由于生石灰配料设备本身存在的问题,熔剂下料量难以精确控制。因此,广东新兴烧结烧结碱度稳定率始终维持在70%左右的较低水平,难以满足高炉对烧结矿质量稳定性的要求。

  • 标签: 烧结矿 稳定率 实践